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發布時間:2020-07-15 07:03  





爬坡皮帶機滾筒:皮帶仔設備中的重要作用
爬坡皮帶機滾筒是一種簡單的輸送設備,具有廣泛的傳動范圍。 它分為移動式和固定式兩種,非常靈活且使用方便。
皮帶在爬坡皮帶機滾筒中起著重要的作用,不同材質的材料需要不同的皮帶材料。 皮帶的材料是橡膠,硅樹脂,PVC,PU等材料。
對于運輸普通物料的皮帶輸送機,常用的皮帶物料以纖維織物為芯,普通橡膠作為覆蓋物料。 表面光滑平整。 我們稱其為橡膠帶,它可以進行破碎物料的運輸,也可以制成碎片。 物品交付。 普通皮帶的皮帶輸送機主要用于建筑工程,砂巖,煤礦發電廠等行業。 運輸煤炭,礫石,沙子,水泥,肥料和其他材料。
除普通物料外,皮帶輸送機還可以輸送一些特殊物料。 特殊的皮帶包括:耐熱皮帶,耐寒皮帶和阻燃皮帶。 還有一些腐蝕性的材料。 如果需要防靜電,則需要專用皮帶進行運輸。
在工業生產中,節約生產成本是關鍵,因此皮帶輸送帶應適當維護,這樣可以有效地延長輸送帶的使用壽命。
1.傳送帶可減少運輸和存儲過程中的日曬雨淋,以防止與腐蝕性物質接觸。
2.存放傳送帶時,倉庫溫度應保持在18-40°C之間,相對濕度應保持在50-80%之間。
3.傳送帶須成卷放置,并且每個季節都應轉動傳送帶一次。
4.進紙方向應與傳送帶的運行方向一致。 為了減少物料掉落時對皮帶輸送機輸送帶的沖擊,應采用溜槽,以減少物料掉落的距離; 傳送帶的接收部分應縮短惰輪的間距并采用緩沖支撐。 滾筒泄漏,傳送帶采用柔軟適中的擋板,以防止擋板太硬并刮傷傳送帶的皮帶表面。
爬坡皮帶機滾筒常見問題及解決方法
橡膠輸送帶是帶式輸送機的主要組件之一。 輸送帶的安全穩定運行直接影響到整個輸送機生產線的運行; 輸送帶的偏差是帶式輸送機常見的故障,其及時準確的處理是保證安全穩定運行的保證。 有許多現象和偏差原因。 有必要針對不同的偏差和原因采用不同的調節方法,以有效地解決該問題。
爬坡皮帶機滾筒頭部驅動輥常見問題
頭部驅動輥或尾部反轉鼓的軸線不垂直于傳送帶的中線,從而導致傳送帶在頭輥或尾部重定向鼓上跑出; 當感光鼓傾斜時,傳送帶的兩側都具有彈性。 不一致的程度是,在寬度方向上接收到的牽引力Fq也不一致,增大或減小,這將導致傳送帶在減小的方向上附加移動力Fy,從而導致傳送帶向松弛側移動, 所謂“奔放不緊繃”; 調整方法是:對于滾筒等右側輸送機的頭輥,右軸承箱應向前移動,輸送帶轉到滾筒的左側并重復調整,直到將皮帶調整到 所需位置; 在調整驅動器或倒轉感光鼓之前將其準確定位。
爬坡皮帶機滾筒轉移點常見問題
轉移點的卸貨位置導致傳送帶偏斜,轉移點處物料的落料位置對傳送帶的偏移有很大影響,特別是在上傳送帶和傳送帶的投影中 在水平面。 垂直時效果更大; 通常,應考慮上,下帶式輸送機在轉運點的相對高度; 相對高度越低,材料的水平速度分量越大,下部皮帶的橫向沖擊力Fc越大
爬坡皮帶機滾筒支撐輥組常見問題
支撐輥組的安裝位置與傳送帶中線之間的垂直度誤差較大,導致橡膠傳送帶在軸承部分向后退; 當傳送帶向前運行時,它將為輥子提供向前的牽引力Fq。 牽引力分解為使輥旋轉的分力Fz和橫向分力Fc。 該側向分力導致滾子軸向移動,原因是輥架的固定惰輪無法軸向移動,不可避免地會對傳送帶產生反作用力Fy,從而使傳送帶向另一側移動,從而引起偏差; 當安裝人員對組施加壓力時,不難理解傳送帶偏離的原因,并且調整方法將很清楚。
模塊化爬坡皮帶機滾筒的簡介
模塊化爬坡皮帶機滾筒,包括機架設有皮帶,皮帶內部通過托輪組件支撐,皮帶環內兩端分別設置有主動輪和從動輪,機架下方通過鉸接組件固定有可伸縮支腿,托輪組件、主動輪和從動輪通過螺栓可拆卸的固定于機架上。

皮帶上的入料端處設有加料槽,加料槽由三個外翻式擋板焊接組成加料槽固定于所述機架上。主動輪上側固定有電機和減速器,減速器與主動輪之間通過側方的一傳動組件連接傳動;傳動組件包括兩個傳動輪和套接在兩傳動輪外側的皮帶。從動輪外壁環形陣列有若干棱條,棱條的截面為三角形,矩形或梯形中的一種。
皮帶上的鉸接組件包括機架下側的下鉸接件和支腿上側的上鉸接件,上鉸接件與下鉸接件插接,一定位螺柱貫穿兩鉸接件同心的插接孔加以固定。機架內設有若干并排橫向固定在機架內部的橫梁,托輪組件固定于所述橫梁上。托輪組件包括兩對稱向中部下方傾斜的側輪,側輪外側通過側支桿支撐,側輪內側通過中心支桿支撐,側輪在受切向力時相對于兩支桿轉動。
爬坡皮帶機滾筒變頻改造后有哪些特點
皮帶機變頻改造后,將原有的電氣柜保留作為工頻旁路,同時將液力耦合器的效率調至;如果調試中變頻器發生故障,則可以利用原有的工頻啟動柜應急運行,啟動時調整液力耦合器效率為零,電機空載啟動,啟動后適當調整液力耦合器效率。當整個設備運行調試完成后,實驗運行一段時間證明設備整體運行穩定、良好后,可以拆除液力耦合器,將皮帶轉軸直接連接到電機上。拆下的液力耦合器入庫儲存備用,如果發生變頻器故障需要工頻運行時,可以把相應的液力耦合器再裝上實現應急運行。 經過變頻技術改造后皮帶機運行良好,徹底實現了皮帶輸送機的軟起、軟停運行方式,大大提高了系統的功率因數和系統效率。

改造后系統可以根據負載變化情況自動調整輸出頻率和輸出力矩,改變了以前電機工頻恒速運行的模式,在很大程度上節約了電力能源;而且四象限中高壓變頻器的使用實現了皮帶機能量回饋功能,進一步使得皮帶機的能耗降低;液力耦合器的退出更大地節約了設備的維護和維修費用。