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發布時間:2020-12-29 03:29  
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故障一:數控加工中心串行編碼器通訊錯誤報警,原因:單元檢測到數控加工中心的電機編碼器斷線或通訊不良。檢查電機的編
碼器反饋線與放大器的連接是否正確,是否牢固。如果反饋線正常,更換伺服電機(因為電機的編碼器與電機是一體,不能拆開
),如果是α電機更換編碼器。如果是偶爾出現,可能是干擾引起,檢查電機反饋線的屏蔽線是否完好。
故障二:數控加工中心編碼器脈沖計數錯誤報警(LED顯示6,系統的PMM畫面顯示303/304/305/308報警)原因分析:伺服電
機的串行編碼器在運行中脈沖丟失,或不計數。關機再開,如果還有相同報警,更換電機(如果是α電機更換編碼器)或反饋電
纜線。如果數控加工中心重新開機后報警消失,則必須重新返回參考點后再運行其他指令。如果系統的PMM是308報警,可能是干
擾引起,關機再開。
機械砸使用過程中,尤其是使用初期與使用后期容易出現一些問題。由于加工之初的調整不合適和后期的機械壽命問題,毛病會多一些。
下面我們來說說在精雕機使用過程中出現的三個問題:
1、斷刀:發現斷刀時,要暫停雕刻,記錄當前加工路徑序號,更換刀具,找到斷刀點以前的位置后,按照該起始序號繼續加工,恢復正常加工狀態。
2、夾頭與工件干涉:發生干涉時要立即按下機床上的“急停開關”按鈕,停止當前產品的加工,查看工件是否可以修復,然后重新裝夾刀具,繼續進行加工。

控邏輯不當導致加工精度反常
數控加工中心毛病現象:一臺機床廠家出產的加工中心,體系是Frank.加工過程中,發現該機床X軸精度反常,精度差錯為0.008mm,為1.2mm.毛病確診:查看中,機床現已依照要求設置了G54工件坐標系。在手動輸入數據辦法操作下,以G54坐標系運轉一段程序即“GOOG90G54X60.OY70.OF150;M30;”,待機床運轉完畢后顯現器上顯現的機械坐標值為(X軸)“-1025.243”,記錄下該數值。然后在手動辦法下,將機床點動到其他恣意方位,再次在手動輸入數據辦法操作下運轉剛才的程序段,待機床中止后,發現此時機床坐標數值顯現為“-1024.891”,同上一次履行后的數值比較相差了0.352mm.依照相同的辦法,將X軸點動移動到不同的方位,重復履行該程序段,而顯現器上顯現的數值都有所不同(不穩定)。
3.機床方位問題導致加工精度反常
毛病現象:一臺杭州產的立式數控銑床,裝備北京KND-10M體系。在點動或加工過程中,發現Z軸反常。
毛病確診:查看發現,Z軸上下移動不均勻且有噪聲,且存在必定空隙。電機啟動時,在點動辦法下Z軸向上運動存在不穩定的噪聲及受力不均勻,且感覺電機顫動比較兇猛;而向下運動時,就沒有顫動得這么顯著;中止時不顫動,在加工過程中體現得比較顯著。剖析以為,毛病原因有三點:一是絲杠反向空隙很大;二是Z軸電機作業反常;三是皮帶輪受損至受力不均。