您好,歡迎來到易龍商務(wù)網(wǎng)!
【廣告】
發(fā)布時(shí)間:2021-07-11 18:18  






炭—生物鐵法高鹽廢水蒸發(fā)器工作原理
青島藍(lán)清源環(huán)保科技有限公司炭—生物鐵法
目前,國內(nèi)一些廠家的處理裝置由于超負(fù)荷運(yùn)行或其他原因,處理后的水質(zhì)不能達(dá)標(biāo),炭—生物鐵法是在原傳統(tǒng)的生物法的基礎(chǔ)上再加一段活性炭生物吸附、過濾處理。老化的活性炭采用生物再生。
該工藝流程簡便,易于操作,設(shè)備少,投資低。由于炭不必頻繁再生,故可減少處理費(fèi)用。對(duì)于已有生物處理裝置處理水后不符合排放標(biāo)準(zhǔn)的處理廠,采用炭—生物鐵法進(jìn)一步處理以提高廢水凈化程度也是一種有效的方法。
2.2.4 缺氧—好氧(A—O)法
用常規(guī)的活性污泥處理煤氣化廢水,對(duì)去除酚、H以及易于生物降解的污染物是有效的,但對(duì)于COD中難降解部分的某些污染物以及氨氮與氟化物就很難去除。節(jié)能廢水蒸發(fā)器價(jià)格,節(jié)能廢水蒸發(fā)器價(jià)格
強(qiáng)制循環(huán)蒸發(fā)器新工藝
青島藍(lán)清源環(huán)保科技有限公司
脫硫廢水從三聯(lián)箱自流進(jìn)入脫硫廢水澄清器,廢水中的絮凝物通過重力作用沉積在脫硫廢水澄清器底部,濃縮成泥渣,由刮泥裝置清除,清水則上升至頂部通過環(huán)形三角溢流堰自流至脫硫廢水流通池,再流經(jīng)脫硫廢水混合反應(yīng)器至脫硫清水貯存池。通過在脫硫廢水流通池出口母管投加次NaCl反應(yīng)以降低廢水的COD。
脫硫廢水處理節(jié)能工藝為確保設(shè)備可靠運(yùn)行,設(shè)備的控制方式具有“自動(dòng)/手動(dòng)”兩種方式。設(shè)備的“手動(dòng)”操作方式用于在MCC或就地控制箱(柜)上實(shí)施對(duì)設(shè)備的啟停控制,完全依靠電氣硬件實(shí)現(xiàn)。設(shè)備的“自動(dòng)”操作方式用于對(duì)設(shè)備的集中控制,包括“軟手操”和“自動(dòng)運(yùn)行”兩種方式,前者可通過鍵盤或鼠標(biāo)對(duì)單臺(tái)設(shè)備進(jìn)行啟停控制,后者用于對(duì)系統(tǒng)中某個(gè)工藝過程或整個(gè)工藝系統(tǒng)進(jìn)行“全自動(dòng)”控制,所涉及的設(shè)備和儀表根據(jù)工藝要求進(jìn)行聯(lián)鎖、順序或智能調(diào)節(jié)運(yùn)行。復(fù)雜的邏輯控制功能均由軟件程序?qū)崿F(xiàn),不能依靠電氣硬件完成。
在脫硫廢水流通池出口清水管路上安裝有pH計(jì),可以連續(xù)進(jìn)行監(jiān)測,如果pH在6~9之間,則可以通過清水泵達(dá)標(biāo)排放,如果超過9,則通過在脫硫廢水流通池添加酸(HCl將pH調(diào)整到6~9之間。在清水泵出口安裝有濁度計(jì),可連續(xù)在線監(jiān)測清水濁度。若清水池出水水質(zhì)不合格,則清水返回至脫硫廢水池,再進(jìn)行處理。清水貯存池也采用脫硫廢水曝氣風(fēng)機(jī)進(jìn)行間歇性曝氣,目的是防止池內(nèi)產(chǎn)生沉淀。節(jié)能廢水蒸發(fā)器價(jià)格,節(jié)能廢水蒸發(fā)器價(jià)格
