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              中頻淬火機設備性價比高

              發布時間:2020-12-03 11:12  

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              機用鋸條坯采用中頻淬火機進行退火熱處理,產生脆斷缺陷的原因是什么?

              機用鋸條是切割機械的重要切割刃具,工件材料為W9Mo3Cr4V(W9)鋼帶。(2)成品表面平均硬度值,對于灰鑄鐵HT200和HT250導軌應≥65HS,HT300和HT350導軌應≥68HS,規定淬硬區域內不應有軟點、軟帶。鋸條生產加工流程為:熱軋鋼帶一退火一刨背一銑齒一沖圓弧及孔一磨齒一分齒一熱處理等。經中頻淬火機退火后技術要求為鋸條坯應具有較高的韌性和冷塑性。生產中發現,鋸條工作中有時發生脆斷和撕裂失效破壞。

              現場檢驗發現,W9高速鋼脆斷和撕裂表現形式不同,有時發生銑齒掉齒現象,有時出現刨邊撕裂坑,有時出現沖圓弧及孔時產生裂邊現象,有時發生分齒時掉齒現象,甚至發生鋸條坯掉在地上摔斷碎裂等。我公司具有完善的售前、售后服務體系和專業的熱處理工程師,確保您無后顧之憂,無技術之憂。其共同特點是工件塑性低劣,是冷脆性的表現,稱為脆性斷裂。硬度檢驗表明,鋸條硬度值為213-255HBW;脆斷工件試樣光譜檢驗表明,工件中Sn的質量分數量超標,均大于0.18%,而正常值應為0.013%;初步判斷工件脆斷和錫含量嚴重偏高有關。

              分析認為,機用鋸條產生脆斷破壞的根本原因是工件中錫元素嚴重偏析超標造成的。廠家分享高頻淬火機設備的使用及優點說到高頻淬火設備,不知道大家了解多少。資料介紹,不銹鋼中Sn的質量分數大于0.02%時,將產生網狀裂紋及角裂,工件中Sn的質量分數大于0.18%,是產生網狀裂紋和角裂缺陷Sn含量的10倍。當錫在鋼材晶界偏聚,超過一定量時,使工件沖擊韌度急劇下降,機用鋸條正是出現上述情況。由于過量錫在晶界偏聚產生嚴重偏析和局部Sn含量嚴重超標,使工件韌性大大下降,導致工件脆斷。有資料提出,W9高速鋼中Sn的質量分數應在0.05%以下,這對生產中提出了一個有益的參考技術數據。

              根據以上分析,提出防止鋸條脆斷失效的技術防止措施是:在煉鋼時嚴格控制有害元素含量,工件坯料入廠時嚴格檢驗,防止有害元素超標鋼件混入,以確保加工產品(工件)質量安全。







              曲軸采用高頻淬火設備進行淬火熱處理,用的感應器是什么樣子的?

              曲軸采用高頻淬火設備進行淬火熱處理,影響熱處理效果的因素有很多,如感應器、熱處理工藝、原材料等。在這所有因素中,感應器的影響是,因此,一個合適的感應器是十分重要的。今天呢,我們就了解一下曲軸淬火用的感應器。

              曲軸淬火用的感應器具有如下特點:

              1、感應圈內壁與零件間隙為1-3mm。

              2、感應圈的高度一般為5-8mm。

              3、感應圈的寬度要保證足夠的流水量,通常比一般連續淬火感應圈更寬一些。

              本文簡單介紹了曲軸淬火用的感應器,希望對您的工作有所幫助。如果您想了解曲軸淬火的具體工藝,您可以看看熱處理方面的書籍,相信會有很大的收獲。      







              螺釘旋具頭改進使用高頻淬火機熱處理

              目前45鋼螺釘旋具頭的淬火大多采用鹽浴爐來加熱,其缺點式加熱效率低,僅預熱就達2小時之久,勞動強度大,有的單位用高頻感應淬火,但由于工件需采用逐個手動加熱,生產效率也不高,通過對高頻設備的改裝和調試,感應加熱在螺釘旋具自動淬火線上成功應用。從而使鑄鐵采用中頻淬火機進行熱處理,既可獲得具有相當于高碳鋼的性能,又可獲得相當于中、低碳鋼的性能,而鋼則沒有這種可能性。

