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              天津液下渣漿泵操作推薦貨源,河北冀泵源

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              發布時間:2020-07-15 07:53  
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              視頻作者:河北冀泵源水泵制造有限公司







              新型長軸液下泵的工作原理

              新型長軸液下泵的工作原理
               
              新型長軸液下泵,將電機潛入液面以下,防止了個別液下泵軸過長后輕易不同心的景象。
                普通液下泵個別長的也就三四米的軸長,因為它的構造是軸+銜接器+軸+銜接器+軸……,銜接器也就是咱們通常所說的扶正軸承。長軸液下泵要定期維護保養第0一、依據長軸泵的運行狀況隨時調劑填料壓蓋松緊度。假如過長的話就輕易偏離使軸變形,所以不宜過長。
                假如是密度較小的介質,應用新型長軸液下泵時,將電機潛入液面以下,就能防止了軸過長輕易不同心的景象。這種新型長軸液下泵,無磨損,免保護!裝一臺這樣的泵,流量大(0大可達100立÷h),揚程高(0高可達66m),每兩年關上井蓋保護一次即可,培修基礎能夠防止!液下泵是將電動機和離心泵一起浸入油罐底部,電動機與離心泵緊緊相連,帶動葉輪給油品增壓,將油品推送至宗旨貯油器,完成付油或零位罐向立罐輸油。因為電機和泵都在罐內,無需應用修長軸,從基礎防止了高保護率的問題,不只節儉了資料費、人工費,更不會延誤消費。從節電的角度來講,個別可至少節儉50%左右的能耗。而且運行時樂音極低。
                構造特征
                新型液下泵是將電動機和離心泵一起侵入油罐底部,帶動葉輪給油品增壓,將油品推送到宗旨儲,相比其余構造,啟動時不用自吸,油器液面上為油線分別器,這樣就處理軸過長,不同心問題,實踐上軸可無窮加長。因泵的任務方法由吸變送,不會涌現吸空和善阻景象。

                場合應用:用于加油站、油庫、機場、碼頭、鐵路棧橋、發放柱、煉油廠、工廠消費線、發電機組等油品保送的場合。
                油品介質:,柴油,燃料油、航空油、以及煤油,80%和20%MTBE、ETBE 或TAME的混雜物,0%-20%乙醇或甲0醇和混雜物,乙醇,甲0醇,異0丙0醇、乙0酸0乙酯、等。
                劣勢特征
                新型長軸液下泵因為其電機和葉輪浸再在介質液面之下,相關于其它液下泵,保送介質時不用自吸,也不存在吸空景象,因而,新型長軸液下泵在保送介質時,變吸為送,介質不會汽化,不易發作氣阻景象。
                1、在運行時十分顛簸,噪聲值與同功率防爆電機相稱,樂音;
                2、沒有自吸歷程,電機啟動就出液態介質,徹底處理了低溫下保送有氣化介質時的問題,完成全天候保送任務;
                3、保送油品時不會發作油蒸汽,一方面增加了油品喪失,另一方面也根絕了平安隱患,同時也防止了環境凈化;
                4、應用進步了油庫主卸泵的裝置地位,使庫區立體化。油庫的安排更加雅觀,應用更加不便。
                5、牢靠的軸承構造,有效地進步了軸承的牢靠性及應用壽命,使軸承不再成為易損件,在泵規則應用年限內,免保護。


              液下泵密封箱內積存大量液體殘留物


              液下泵密封箱內積存大量液體殘留物


              液下泵密封空氣的使用改造2臺液下泵投入運行后,從根本上解決了包裝效率低的實際問題,安全生產奠定了基礎。

              運行半年后,在對該設備正常的維護保養過程中,發現液下泵密封箱內積存大量液體殘留物,而且動、靜密封均有不同程度的腐蝕現象,甩液盤存在嚴重腐蝕,泵軸有輕微腐蝕,因懷疑設備選用材質存在問題,于是聯系供貨廠家來人到廠分析處理。

