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發布時間:2021-09-16 23:32  





煙氣低溫腐蝕
一般在空預器進口與送風機出口之間或者送風機入口的管道上安裝暖風器。暖風器在一年大部分時間內均可不投入運行,當其停運時,由于作為設備的暖風器本身存在阻力會增加風機的運行電耗,同時暖風器的換熱元件上也會積攢灰塵,這些灰塵是隨送風機、一次風機風道入口進入的,也增加了風道的阻力。為了減小暖風器停運時的增加的風道阻力,降低風機的電耗,增加機組的經濟性,可采用抽屜式暖風器、旋轉式暖風器及熱風再循環等方式。經過綜合比較來看,其中旋轉式暖風器操作簡單,在達到暖風器增加進口風溫,防止空預器低溫腐蝕目的的同時,還能夠使廠用電降低,節能降耗。
對空預器的改造
其中對空預器的改造主要包括:
1) 為了避免空預器中溫段下部至冷段間的溫度在 NH4HSO4熔點溫度范圍內,可將空預器傳熱元件設為二段布置,或者三段布置 (熱端加防磨層),從而能夠避免 NH4HSO4的沉積區域分段導致的局部嚴重堵灰現象發生。
2) 為了便于清除空預器堵灰,可采用大通道的波紋板作為空預器的冷段材質。該方法能夠增氣的流通截面,使 NH4HSO4及其他灰塵雜質等不易粘附于表面。
3) 搪瓷材質表面較為光滑,不易黏附雜物,且易于清理,因此可采用在表面鍍搪瓷的方法增強換熱元件的抗黏附能力。
4) 空預器增設吹灰設備。采用過熱蒸汽為介質,清除受熱面的積灰。吹灰設備主要有蒸汽吹灰器、激波吹灰器和聲波吹灰器。
石油化工中加熱爐余熱回收
1980年我國臺小型工業試驗氣-氣熱管換熱器在南京某廠加熱爐的煙氣余熱回收試驗中試運轉成功。該熱管換熱器的試運轉成功,為大型工業運行奠定了基礎。
目前我國石油化工的大型加熱爐煙氣余熱回收絕大部分都采用了熱管換熱器,并取得了很好的效果。值得注意的是,近年來許多加熱爐的燃料改用重油或渣油,由于油品的含硫量不一,對熱管換熱器的設計帶來了困難。此外,不同地區的氣候條件也是設計中應該注意的問題。
合成氨工業中上、下行煤氣的余熱回收
在上述生產流程中存在著以下幾方面的問題。
①列管式廢熱鍋爐容易損壞損壞的原因大都由于以下兩方面:一是氣體流速過高,氣體中含有大量煤的灰渣或細煤粒極易將管子磨穿;而是在生產低壓蒸汽時,下管板水進口處的水溫過低,造成局部管壁低溫過冷,形成腐蝕。兩種原因都可能使局部管子漏水,必須查漏檢修,給生產造成損失。
②設備利用率不高在煤造氣合成氨生產中,上行煤氣制作過程只占一個循環的24%~27%,吹風氣只占一個循環的25%~28%,也就是說在一個循環中只占49%~55%的時間有氣體通過廢熱鍋爐,其余時間無氣體通過,設備處于空閑狀態。