              某廠對60KW高頻淬火機感應器進行了改造,由原來圓形改成了扁形,這樣螺釘旋具依靠傳送帶一排排的通過感應器進行加熱門大道預定溫度后再經感應器尾部的噴水裝置來完成螺釘旋具頭的淬火。

              感應器由圓形改成扁形,減少了感應器內磁力線密度。更好的是此工藝適合大批量大規模生產,可以大大提高工人的生產效率。螺釘旋具要順利通過感應器,間隙不能太小。若為'一“字頭,則間隙更應該大寫,所以高頻加熱設備的負載很小,在調試過程中遇到很大的麻煩。淬火設備工作基本正常,但功率輸出還不大,加熱速度很慢,針對這些問題,在感應器加上了導磁體。利用導磁體的磁異特性和驅流作用,改變了高頻電流環狀效應的影響,是高頻磁場集中在導磁體開口處,縮小了感應器與工件加熱表面的有效間隙,集中了磁力線,加熱條件得到改善,提高了加熱效率。

              通過上述對螺釘旋具淬火工藝的改造,提高了生產效率,改善了勞動條件,減低了勞動強度,與原鹽浴爐相比有一下幾個特點:

              1.鹽浴爐功率為45KW,高頻加熱設備的功率為60KW(實際使用40KW)。

              2.高頻加熱設備不需要預熱,每小時4000件。

              3.操作工人數量減少三個人。







              60鋼板狀零件感應淬火設備淬火變形分析和工藝改進

              鋼板零件是PFSU型齒輪測量儀上的重要零件,工件材料圍60鋼,板材厚度為≤25mm,工件經調質,機加工后進行平面感應加熱淬火處理,要求工件表面有2-3條寬16-18mm的淬硬帶區。此缺陷會大大影響鋼鐵件的正常使用,因此,了解缺陷產生的原因及預防措施是非常重要的。技術要求為:淬火硬化區硬度≥60HRC,淬火硬化層深度≥1mm,板件平面彎曲度誤差≤0.3mm。生產中發現,采用常規平面感應加熱淬火后,板狀零件彎曲度誤差達0.5-0.80mm,工件變形嚴重超標,而變形過大板件矯正時易發生斷裂失效。為此,對板狀零件平面感應加熱淬火變形缺陷及工藝進行了檢驗分析,并進行多項減少板型零件感應加熱淬火變形工藝改進試驗,其中4項試驗效果良好,達到了技術要求變形指標,并應用于生產中。

              板狀零件感應加熱淬火設計了專用感應器,感應淬火與高溫正火加熱時,板型零件移動速度為(3-5)mm/s,低溫淬火時為10-12mm/S,感應器與工件表面間隙取2-3mm。

              (1)相反平面不對稱低溫預淬火試驗,頂板預先在非淬火平面中部低溫預淬火熱處理,然后進行兩條淬火硬化帶淬火處理,板平面彎曲度誤差為0.2-0.3mm,符合技術要求,變形凹向淬火平面。

              (2)局部雙平面同事感應加熱表面淬火試驗,前板經反復試驗,采用長縫隙感應器雙面同時加熱一次淬火,處理后前板平面彎曲度誤差≤0.1mm,質量優良。

              (3)正反兩平面輪換表面淬火試驗,主滑板處理后,工件平面彎曲度誤差≤0.2mm變形稱凹向3條淬火帶平面狀態。

              綜合上述,上述三種工藝改進感應加熱淬火試驗均達到板狀零件淬火后變形彎曲度誤差≤0.3mm的技術要求,工件表面硬度>60HRC,硬化層深度≥2.1mm,滿足了板件感應淬火要求的各項技術指標。為了提高能力,滿足工作的需要,采用中頻淬火爐進行熱處理是非常有必要的。上述工藝改進方法已應用于生產中,技術經濟效益明顯,生產運行良好。







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