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發布時間:2020-10-06 20:04  






結構特點:
(1)主軸承采用了大直徑雙列調心棍子軸承,代替原來的滑動軸承,減少了摩擦,降低耗能,磨機容易啟動。
(2)保留了普通磨機的端蓋結構形式,大口徑進出料口,處理量大。
(3)給料器分為聯合給料器和鼓形給料器兩種,結構簡單,分體安裝。
(4)沒有慣性沖擊,設備運行平穩,并減少了磨機停機停車維修時間,提高了效率。

同時,由于研磨體重量的減輕,為適當的提高球磨機的研磨體填充率奠定了主機負荷基礎;由于研磨體的做功機理由沖擊為主轉變為磋磨為主,不再過多的依賴于研磨體的規則性拋落,也為提高填充率從研磨機理上奠定了基礎,從而使通過提高填充率以提高磨機產能成為可能。同時,由于陶瓷研磨體是非金屬材質,大大降低了研磨過程中的靜電影響;由于陶瓷研磨體重量輕了、提升研磨體的用電少了、粉磨了、磨內發熱少了,磨內的粉磨溫度也低了。這都有利于提高粉磨效率,還可以減少對助磨劑的依賴而降低粉磨成本、提高水泥對混凝土外加劑的適應性。

磨機正常運行后要密切關注各系統參數的變化,主機電流、磨機進出料口等處負壓、出磨氣體溫度等參數會出現較大幅度的變化,應根據磨況變化及時進行調整。粉磨設備的工藝參數應與之前相適應或者接近,確保磨機系統安全運行。同時崗位操作工盡快適應新的粉磨工況,在穩定水泥粉磨系統產、質量的前提下,節電降耗。因新型研磨體非金屬組織結構特性,更換研磨體后靜電吸附減少或者消失,磨內物料流速往往會加快甚至失控,由于物料在磨內沒有足夠停留時間,物料得不到充分研磨,如果解決不好,會導致選粉機循環負荷加大,磨內物料急劇增加,料球比失調,出磨提升機電流上升,出磨成品率和成品提升機電流下降,反復循環,使磨機系統無法正常運行,影響生產。

現場調試時允許磨內物料流速有所變化、選粉機循環負荷稍高、臺時產量波動的情況出現,只要能夠穩定磨機各參數和臺時產量,成品質量指標達到控制要求,就可以逐步調整和調試。如果經過磨機系統調整后仍然有不可控制的情況,就要與工廠設備管理人員進行交流溝通,對磨內活化襯板、隔倉篦板、出料篦板進行改造,分析出現的原因,拿出切實可行的改造方案,以適應磨況變化。只有對磨機設備系統充分了解,才能夠充分發揮新型氧化鋁陶瓷研磨體的效果,從而達到節能降耗的目的。
