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發布時間:2020-08-07 10:40  








處理后產品拉運車(環保類型車):2臺環保拉運車,三輪封閉式車廂,電機驅動,帶自卸(如不需要可忽略)。
生產技術承諾
1、本工藝設計處理老化油泥、浮渣、生物泥:加工能力20噸/日。
2、老化油泥、(浮渣)經處理后的回收污油進入甲方污油收集系統。
3、產生的水、泥雜、氣體按廠家要求,定向處置。
4、按時完成合同量。
老化油“四單一混”流程,原污水輸送流程
(1)污水輸送工藝不合理。由圖2可見,盡管該聯合站外輸污水355mg/L,但外站接到的污水含油905mg/L,zui高時達到5000 mg/L,主要原因是400m3污油池這部分污油進入外輸污水系統造成的。
(2)站內收油設施及工藝無法連續收油。該聯合站站內老化油回收設備主要是1臺螺桿泵和1臺擺動式轉子泵,螺桿泵排量小,運行振動大,經常造成收油管線振裂,轉子泵經常損壞,上述原因造成老化油無法連續收油。
(3)外站工藝造成老化油含水過高,影響處理效果。外站聚A1、A2老化油輸送管線沒有伴熱,老化油粘度較高管線經常凝堵,因此該管線采用摻水伴熱輸送,含水量達到60%以上,處理難度較大。由于上述原因造成站內老化油處理效果不好。
另外,由于老化油中硫酸鹽還原菌快速 繁殖并形成菌膠團,與聚合物、石油膠質、瀝青質等粘合在一起,嚴重干擾 了主工藝流程中電脫水系統的正常運行,在導致外輸yuan油含水超標質量事故、 電脫水器頻繁跳閘的生產事故的同時,還造成部分難回收的老化油只能堆積 在油泥池中或填埋處理,對區域的水、土壤環境造成嚴重污染。在脫水器外可聽見“啪啪”的放電聲,值班室內脫水柜發出報警聲,脫水工既要調節脫水柜上的電流、電壓復位鍵又要不斷的去操作間調節脫水器的輸油量及油水界面,十分辛苦,遇到這種情況,脫水工要“馬不停蹄”的往返于值班室和操作間幾十次甚至上百次。威德環保化工有限公司