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發布時間:2020-12-22 04:42  
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發生泄漏的可能原因及分析
催化裂化外取熱器采購是催化裂化必備的一個裝置,發生泄漏威脅甚大,出現這種可能原因及分析
(1)管束表面沖蝕、磨損。由于操作波動大,管束迎受面的高溫催化劑沖刷相當嚴重,管束被不斷減薄,后磨穿。
(2)應力疲勞破壞。外取熱器管束入口段,由于流速較低,容易產生汽水分層。水平盤管是指取熱管沿再生器內壁水平布置,盤管沿著器壁固定,在同一水平面上可排二至四根盤管。加熱中產生的蒸汽積聚在管子上部,汽泡增大后又被水帶走,管壁出現干濕交替,引起管壁溫度呈周期性的變化。隨流速的提高,形成的汽泡變小,停留時間變短,使該處管子產生溫度交變,引起交變應力疲勞破壞。
(3)外取熱器高負荷運行。為平衡罐區重油罐液位,滿足全廠重油加工要求,催化裝置長時間處于大處理量運行狀態,加之催化原料性質重,焦量較大,外取熱一直高負荷運行,以保證再生器溫度不超溫。
(4)外取熱器殼體上的各處松動風風量不對稱,或大或小,周圍的催化劑會吸附松動風所含的水蒸氣而結塊,結塊了的催化劑使部分管束部分取熱不均勻,導致管束局部過熱。
(5)增壓風的風量配比不合適。風量的變化使傳熱系數的變化敏感區很小,會減小催化劑的循環推動力和阻礙催化劑入口管的進料能力,影響管束的取熱效果,熱負荷不均勻,從而使管束上下易形成溫差產生應力,造成管束裂。
(6)外取熱個別管束水循環不暢,局部溫度較高。
(7)設備施工過程中質量不合格或設計上存在缺陷

當發生外取熱器爐管泄漏時候應該怎么應對,跟著琦昌廠家來看一下之前發生在海南的一個案例,通過案例我們來分析一下:
海南催化裂化裝置外取熱器A爐管泄漏發生于2012年8月20日,在20:03至20:06的較短時間內,當班操作員發現一再催化劑藏量由52%迅速上升至62%、二再催化劑藏量由44%下降至34%、外取熱催化劑藏量由25%下降至11%、外取熱A上水量由83t/h增加至102t/h但發汽量由82t/h下降至61t/h,并且鍋爐崗位發現給水壓力由5.88MPa下降至5.77MPa等一系列異常的操作參數變化,初步判斷為外取熱管束發生了泄漏所致。當班操作員立即匯報運行部、機動部和HSE部等相關上級部門,單元會同各相關部門領導根據操作條件確認為外取熱A管束發生泄漏。單元安排逐步降低外取熱A的負荷,關小外取熱下滑閥并降低流化風量,至22:00操作參數逐步穩定后發現泄漏量為11t/h。隨流速的提高,形成的汽泡變小,停留時間變短,使該處管子產生溫度交變,引起交變應力疲勞破壞。由于泄漏點位于外取熱器內部無法在線處理,因此只能采取將泄漏管束切除的方法處理。單元組織力量現場做了確認每一組管束上水管和排氣、的對應以及現場檢查壓力表的校驗等工作。為了避免在切除管束查漏過程中造成管束的干燒損壞管束(材質為20g,耐溫上限為480℃),因此逐步將外取熱A切出,但為避免外取熱溫度過低造成催化劑和泥,外取熱A下滑閥開度保持在15%左右,提高流化風量維持外取熱A的較低藏量(11%),逐步降溫。、
外取熱器面對的問題
在數煉油廠中,長時間的運轉或者是使用不當,催化裂化外取熱器采購管束出現大量的彎曲變形,設備內設置的導向支架因取熱管的扭曲變形而損毀,鰭片根部呈現大量裂紋,取熱管爆管已成為外取熱器主要的破壞形式,危及整個裝置的安全運行,其損失之大難以估量;鑒于上述原因,現提出一種煉油催化裂化外取熱器的針狀肋取熱管裝置。處理檢查沖洗水位計,正確判斷減水程度給水調節閥自控失靈,應立即改手動操作,如儀表故障,調節閥失靈,應改為旁路上水。
琦昌科技是一家專業從事催化裂化設備廠家,有需要或者相關問題都可以直接致電我們。
