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              河北高爐無(wú)水炮泥價(jià)格誠(chéng)信企業(yè) 安陽(yáng)博億高溫材料

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              發(fā)布時(shí)間:2020-08-24 18:04  







              炮泥是用來(lái)封堵出鐵口的耐火材料,目前可分為有水炮泥和無(wú)水炮泥兩大類(lèi),前者用在頂壓較低,強(qiáng)化冶煉程度不高的中,小型高爐,后者在頂壓較高,強(qiáng)化冶煉程度高的大中型高爐上。炮泥組成可分為兩部分――耐火骨料和結(jié)合劑。我公司是專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)釩鈦炮泥,環(huán)保炮泥,新型無(wú)水炮泥的大型企業(yè),該產(chǎn)品適用于大、中、小各類(lèi)高爐,具有強(qiáng)度高、用量少、耐渣鐵侵蝕、能有效穩(wěn)定鐵口深度、出凈渣鐵、可做到不擴(kuò)孔、不冒黃煙,控制鐵水流速,可有效降低工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,消除安全隱患。耐火骨料指剛玉、莫來(lái)石、焦寶石等耐火原料和焦炭、云母等改性材料。炮泥在高爐上的使用性能指標(biāo)主要有三方面,即出鐵時(shí)間,易開(kāi)易堵,鐵口深度。這就要求炮泥具有合適的塑性,高抗侵蝕耐沖刷性能。


              焦粉加入量對(duì)無(wú)水炮泥性能的影響:焦粉是無(wú)水炮泥必須加入的成分。在高溫作用下,結(jié)合劑先液化使炮泥變軟,繼而揮發(fā)分揮發(fā),游離碳結(jié)焦,各種原料在進(jìn)行一次燒結(jié),使炮泥熱硬并形成高溫結(jié)構(gòu)強(qiáng)度。焦炭的主要作用:一是和礬土顆粒等一起構(gòu)成無(wú)水炮泥的骨架,并防止耐火原料過(guò)燒結(jié);二是能增強(qiáng)無(wú)水炮泥抗渣鐵侵蝕能力并提高其可鉆性,此外還能產(chǎn)生還原氣氛,抑制SiC等組分的氧化。現(xiàn)在的無(wú)水炮泥的特點(diǎn)有:首先具有強(qiáng)度適宜、增塑、無(wú)潮、抗蝕、燒結(jié)速度合適等等一些特點(diǎn)。


              炮泥的原料組成及特性:炮泥是用來(lái)堵塞高爐出鐵口的一種可塑料。高爐的爐況、生產(chǎn)效率及爐前的安全操作等,很大程度上都與所用炮泥的性能和質(zhì)量有關(guān)。為了使鐵口工作狀態(tài)穩(wěn)定,滿(mǎn)足高爐強(qiáng)化冶煉的要求,實(shí)現(xiàn)炮泥具有良好的作業(yè)性、體積穩(wěn)定性、燒結(jié)性、開(kāi)口性及抗渣鐵水的侵蝕與沖刷 性能,炮泥的組分設(shè)計(jì)是關(guān)鍵。在高溫作用下,結(jié)合劑先液化使炮泥變軟,繼而揮發(fā)分揮發(fā),游離碳結(jié)焦,各種原料在進(jìn)行一次燒結(jié),使炮泥熱硬并形成高溫結(jié)構(gòu)強(qiáng)度。



              新型無(wú)水炮泥

              近年來(lái),隨著高爐冶煉強(qiáng)度的不斷提高,鐵口排放渣鐵量的逐漸增加,以及在常溫下炮泥水分、體積密度波動(dòng)范圍大,高溫使用性能差,很難滿(mǎn)足高爐強(qiáng)化冶煉和鐵口工作需要的實(shí)際,許多鋼鐵廠通過(guò)探索炮泥在鐵口孔道內(nèi)不同深度的溫度變化規(guī)律,使用GDP-500炮泥檢測(cè)儀,對(duì)炮泥在常溫下物理性能指標(biāo)進(jìn)行分析,督促炮泥生產(chǎn)廠家改進(jìn)碾泥工藝、優(yōu)化炮泥配方、提高炮泥質(zhì)量,實(shí)現(xiàn)了用戶(hù)與生產(chǎn)廠家、科研院所之間的信息溝通,穩(wěn)定了鐵口工作狀況,減少了爐前事故。主要原因是:炮泥的原因是含碳結(jié)合劑過(guò)多,結(jié)合劑過(guò)少時(shí)打泥困難,甚至打不密實(shí),無(wú)法堵鐵口。比如攀鋼的炮泥用量由以前平均每月消耗549斗下降到每月消耗469斗,噸鐵消耗量由檢測(cè)前的2.27噸降至1.45噸,從而,結(jié)束了攀鋼高爐30多年來(lái)對(duì)炮泥質(zhì)量判斷用手摸、用眼觀察的落后局面。



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