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發布時間:2021-01-05 19:59  










厭氧塔三相分離器厭氧生化法的基本介紹
厭氧塔三相分離器 廢水厭氧微生物解決是環保工程與電力能源工程項目中的一項關鍵技術性,是有機廢水強大的解決方式之一,以往,它多用以生活污水廠的污泥、有機廢棄物以及一部分濃度較高的有機廢水的解決,在建筑方式上關鍵選用一般消化吸收池,厭氧塔三相分離器因為存有水力發電等待時間長、有機負載劣等缺陷,長時間限定了它在廢水解決中的運用,二十世紀七十年代至今,世界能源緊缺日益突顯,能生產制造電力能源的廢水厭氧技術性變得重要,科學研究與實踐活動逐步推進,開發設計了各種各樣新式厭氧塔三相分離器加工工藝與機器設備,大幅地提升 了厭氧反應器內活性污泥的擁有量,使解決時間大大縮短,提升 。
厭氧生物化學法與好氧生物化學法對比具備下述優點和缺點:七個層面的優勢:運用覆蓋面廣,耗能低,負載高,剩下污泥量少,氮、厭氧塔三相分離器磷營養成分需求量較少厭氧處理方式有一定抑菌作用,能夠殺掉廢水與廢水中的裂頭蚴、病原體等厭氧活性污泥能夠長期性存儲,厭氧反應器能夠周期性或間斷性運行。
厭氧塔三相分離器的內循環
厭氧塔三相分離器 經歷調節pH和溫度的廢水到反應器底端混合區,并與來自外循環系統流到的泥溶液充裕混和后入到細顆粒物污泥負荷床區進行COD細胞生物學溶解,此處的COD容積負荷很高,絕大部分滲水COD在此處被溶解,導致許多 沼液。由于沼液氣泡造成厭氧塔三相分離器整個過程中對液體做的膨漲功導致了氣提的作用,促進沼液、污泥和水的化學物質上升,經歷填充物地區溶解后,水溶液至反應器頂部的三相分離器,沼液在該點與污泥提取后并被導出處理系統。
污泥化學物質則沿保險杠減少至反應器底端混合區,厭氧塔三相分離器光于滲水充裕混合后再一次進到污泥負荷床區,造成簡言之內循環。根據不一樣的滲水COD負荷和反應器的不一樣構造,外循環系統回流量做到出入水流量的0.5-10倍。經膨漲床處理后的廢水除一部分報名參加循環系統外,別的污水再度上升,厭氧發酵塔,污水進到填充物區進行剩余COD溶解與產沼液整個過程,提高和保證 了水流量水質。
?厭氧塔三相分離器剛啟動,為什么跑泥嚴重?
厭氧塔三相分離器剛啟動,為什么跑泥嚴重?
問題分析
檢查污泥活性:到現場后,我們首先檢查厭氧污泥的品質,如顏色、粒徑、彈性、沉降性能、VSS/TSS、活性等,檢查結果各項指標均正常。
檢查化驗精度:使用標準樣品盲測,化驗結果也都準確。
檢查運行參數:厭氧反應器(厭氧塔三相分離器)的溫度35℃,PH值7.0左右,上升流速4~6m/h,進水TSS<500mg/L,預酸化度等各項指標均正常,氨氮、總磷的濃度也在正常比例范圍。
既然各項指標均正常,而且以前運行時也未出現跑泥的問題,為什么一啟動就跑泥呢?這就需要從啟動調試入手查找原因。
通過查詢運行記錄發現:在厭氧塔三相分離器系統啟動時,施加的進水負荷約為0.05kgCOD/kgVSS.d,這時,厭氧出水的VFA約為280mg/l左右,為了加快啟動進度,每當VFA降低至200mg/l,就會再增加0.02kgCOD/kgVSS.d。
厭氧反應器(厭氧塔三相分離器)運行時,出水的VFA一般控制在200mg/l以下比較好。在這個項目中,再次啟動時,雖然補充了足夠量的厭氧污泥,但出水VFA一直比較高,說明其原因是“厭氧污泥的活性不夠,提負荷速度過快,導致跑泥”。“活性不夠”可能是本身污泥的活性不佳,也可能是部分污泥處于休眠狀態,結合泥源是來自污泥儲罐,處于休眠狀態的實際情況,推斷跑泥的原因是厭氧污泥活性恢復的比較慢,不能適應負荷提升速度。
VFA積累產生的原因
VFA積累產生的原因
厭氧反應器(厭氧塔三相分離器)出水VFA是厭氧反應器運行過程中非常重要的參數,出水VFA濃度過高,意味著甲1烷菌活力還不夠高或環境因素使甲1烷菌活力下降而導致VFA利用不充分,積累所致。溫度的突然降低或升高、毒性物質濃度的增加、pH的波動、負荷的突然加大等都會由出水VFA的升高反應出來。厭氧塔三相分離器進水狀態穩定時,出水pH的下降也能反能反映出VFA的升高,但是pH的變化要比VFA的變化遲緩,有時VFA可升高數倍而pH尚沒有明顯改變。因此從監測出水VFA濃度可快速反映出反應器運行的狀況,并因此有利于操作過程及時調節。過負荷是出水VFA升高的原因。因此當出水VFA升高而環境因素(溫度、進水pH、出水水質等)沒有明顯變化時,出水VFA的升高可由降低反應器(厭氧塔三相分離器)負荷來調節,過負荷由進水COD濃度或進水流量的升高引起,也會由反應器內污泥過多流失引起。