              經現場分析確認,液下泵采用的密封空氣存在質量問題,空氣含水超標,且含有雜質。于是根據廠家要求對密封空氣系統進行改造,重新從車間引入一根專用空氣管線作為液下泵的密封氣。

              經過試用,效果非常明顯,再也沒有出現過腐蝕密封箱和泵軸的情況。排除方法:更換高于耐腐蝕液下泵揚程的高壓泵、更換盤根、調節同心度。所以液0氯液下泵的使用,密封空氣的質量相當重要。液下泵的維護保養和安全操作:液0氯中間槽液位不準超過中間槽容積的80 ,不得低于中間槽容積的20 ,保持液位在高于液下泵葉輪液位下使泵運行,防止因液位過低使泵產生氣蝕或空轉,造成泵葉輪或密封損壞。

              絕0對禁止中間槽內液體打空。泵啟動前必須放空緊急密封氮氣并進行盤車,若盤車不動,能啟動泵,否則會造成泵電機或密封損壞。密封空氣壓力應控制穩定,并在規定值以內。禁止先開閥門再開泵和先停泵后關閥門。

              液下泵的運行狀況和空氣密封氣的壓力穩定情況,通過調整無熱再生空氣干燥裝置氣水分離器底部閥門使氣壓控制在穩定值以內;同時每班定期開啟閥門,排放分離器可能存在的積水。隨著它用戶群體不斷增加,商家更應該重視這類產品故障的分析和改進。液下泵操作和巡檢人員要和密封空氣輸送單位做好協調工作,保證液下泵空氣供應穩定。若遇供氣單位停空氣,則立即按停泵程序進行液下泵停泵操作,待泵完全停止后再開啟氮氣進行緊急密封。以防止雜質進入中間槽而影響泵的運轉。具體做法為:開啟旁通閥門,關閉過濾器進出口兩端的閥門,開啟過濾器上部的抽空管閥門,待確認過濾器內無大量氯0氣積存后卸開過濾器兩端法蘭,把過濾器芯拿出來清理,并進行干燥。


              玻璃鋼液下泵優勢介紹

              玻璃鋼液下泵優勢介紹

              泵站防水性高

              對于低洼易澇地區,在堤防決口或超過設計標準的特大暴雨降臨時,排灌泵站常被水淹。泵運行時,出液管內充溢低溫溶鹽,而中心支持管僅下部接觸熔鹽,出液管的溫度比支持管的高,因為熱收縮量不同發生的熱收縮力很大,易使泵體偏斜,延伸底軸承壽命,或使葉輪與泵體密封環相碰,密封環偏磨,內走漏增大。一旦泵站的機電設備被水浸泡,清洗和烘烤等修復工作量很大,將會延遲排水時間,增加災害損失。因此,常規泵站本身的防洪防潮問題也是十分重要的問題之一。但玻璃鋼液下泵采用的是潛水電機,水泵機組可以在水下運行。所以,即使泵站被水淹沒,只要電機不超載,水泵能在穩定區工作玻璃鋼液下泵隨時可投入運行。

              機組拆裝快捷

              以往的玻璃鋼液下泵和出水管是用螺栓連接,主要用于深井提水、小型施工排水等。液下泵的運行狀況和空氣密封氣的壓力穩定情況,通過調整無熱再生空氣干燥裝置氣水分離器底部閥門使氣壓控制在穩定值以內。但近代的玻璃鋼液下泵與出水管之間已經實現了自動偶合,在出水管固定的情況下,不需要螺栓便可快速安裝和拆卸水泵機組,從而大大加快了機組的安裝和檢修速度。如河北省滄州的葉三撥泵站,每臺常規的口徑1.4m立式軸流泵機組安裝時間為15~20天,而口徑相同的玻璃鋼液下泵只需1天。對于小型玻璃鋼液下泵機組,安裝拆卸就更加方便,有的只需1小時就可以安裝或拆卸完畢。這對于防洪排澇等需要緊急拆裝的泵站是十分有利的。

