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發布時間:2020-08-06 08:34  





活塞桿與填料的配合間隙過小;活塞桿與填料裝配時產生偏斜;活塞桿表面粗糙;活塞桿與填料的潤滑油有污垢或潤滑油不足造成干摩擦;填料中氣和油中混入雜物;填料箱中的金屬盤密封圈卡不住,不能自由移動;具有冷卻裝置的填料箱冷卻不好;填料箱往機身上裝配時螺栓緊的不正,使其活塞桿產生傾斜,活塞桿在運轉時填料中的金屬盤摩擦加劇產生的發熱。
排除方法:重新裝配填料,適當調整其配合間隙;重新裝配活塞桿不得偏斜;準確安裝重新磨桿塞桿;清洗換油,調整供油量;使氣和油清潔;在安裝時要試一下,活動要自由,并按規定保持一定間隙;檢查調整填料箱的冷卻情況;重新檢查填料箱,將其傾斜改過來。

正確使用螺桿空壓機,切勿進行這些操作!
空壓機長時間停用導致設備故障
故障現象
某電廠氣力輸灰系統共安裝有4臺螺桿式空壓機用做輸送氣源,正常運行時3臺空壓機運行一臺備用,備用空壓機定期切換,時間為一個月。某次,運行值班人員將空壓機由備用切換到運行狀態,運行不到2min,只聽一聲悶響,空壓機的運行時間驟然改變,運行人員檢查發現空壓機油氣桶油面鏡看不到一點油位,立刻停止空壓機運行,關閉出口門,空壓機系統泄壓后仍然看不到油位。通知檢修人員檢查,懷疑油氣分離器濾芯破損導致潤滑油抽走,檢修人員立即檢查空壓機,結果發現油氣分離器濾芯已被嚴重變形,并破損一道口子,油氣桶底部剩余少量潤滑油。
原因分析
備用空壓機停用多久合適,各地不同的氣候條件可以作出不同的選擇;在該廠已經出現過空壓機備用停運一個月后,再次啟動時出現油氣分離器濾芯堵塞報警,說明在該廠空壓機不適合停用一個月的時間,但卻沒有引起運行部門的注意。空壓機距上次保養只有2000h,由于長時間停機,油氣分離器濾芯上粘附的油垢灰分等干結,造成油氣分離器濾芯流通面積減少,啟動空壓機后分離器粘附新的油分,流通面積進一步減少,隨之被分離器前后極大的壓差擠壓變形破損,導致潤滑油被抽走。
空壓機分類及工作原理
空壓機種類有很多,常見的有螺桿式空壓機和活塞式空壓機
活塞式空壓機
是利用電動機或者柴油機帶動皮帶輪通過聯軸器直接驅動曲軸,帶動連桿與活塞桿,使活塞在氣缸內作往復運動,完成吸入,壓縮,排出過程。
在氣缸內作往復運動的活塞上下運動時,氣缸內活塞左腔的壓力低于正常大氣壓力,吸氣閥打開,外面空氣流入缸內,這個過程稱為壓縮過程。當缸內壓力高于輸氣管道內氣壓后,排氣閥打開,壓縮空氣輸送入排氣管道內,這個過程稱為排氣過程。
接下來將無壓或者低壓氣體升壓,并輸送到儲氣罐內,當氣罐內的壓力達到一定數值時,活塞式空壓機不停止運轉而是打開安全閥進行無壓縮運轉。還有一種方式是當氣罐內的壓力達到一定數值時,壓縮機就會自動停止工作。
螺桿空壓機
是由一組平行相互咬合的兩個螺桿組成,當電機帶動兩根螺桿轉動,由于兩個螺桿是相互咬合與外殼的間隙只有10絲左右,主螺桿帶動副螺桿一起旋轉,外界空氣通過螺桿齒間被吸入,隨著螺旋轉子旋轉齒間的容積隨著轉子齒的咬合而不斷減小,氣體被壓縮壓力升高,當轉子轉到齒間壓力與排氣孔相同時被壓縮的空氣開始排出。