在脫硫廢水流通池出口清水管路上安裝有pH計(jì),可以連續(xù)進(jìn)行監(jiān)測,如果pH在6~9之間,則可以通過清水泵達(dá)標(biāo)排放,如果超過9,則通過在脫硫廢水流通池添加酸(HCl將pH調(diào)整到6~9之間。在清水泵出口安裝有濁度計(jì),可連續(xù)在線監(jiān)測清水濁度。若清水池出水水質(zhì)不合格,則清水返回至脫硫廢水池,再進(jìn)行處理。清水貯存池也采用脫硫廢水曝氣風(fēng)機(jī)進(jìn)行間歇性曝氣,目的是防止池內(nèi)產(chǎn)生沉淀。
青島藍(lán)清源逆循環(huán)蒸發(fā)器有效的利用了加熱室中無氣泡溶液與沸騰層中氣液混合物的重度差所提供的循環(huán)推動(dòng)力,避免了傳統(tǒng)的圓筒形沸騰管中氣液混合物速度遞增所產(chǎn)生的壓頭損失,循環(huán)泵動(dòng)力大大降低;以12噸/小時(shí)硫酸鋅三效蒸發(fā)器計(jì),其裝機(jī)容量僅為225.9KW,運(yùn)行功率為163KW,而相同工況的正循環(huán)蒸發(fā)器的裝機(jī)容量為280~300KW;(若配備不合理的較大換熱面積,其裝機(jī)容量將會(huì)超過300多KW,系統(tǒng)運(yùn)行成本將會(huì)更高)。節(jié)能廢水蒸發(fā)器價(jià)格,節(jié)能廢水蒸發(fā)器價(jià)格
活性污泥法處理電滲析脫鹽后廢水
水質(zhì)分析
自配模擬高鹽廢水,離子組成由氯化鈉、KCl、氯化鎂、碳酸氫鈉試劑配比而成,COD由葡萄糖配制而成,模擬廢水中Na 8 150 mg/L,K 80 mg/L,Mg2 8 mg/L,Cl- 12 650 mg/L,HCO3- 1 110 mg/L,COD 3 850 mg/L。
1.4 試驗(yàn)方法
1.4.1 電滲析脫鹽實(shí)驗(yàn)
將模擬廢水通入電滲析脫鹽通道中,純水通入汲取通道,極水為2 g/L的NaNo3溶液,各5 L。保持廢水和汲取液流量相同,為40 L/h,極水流量60 L/h,循環(huán)操作。試驗(yàn)在室溫條件,15 V恒電壓模式下進(jìn)行,每隔5 min取少量廢水和汲取液進(jìn)行分析,當(dāng)汲取液電導(dǎo)率接近廢水電導(dǎo)率時(shí),用純水更換全部的增濃汲取液,再繼續(xù)上述脫鹽操作。
活性污泥法處理電滲析脫鹽后廢水
取100 mL接種活性污泥與900 mL廢水于2 L的曝氣反應(yīng)池內(nèi)馴化培養(yǎng),控制溶液DO在2~4mg/L。馴化期廢水的無機(jī)鹽組成與電滲析脫鹽后廢水的無機(jī)鹽組成相同,僅通過增加葡萄糖的投加量來逐步提高廢水中的COD(由400 mg/L逐步提高至3 590 mg/L)。至馴化成熟后,采用電滲析脫鹽后廢水作為進(jìn)水。在馴化和穩(wěn)定處理期間,每次進(jìn)水均投加營養(yǎng)物質(zhì)及微量元素,以保證微生物的正常生長。反應(yīng)采用每周期曝氣22 h,靜置沉降2 h的操作方式,取上清液分析其中的COD來表征活性污泥法的處理效果。節(jié)能廢水蒸發(fā)器價(jià)格
