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              礦用提升絞車廠家源頭直供廠家,安徽特力重工

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              發布時間:2020-10-31 09:05  






              提高絞車tlzgksjx.com原理:(1)平時提高工作時,固定不動在左方帶座軸承上的驅動器液壓缸促進挪動輪轂沿主軸在固定不動輪轂拖動,進而帶動曲軸,并使齒塊沿固定不動輪轂的豎直方位滑軌拖動,使齒塊與內齒圈齒合,如圖所示中處在a的運行狀態。這時,驅動力從主軸傳送至外齒圈,再到齒塊上,根據兩邊滑軌傳送到主題活動滾桶上。主軸帶動滾桶一起旋轉,進行提高或下發每日任務。(2)調整繩長時,制動系統先卡緊鋼絲繩卷筒制動盤,驅動器液壓缸帶動挪動輪轂沿主軸在固定不動輪轂拖動,進而帶動曲軸,使齒塊與內齒圈分離出來,如圖所示中處在b的運行狀態。就可以開展調繩實際操作。6m的老式絞車都沒有過速保護裝置,在防爆液壓絞車上裝有離心球式過速保護裝置。 安徽省特力重工機械礦山設備生產制造有限責任公司技術專業生產管理絞車、單速絞車、回柱絞車、運送絞車、耙斗裝巖機、液壓支柱、礦用車、提高絞車、刮板機等礦山設備商品和零配件。


              礦用提升機絞車廠家解析液壓缸密封的改進措施

              礦用提升機絞車廠家通過更換密封圈的材質,將盤形制動器液壓缸密封圈的材料改為氫化。可用于制造苛刻條件下使用的密封制品,適用于該礦的工作現場。經過半年的試驗對數據統計發現,盤形制動器密封圈的更換數量僅為以往的1/6.統計數據充分說明,通過對密封圈材質改變試驗,收到了良好的效果。通過對液壓膠管與鋼管、氫化與性能和用途在實際運用中的對比及試驗,以及根據不同季節選擇使用不同黏度的液壓油,收到了良好的效果,解決了長期存在的問題。盤形制動器漏油現象大大減少,液壓油及密封圈的消耗得到有效降低,設備檢修周期得到延長,保證了生產及設備的長周期穩定運行。

              盤形制動器經過以上改造,故障率大大降低,設備運行平穩、可靠。通過對液壓膠管與鋼管、氫化與性能和用途在實際運用中的對比及試驗,以及根據不同季節選擇使用不同黏度的液壓油,收到了良好的效果,解決了長期存在的問題。

              安徽特力重工礦山機械制造有限公司專業生產調度絞車、雙速絞車、回柱絞車、運輸絞車、耙斗裝巖機、液壓支柱、礦車、提升絞車、刮板機等礦山機械產品和零配件。






              導致礦井機提升機偏擺的原因


              1 臺提升機的安裝周期與安裝單位的專業水平、工具放置、場地環境均有很大關系,一般應不超過 1個月。在現場安裝過程中,如果提前把制動盤從箱中取出且放置不當,數天后使用時制動盤就已產生變形。尤其是在平峒或井下峒室安裝的提升機,因制動盤包裝箱體積較大,無法在巷道內運輸,須取出制動盤后運入安裝地點,運輸時采用礦用平板車,如放置時底部未墊平,加工途中顛簸極易造成變形。礦井提升機鋼絲繩注意事項1應考慮礦井提升機鋼絲繩安全系數由于礦井提升鋼絲繩受力復雜及諸多因素影響,礦用鋼絲繩的使用壽命到目前為止尚不能計算。另外,由于工作場地狹窄,制動盤大多是斜靠在壁上,而不是平放,即使平放,因環境受限,工作人員不可避免對制動盤經常,并且還有可能在制動盤上堆放雜物,加之制動盤底部不可能墊平,造成制動盤變形。

              提升機安裝時要求卷筒把合后,應先對卷筒與制動盤貼合的基面打表檢查,端面跳動應 < 0.5 mm。如果在裝卸及運輸過程中,卷筒沒有發生磕碰的情況下,卷筒基面端面跳動不應超差 (機床加工精度可以保證),那么,制動盤安裝后偏擺超差的原因有:制動盤本身已變形;安裝工人在緊固制動盤與卷筒連接螺柱時,操作方式錯誤,沒有按照對稱、均勻和多次緊固的方式進行,造成制動盤變形。爬行段速度保護功能:在爬行段速度超過2m/s時,聲光報警、安全制動。

              安徽特力重工礦山機械制造有限公司專業生產調度絞車、雙速絞車、回柱絞車、運輸絞車、耙斗裝巖機、液壓支柱、礦車、提升絞車、刮板機等礦山機械產品和零配件。







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