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發布時間:2021-01-01 11:26  
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由于釜內設計壓力為0.22MPa,選取機械密封212-90。支撐按JB/T4712.4-2007《容器支座》選擇A4 支座。在對客戶之前用的反應釜使用過程中,機封部分在使用一段時間后出現微量泄露,在此次設計中增加了底軸承來控制軸的徑向跳動,延長了機械密封的使用壽命。針對客戶提出反應物料有少量粗化晶粒,在此次設計過程中特別在內筒四周設置了擋板,增強了攪拌的均勻程度,在之后用戶反饋意見收到用戶滿意的評價。:從安全的角度出發, 給出反應釜頂蓋與筒體焊接, 在一側開人孔的結構。經向和環向應力的薄膜應力分布曲線與薄膜應力加彎曲應力和總應力的分布曲線,同一橫坐標下的應力相差很小,部分位置甚至重合,這說明彎曲應力也不大,不是主要控制對象。基于開人孔的位置悖于常規, 先采用常規設計方法設計出頂蓋厚度, 然后分別采用無力矩理論和有限元軟件ANSYS作了應力分析, 給出人孔接管與頂蓋及筒體相貫線上的一系列應力分布曲線, 并參照JB4732— 95《壓力容器分析設計標準》作了強度評定, 結果表明強度不足。然后采用內部貼補強圈的局部補強結構, 經過二次分析評定, 強度滿足要求。并對設備的無損檢測作了相關說明。
化工反應釜事故樹進行與之相對應的成功樹構建后,即可進行徑集結構函數計算求出,得到相應的徑集, 然后,通過對反應釜結構重要度的計算分析,在其結構重要度分析中根據其構建的事故樹結構情況,可以通過徑集進行判斷分析,后即可進行事故樹安全分析,得出相應的事故結果,所構建的化工反應釜壓力異常升高事故的主要原因包含攪拌效果差、溫度反饋不及時以及反應前未將容器內清理干凈等,根據其事故發生原因,可以通過對反應釜結構的優化改進,減少其事故問題及原因影響。按GB/T25198-2010《壓力容器封頭》選取橢圓形封頭,查其容積V=0。結合上述的事故樹安全分析步驟,根據上述對化工反應釜壓力異常升高引起的事故原因分析,在進行帶攪拌化工反應釜結構優化與改進設計中,
由于傳統結構的反應釜為進行清洗裝置配備,多采用人工清洗方式,并且其結構中設置有一個攪拌裝置,進行攪拌的形式較為單一,多以渦輪式、旋漿式以及框式、螺帶式、錨式等為主;此外,在作業過程中的溫度控制方面,針對化工反應釜的溫度控制與信息反饋系統研究應用較多,但是在與反應點更加接近的溫度信息的讀取上存在較大的局限性,針對這種情況下,結合上述對化工反應釜工作現場壓力異常升高致事故原因的分析,本文專門提出一種能夠更加方便的進行溫度調節控制的自洗型化工攪拌反應釜結構。造成反應釜腐蝕的根源可歸結為一點,即物料中含有一定量的Cl-,特別是含有HCl。
對化工生產中的反應釜溫度控制與維護做了簡單的論述,提出了控制和維護的策略。從化工生產的實際來說,反應釜作為重要設備,發揮著積極的作用。其溫度控制的效果如何對產品的質量以及產量有著很大的影響。刮料板為尼龍制成,具有一定的彈性,在清除釜壁粘附物料的同時,不損傷釜壁。因此,深度分析此課題,提出行之有效的控制和維護措施有著重要的意義。從化工生產的實際來說,作為生產系統的核心控制部分,反應釜爐溫控制系統發揮著重要的作用。因為反應釜內反應環節會進行吸熱和放熱,具有時變性和非線性等特點,增加了溫度控制的難度。目前來說,多采用自適應模糊PID 控制法和其他方法,能夠增強溫度的控制效果。