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發布時間:2020-11-30 11:57  
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脫硫液提鹽廠家直銷的脫色方法和脫硫廢液提鹽方法與流程
由于煉焦煤原料品質的波動,相應脫硫液提鹽廠家直銷的成分組成也在波動。表現在外觀上,廢液的顏色在淺綠到墨黑之間變動。經分析,廢液的顏色主要由其中所含的有機物雜質引起。無論脫硫廢液的初始顏色如何,都要將其中絕大部分有機雜質通過脫色除去。否則,將嚴重影響后續提鹽產品的品質,尤其是外觀。通過實踐發現,由于脫硫廢液品質的波動,即使采取相同的脫色條件,每次脫色的效果也大不相同。不穩定的脫色效果,對終脫硫液提鹽廠家直銷產品的外觀品質產生嚴重影響。經過研究,就脫色操作而言,脫硫廢液有品質有兩大不穩定因數,一是有機物含量,主要表現為外觀顏色;一是游離氨含量,主要表現為pH值,pH值對有色雜質的存在狀態有很大影響,pH值低,有機雜質以分子形態存在,易于被活性炭脫除;pH值高,則以酸根形式存在,難以脫除。但pH值過低,又易于引起硫酸鹽的分解,造成損失。
脫硫液提鹽廠家直銷技術實現要素:目的在于提供一種脫硫廢液的脫色方法和脫硫廢液提鹽方法,以克服現有技術中的不足。為實現上述目的,本發明提供如下技術方案:將脫硫廢液的pH調節至5.0~5.5;將脫硫廢液通入脫色釜中,加入活性炭,活性炭按照重量加入量為0.2%~0.5%。在上述的脫硫廢液的脫色方法中,采用稀硫酸將脫硫廢液的pH調節5.0~5.5。在上述的脫硫廢液的脫色方法中,步驟中,脫色釜中進行抽真空操作,真空度控制在-0.05MPa,同時進行加熱攪拌,加熱溫度為40~60℃,進行加熱攪拌3小時。將脫硫廢液的pH調節至5.0~5.5;將脫硫廢液通入脫色釜中,加入活性炭,活性炭按照重量加入量為0.2%~0.5%;將脫硫廢液通入蒸發器中進行濃縮,當鹽分濃度達到55~65%時,過濾,所得濾液為濃縮廢液。
脫硫液提鹽廠家直銷 技術性的可靠性反映在哪兒
脫硫液提鹽廠家直銷將脫硫廢液通入空調蒸發器中開展濃縮,脫硫液提鹽廠家直銷濃縮的標準是維持空調蒸發器內的真空值為-0.05Mpa,溫度為80℃,當鹽份濃度值做到65%時,過慮,個人所得滲瀝液為濃縮廢液。將濃縮廢液通入管控釜,將管控釜內的溫度調整至60℃,隨后再開展過慮,過慮后個人所得固態即是硫酸銨。將過慮后個人所得滲瀝液通入結晶體釜開展多效蒸發,得到 硫酸銨,純凈度>95wt%采用本執行例對策之后,脫硫廢液褪色實際操作實際效果平穩,后提鹽商品再未出現外型不過關狀況。試驗常用脫硫廢液中,硫酸銨含量為91.21g/L,硫酸銨含量為140.34g/L,pH數值8.54。用稀鹽酸將脫硫廢液的pH調整至5.5。
脫硫液提鹽廠家直銷將脫硫廢液通入褪色釜中,添加活性碳(顆粒),活性碳使用量為0.3%(凈重),并開展真空包裝實際操作,真空值操縱在-0.05MPa,另外開展加溫拌和,加溫溫度為60℃,開展加溫拌和3鐘頭,隨后過慮,個人所得滲瀝液為褪色滲瀝液。將脫硫液提鹽廠家直銷通入空調蒸發器中開展濃縮,濃縮的標準是維持空調蒸發器內的真空值為-0.05Mpa,溫度為80℃,當鹽份濃度值做到60%時,過慮,個人所得滲瀝液為濃縮廢液。將濃縮廢液通入管控釜,將管控釜內的溫度調整至60℃,隨后再開展過慮,過慮后個人所得固態即是硫酸銨。將過慮后個人所得滲瀝液通入結晶體釜開展多效蒸發,得到 硫酸銨,純凈度>95wt%。
采用本執行例脫硫液提鹽廠家直銷對策之后,脫硫廢液褪色實際操作實際效果平穩,后提鹽商品再未出現外型不過關狀況。試驗常用脫硫廢液中,硫酸銨含量為91.21g/L,硫酸銨含量140.34g/L,pH數值8.54。用稀鹽酸將脫硫廢液的pH調整至5。將脫硫廢液通入褪色釜中,添加活性碳(顆粒),活性碳使用量為0.5%(凈重)
脫硫液提鹽廠家直銷應該如何進行制備
脫硫液提鹽廠家直銷在冷凝冷卻器下側壁連接/連通的氨水輸入管(其上亦安裝有開關)從頂端連接/連通氨水槽的內腔,而與氨水輸入管并列,在氨水槽的頂端連接/連通有未冷凝氨水輸送管,所述未冷凝氨水輸送管的末端同真空泵的入口端相連,所述真空泵為一真空泵機組,已有技術,市場可買產品。在氨水槽中還未完全冷凝的氨水在真空泵作用下可經未冷凝氨水輸送管吸出。
脫硫液提鹽廠家直銷先送入蒸發器內,經加熱沸騰后再送入蒸發室內蒸發水分,濃縮后的脫硫液(含水10%以內)從蒸發室底部排出,自然冷卻后形成固體鹽,而含氨水的蒸汽從蒸發室頂部通過真空泵抽入冷凝冷卻器冷卻成氨水后送回脫硫系統循環使用; 采用本工藝及其相配套的方法/工藝,可將脫硫廢液的脫硫效率由原來的50%提高到85%以上,如每天處理50噸脫硫廢液,可回收30噸氨水及20噸混鹽(即含有硫酸銨、硫酸銨及硫酸銨的混合鹽,亦可稱副鹽),具有較大的經濟效益和環保效益。