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發布時間:2020-07-25 15:58  





有的還在注人反應終止劑的問時相應地提高或控制混合段的溫度,稱為混合溫度控制技術(MTC)。此項技術的關鍵是如何確定注入冷卻介質的適宜位置、種類和數量。國內有些煉油廠采用了注入終止劑技術,但是僅是憑經驗來確定有關的參數,可靠性差。國內有些煉油廠采用了注入終止劑技術,但是僅是憑經驗來確定有關的參數,可靠性差。由于這兩種結構形式的提升管反應器底部無緩沖空間,且預提升蒸汽直向上吹,對再生斜管下料口有阻遏作用,使再生斜管催化劑下料阻力加大,從而造成催化劑進入提升管反應器時下料不穩即產生壓力波動,影響平穩操作。中國石油大學提出的提升管反應器流動—反應模型可以對提升管內的反應過程進行三維模擬,初步解決了科學確定上述有關參數的問題。
實驗結果還表明,對重油催化裂化,提高進料段的汽化率能改善產品產率分布。因此,選用噴霧粒徑小,而且粒徑分布范圍較窄的gao效霧化噴嘴對重油催化裂化是很重要的。模擬計算結果表明,當霧滴平均粒徑從60μm減小至50μm時,對重油催化裂化的反應結果仍有明.顯的效果。除了液霧的粒徑分布外,影響油霧與催化劑的接觸狀況的因素還有噴嘴的個數及位置、噴出液霧的形狀、從預提升管上升的催化劑的流動狀況等。本設備上支座與A32430處的固定支架的連接采用兩個螺母,第1個螺母不擰緊,與支座間的距離為1~3mm,用第二個螺母鎖緊。在重油催化裂化時,對這些因素都應予以認真的研究。
在輸送管周邊布置多個噴嘴。原料油經噴嘴霧化后與提升管內的催化劑流直接接觸,產生裂化反應,擴大管(4)內設有蒸汽調節系統,通過調節(44)的蒸汽量來控制擴大管(4)的頂部氣室壓力,從而達到調節擴大管(4)料位高度的目的。本設備組裝前,須將提升管(編號24)割短90mm,拆除鉸鏈型膨脹節(編號10—0和21—0)上的裝運螺栓,使膨脹節處于預變拉狀態進行焊接,但不允許用膨脹節的預變形矯正管線的安裝誤差。對該結構來講,由于催化劑從輸送管(14)直接噴入提升管(20)中心,使催化劑與原料油能有效接觸。
在此專利中,擴大管(4)是封閉式的,擴大管(4)與提升管(20)實際上是經過管14串聯的兩個單元,劑、汽只能經過管(14)進入提升管(20)。