              當前的大口徑玻璃鋼液下泵的主要安裝型式有井筒式和導軌式二種。

              軸流式和導葉混流式玻璃鋼液下泵的主要安裝方式是井筒式。井筒式又有懸吊式、彎管式、落地式、開敞式等。

              另外,對于不同型式的進水流道。也可以采用井筒式玻璃鋼液下泵。為鐘型進水流道的井筒式玻璃鋼液下泵裝置形式。

              泵站工程投資省

              泵站工程投資包括土建投資和設備投資。采用玻璃鋼液下泵后,土建投資和設備投資均可降低。


              液下泵的技術改進

              泵是從井罐中汲送比重不大于2的液體,廣泛用于化工行業和其它一般的供水或排水。當汲送腐蝕性的介質時,液而以下的零件采用耐腐蝕性的材質。它結構簡單,使用方便,泵

              若安裝在水泥井罐上,水泥基礎與泵支承座間加墊鐵或槽鋼,用地腳螺栓直接聯結即可,占用空間小。它工作時泵頭潛入液而以下,而電機位于液而以上,它不象潛水泵那樣對電機保護要求嚴格。若懸深達到要求,用液下泵成本低,因而應用廣泛。

              從現場反饋的信息知,懸深小于2m的YH,YHF液下泵,由于軸相對較短,在使用過程中出現的問題少。而懸深長的液下泵軸長度一般為2m以上,在使用過程中出現的問題多一些。下而就泵存在的問題及其原因進行分析。

              1存在的問題

              1)葉輪與軸連接處偏磨;

              2)套筒聯軸器用的時間久了磨損,發出噪聲;

              3)中間水中軸承處于干磨狀態;

              4)有時整臺泵振動,發出噪聲。

              2問題分析

              針對以上存在的問題,我們做了大量的技術分析,并通過評審認為主要原因如下:

              1)由于泵的懸深過長,上軸與下軸靠套筒聯軸器聯接不同心;

              2)泵出口與外聯接管處垂直度達不到要求;

              3)出水接管與中間接管的同軸度達不到要求;

              4)套筒聯軸器與錐環間用時間長了產生間隙,發出噪聲;

              5)由于支承座以下處于液體中,對中間水中軸承來說無壓力差,液體無法進入中間水中軸承中進行潤滑;

              6)由于泵的懸深較長,整臺泵裝配好運輸時,當運輸的車輛在路而上顛簸時,就會使中間接管、出水接管、軸產生振動,從而使軸產生彎曲,出水管與中間接管扭曲。當用戶使用時,也會產生葉輪與軸聯接處偏磨,整臺泵振動,發出噪聲。

              7)軸長要求加工精度高,很難保證。

              3解決的方法

              原因找到后,我們首先從工藝上考慮,經技術分析與計算,認為很難達到要求。如YHF100-200型號的泵,懸深在4m以上,由于受一些因素影響,加工后檢測,圓跳動達O.h-0.9,工藝方而的專家正考慮用夾具在撞床上加工。

              工藝上解決以上問題有困難,那么就從設計上著手,泵在性能上能達到要求,所以無須考慮水力設計,只考慮結構問題。

              解決問題的方法

              1)       把原套筒聯軸器如圖1結構改為圖2結構,上軸與下軸同軸度達到了要求,葉輪與軸聯結處的偏磨也就解決了,同時也避免了由于套筒聯軸器與錐環間產生的間隙而發出噪聲。

              4結論

              今年已對以上泵進行了試驗,性能達100%,振動與噪聲達95%。如對YH100-1606進行試驗,流量為1()() m3100m /h,轉速為2900r/min時,揚程為32m,效率為80%。振動與

              噪聲各為C級,符合性能要求,達到了振動與噪聲標準。同時用以上設計的運輸裝置,運往內蒙的泵沒有出現以上問題。因此,此次對懸深長的YH,YHF系列泵改進是成功的,為我公司節約了大量的維修費用,并大大延長了該系列泵的使用壽命。
               


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