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發布時間:2020-07-19 04:56  





液動池底排泥閥常見故障解答及處理辦法
液動池底排泥閥常見故障解答及處理辦法
重慶東航機械有限公司:主營排泥閥,排氣閥,電磁閥,水利控制閥,閘閥,止回閥,蝶閥。歡迎咨詢。
液動池底排泥閥主要由液壓缸、活塞、閥桿、閥板、閥體等組成,應用液壓原理,驅動介質(自來水、壓縮空氣或其它介質)引入活塞缸下室,當連通活塞缸下室的電磁閥開啟時,活寒缸上室壓力釋放,活塞缸上、下室之間形成壓差產生推力,驅動介質推動活塞向上快速運動開閥;當電磁閥關閉時,活塞缸下室的壓力釋放,閥桿在自重和活塞缸上腔推力的作用下,閥桿緩慢向下運動關閥。重慶東航機械有限公司:主營排泥閥,排氣閥,電磁閥,水利控制閥,閘閥,止回閥,蝶閥。下面我為大家整理了幾種液動池底排泥閥常見故障及處理辦法:
主閥打不開:
1、驅動介質連接管路,有無堵塞現象,如有堵塞,清洗管路及過濾器
2、驅動介質壓力太低,觀察驅動介質壓力表,如果低于技術參數要求,查明原因,使壓力達到技術要求
3、電磁閥未打開,檢查電路是否連接好;有無電源;閥桿是否吸合,有電未吸合,有磁力檢修電磁閥機械部分;無磁力更換線圈
4、閥門機械故障,檢查閥門活塞缸及閥桿部分查找原因,更換損壞零件,并正確組裝
主閥不關閉或泄漏:
1、電磁閥是否關閉,如未關閉,檢查維修找出原因,更換損壞零件,并正確組裝
2、閥體內是否有異物或密封件損壞,將閥門反復打開、關閉數次,如仍有泄漏則異物沖不掉或密封件損壞,清除異物
3、閥門機械故障,檢查維修閥門找出機械卡死的原因,更換損壞零件,并正確組裝
排泥閥閥桿變形斷裂原因分析
排泥閥閥桿變形斷裂原因分析
近期一污水處理廠給我公司打來電話咨詢,其排泥管線中某處排泥閥失效,我公司技術部通過分別對失效閥門部件做硬度及化學成分測試,觀察樣品的金相顯微組織、斷口表面宏觀和微觀形貌,并對金相樣品作了微區成分分析等,得出以下結論。
1、從化學成分上看,排泥閥符合ASTMA350LF2的標準成分要求。從力學性能上看,樣品的布氏硬度均值均遠低于197HBW,也低于圖樣中規定的上限187HBW。就兩者硬度來看,閥體的硬度平均值比閥桿高。
2、從排泥閥的金相組織特征上看,樣品顯微組織為典型的鐵素體和珠光體組織,屬于低碳鋼退火或正火組織形態。閥桿鑄造枝晶組織特征非常明顯,說明鑄造后未經熱加工或熱加工變形量很小。就這個問題,我廠工程師設計一種新型“不堵滴滲灌頭”,提出來與農業戰線的朋友商略。閥體的鑄造枝晶組織不明顯,有熱加工痕跡,晶粒較堵頭細小。二者夾雜或縮孔等冶金缺陷不明顯,夾雜細小呈圓形,不是螺紋滑絲的主要原因。
3、從失效排泥閥的宏觀、微觀形貌上看,堵頭硬度、強度較閥體低,其外螺紋在升壓過程中產生滑絲而失效,斷口呈現明顯的韌性剪切形貌特征。
由上述可知,排泥閥失效的主要原因是閥桿硬度、強度過低。閥桿的金相顯微組織顯示了硬度、強度低的主要原因是組織形態為鑄造組織退火態。閥桿由鑄造完成,鑄造后未經熱加工或熱加工變形量很小,使閥桿螺紋硬度、強度偏低,導致螺紋失效。
因此,可通過淬火加適合的高溫回火工藝,獲得主要以回火索氏體為主要組織組成的顯微組織,使硬度合適,如170~185HBW;也可通過高溫擴散退火消除鑄造組織形態,并細化晶粒,提高材料的強韌性。

沉淀池進水端設計小型潛水排污泵
重慶東航機械有限公司:主營排泥閥,排氣閥,電磁閥,水利控制閥,閘閥,止回閥,蝶閥。歡迎咨詢。
沉淀池進水端即配水花墻后的積泥相當嚴重,花墻后的一小段約1.5m區域內排泥機無法吸到,日積月累淤泥積得又高又實。閥門7在開啟過程中,為防止拐軸轉動過位,閥門7上裝有限位塊17。而且在一年一度的沉淀池人工放空清洗時,要利用高壓水槍持續沖洗很長時間才能沖散淤泥,大大地增加了人力、物力和用水量,洗池工作非常繁重,由于配水花墻下部孔口離池底只有1m高,如果斜坡底部寬度做到1m的話,斜坡角度只有45°,斜坡上的沉泥很難滑下,仍可能產生積泥。所以建議在此處增設小型潛水排污泵,如圖1所示,開啟排泥機排泥時同時開啟排泥泵排泥。