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發布時間:2020-10-29 10:26  
液壓機采用改進型正弦泵控系統后展現出哪些優點?
1)驅動時無沖擊,能防止在油路系統、閥及壓力機中的沖擊。
2)在每次行程中所需工作部件的數量少,減少了整個設備的敏感性。
3)不需要調節大量結構復雜的閥,以使它們協調工作。
4)利用率高。
5)減少了維修工作。
6)減少了對備件的需求。
7)液壓機動作更靈敏,不需要讓泵空轉又加載,因所有泵總在工作。
8)節省能耗及上述各項中的費用。
節省能耗的例子是:一臺50MN的鍛造液壓機從水泵一蓄勢器驅動改為改進型正弦泵控系統后,每噸鍛件的能耗從322kWh下降為100kWh;另一臺16MN的鍛造液壓機從原來的液壓泵驅動和閥控系統改為改進型正弦泵控系統后,產量提高了8%,而平均消耗安裝總功率從28%減少到20%。①組裝時,立柱螺紋與螺母螺紋的接觸應均勻,其接觸面積應大于60%。
液壓機液壓系統的分析:
1、 明確主機的功用、動作以及對于液壓系統的要求。
2、 識別元件,初步了解系統中包含了哪些動力元件、執行元件和控制元件。
3、 明確四柱液壓機液壓系統的類型。
4、 根據整機中各執行元件間互鎖、同步、防干擾等要求,將系統以執行元件為中心劃分為子系統,分析各子系統之間的聯系。
5、 對于某一特定 操作,分析油液循環路線和執行元件產生的動作。
6、 分析系統中各個元件的作用。
7、 對四柱液壓機系統進行評價,在讀懂液壓系統圖的基礎上,總結出各個基本回路及整個系統的特點,以加深對系統的理解。
?液壓機運行速度不穩定的原因
①四柱液壓機為何調好的輸出流量不穩定與四柱液壓機定差減壓閥閥芯被污物卡住。可拆開該閥端部的螺塞,從閥套中抽出減壓閥芯,去毛刺、清洗及進行精度檢查,特別要注意減壓閥閥芯的大小頭是否同心,否則予以修復和更換。
②四柱液壓機定差減壓閥閥芯小孔a被阻塞或閥套上的小孔直徑被污物塞死,使節流閥閥芯進出口的壓差不恒定而使流量不穩定。此時四柱液壓機可用直徑1mm細鋼絲穿通閥套及閥芯上的反饋小孔,或用壓縮空氣吹通。
③四柱液壓機進出油口易接反。
④四柱液壓機單向調速閥中的單向閥閥芯與閥座接觸處不密合,存在內漏。
⑤漏裝了減壓閥的彈簧,或者彈簧折斷、裝錯。可予以補妝或更換。
⑥調速閥的內外泄露量大導致流量不穩定。應處理泄露。
⑦四柱液壓機進出油口接反,使調速閥如同一般節流閥而無壓力反饋補償作用。國產調速閥安裝面上無定位銷,要特別注意不要讓四柱液壓機進出口接反了