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發布時間:2021-07-26 17:13  








進口耐磨板在高爐富氧鼓風的同時采用噴吹,爐缸煤氣中CO和H2的濃度都增加,有利于間接還原的發展,同時,高爐下部熱量必須與鐵礦的間接還原度相匹配,不僅要保證有足進口耐磨板夠的間接還原區,同時必須保證有足夠的溫度。富氧大噴吹是當前煉鐵生產所追求的先進技術之一,高爐
大型化的發展,不僅對原料和焦炭質量的要求越來越嚴格,而且高爐噴煤率也受到嚴格的限制,目前大多數高爐的噴煤率都進口耐磨板低于40%。因此,并不是做上一兩項降本措施就萬事大吉,鋼鐵行業內600家左右的企業,降本途徑和措施數不勝數,越能是做得好的企業越能發現自己的不足,越能謙虛和務實地向其他企業對標和學習,同時重點落實,年年都可以實現降本。
高爐使用金屬化爐料也是減少焦比的重要措施。實踐表明,爐料金屬化率每提高10%(在0~50%范圍內),不同條件下的生產率增長4%~7%,焦比降低5%~7%。也正是由于上述原因,目前國內正在規劃建設的用于處理鋼鐵企業含鐵粉塵的轉底爐,其金屬化球進口耐磨板
團產品都進口耐磨板是作為高爐煉鐵原料使用的。但由于受到金屬化爐料生產技術的限制,高爐大規模進口耐磨板使用金屬化爐料的措施并沒有被普遍推廣應用。因為這個板材的質量是國內比較前列的,因此我們國內很多企業都會到這里來購買耐磨板。

進口耐磨板含有適量鈦元素的焊絲能滿足大電流、高線能量輸入、高度自動化焊接的要求,可顯著提高焊接效率,同時提高焊縫的機械性能,此類焊絲得到了廣泛的應用,市場需求量逐年增加。江蘇省沙鋼集團于2012年成功開發了一系列含鈦焊絲鋼,但這類鋼種在連鑄過程中存在的一個突出問題是鋼液的黏度較大,采用小方坯連鑄時甚至難以澆完1爐。進口耐磨板連鑄水口結瘤與煉鋼過程中產生的夾雜物密切相關。該鋼淬火后經600°C時效,二次碳化物析出量較淬火態顯著增加,分布也較均勻。

進口耐磨板江蘇省沙鋼研究院的學者采用兩種脫氧制度試制了H08C焊絲鋼,方案1為先采用硅、錳預脫氧,再用鈦進行終脫氧;方案2為先采用鋁深脫氧,再進行鈦合金化。用掃描電鏡分析了不同脫氧制度下鋼液中夾雜物的形貌、成分以及連鑄水口結瘤物的組成,采用電解的方法提取了鋼中夾雜物并進行了定量分析。結果表明:精煉結束后,兩種脫氧制度鋼液中夾雜物的類型相同,進口耐磨板都為MnO-Al2O3-SiO2-TiOx、MgO-Al2O3-TiOx夾雜物,方案1鋼液中w(TiOx)=0.0033%,方案2鋼液中w(TiOx)=0.0008%;400耐磨系數就是四百,500的耐磨系數是在500,因為對于不同的作業環境使用的耐磨系數也是不同的,因為一般我們的煤場都是在鄉下,煤礦的深度都是挺深的。兩種方案結瘤物中的非金屬相組成與鋼液中的夾雜物成分相同,但方案1的結瘤物中含有較多的金屬相,而方案2基本不含金屬相。采用方案2的脫氧制度有利于進口耐磨板改善連鑄過程中水口的結瘤問題。
