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              胺液凈化裝置公司值得信賴

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              發布時間:2020-10-07 14:37  






               煉廠干氣及液化氣脫硫大多采用胺液脫硫,利用胺液吸收氣體中的H2S和CO2達到凈化目的,轉化成醇胺鹽的溶劑通過加熱汽提后釋放出H2S和CO2,再生后胺液循環使用。

                胺液脫硫過程中,除了吸收H2S和CO2外,常常也和系統中存在的其他物質發生反應或夾帶入管道中固體雜質,包含有熱穩鹽、硫化物、鐵屑等。極易引起起泡、結垢等問題,帶來效率降低、設備損壞的嚴重后果。

                因此,氣體脫硫中胺液過濾顯得尤為重要。飛潮過濾結合實際應用經驗,為胺液脫硫過程提出了優化的解決方案,解決了諸多生產一線的問題。





              運行成本低。由于在脫硫過程中所使用的各種藥劑中的絡合鐵催化劑可再生循環使用且無副反應發生,只需補充少量的在脫硫過程中損失的絡合鐵催化劑,產出一噸硫磺藥劑運行成本1000-1500元。

              絡合鐵催化劑選擇性高,副鹽產生量低。在絡合鐵脫硫中,絡合鐵離子氧化為硫磺,脫硫過程副反應少,藥劑使用壽命長。

              脫硫工作液硫容量高。開發的絡合鐵脫硫劑,脫硫劑循環液的硫容量不受二氧化碳的影響,其工作硫容量高達3.3kg硫磺/m藥劑,高于國外同類技術(工作硫容量較好的為0.37 kg硫磺/m藥劑)。故使用絡合鐵脫硫劑能顯著降低循環液量,降低設備尺寸,減少投資和操作成本。





              設備維護工作加重,檢修頻繁

              脫硫維修本來就是個又脹又累的行當,平時人員流失就比較嚴重,堵塔后更造成憋泵,用于密封的填料很容易打飛,嚴重時必須將進出口閥門全部關死,才能加進填料。另外,為了保證脫硫效率,加大循環量還會造成出口閥芯和管道沖刷腐蝕嚴重,這將大大縮短泵的使用壽命。

              輔料消耗高

              堵塔必然造成氣速提高,很容易將脫硫液帶出塔;還有就是好多廠家在堵塔后,為了保證后工段的H2S含量,只好以提高脫硫液成分做權宜之計,這些都會增加輔料的消耗。




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