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發(fā)布時間:2020-10-27 02:18  
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水壓實驗合格標(biāo)準(zhǔn)
新投入使用或者重啟的外取熱器設(shè)備需要進(jìn)行水壓試驗,這個實驗合格標(biāo)準(zhǔn)為:
停止上水后,5分鐘壓力下降值不超過0.02 Mpa鍋爐本體承壓部件,焊口無漏水,濕潤等現(xiàn)象承壓部件無殘余變形跡象.水壓實驗時,外取熱器人孔不能封死,以便于檢查進(jìn)行水壓實驗,須設(shè)專人監(jiān)視和控制壓力,并遵守有關(guān)安全規(guī)定.
琦昌科技對石化設(shè)備的開發(fā)和生產(chǎn),有著相當(dāng)豐富的經(jīng)驗和能力。主營產(chǎn)品包括催化裂化外取熱器生產(chǎn)廠家、汽提段、主風(fēng)分布管、各種反應(yīng)器等。
外取熱器結(jié)構(gòu)
針對不同的需求設(shè)計,外取熱器現(xiàn)在基本上有三大類。按催化劑流動狀態(tài)和方式的不同分為式、下流式和氣控式三類。主要由三大部分組成:上下封頭和筒體組成的受壓殼體,取熱管束,催化劑循環(huán)線路。對于所有外取熱器的殼體都是常規(guī)的壓力容器;對于式和下流式外取熱器其管速則有多種結(jié)構(gòu),而它們的催化劑循環(huán)線路只有上下斜管兩種簡單形式;對于氣控式外取熱器的管束全是翅片管,而催化劑循環(huán)線路則有多種形式。為此,公司空壓站單獨開一臺空壓機(jī)為外取熱器提供2500Nm3/h的非凈化風(fēng)作為流化風(fēng)。
當(dāng)發(fā)生外取熱器爐管泄漏時候應(yīng)該怎么應(yīng)對,跟著琦昌廠家來看一下之前發(fā)生在海南的一個案例,通過案例我們來分析一下:
海南催化裂化裝置外取熱器A爐管泄漏發(fā)生于2012年8月20日,在20:03至20:06的較短時間內(nèi),當(dāng)班操作員發(fā)現(xiàn)一再催化劑藏量由52%迅速上升至62%、二再催化劑藏量由44%下降至34%、外取熱催化劑藏量由25%下降至11%、外取熱A上水量由83t/h增加至102t/h但發(fā)汽量由82t/h下降至61t/h,并且鍋爐崗位發(fā)現(xiàn)給水壓力由5.88MPa下降至5.77MPa等一系列異常的操作參數(shù)變化,初步判斷為外取熱管束發(fā)生了泄漏所致。當(dāng)班操作員立即匯報運(yùn)行部、機(jī)動部和HSE部等相關(guān)上級部門,單元會同各相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)操作條件確認(rèn)為外取熱A管束發(fā)生泄漏。單元安排逐步降低外取熱A的負(fù)荷,關(guān)小外取熱下滑閥并降低流化風(fēng)量,至22:00操作參數(shù)逐步穩(wěn)定后發(fā)現(xiàn)泄漏量為11t/h。由于泄漏點位于外取熱器內(nèi)部無法在線處理,因此只能采取將泄漏管束切除的方法處理。單元組織力量現(xiàn)場做了確認(rèn)每一組管束上水管和排氣、
的對應(yīng)以及現(xiàn)場檢查壓力表的校驗等工作。催化裂化是一個非常危險的過程,任何意外不允許發(fā)生,為了防止催化裂化外取熱器生產(chǎn)廠家泄漏,我們要注意日常觀察。為了避免在切除管束查漏過程中造成管束的干燒損壞管束(材質(zhì)為20g,耐溫上限為480℃),因此逐步將外取熱A切出,但為避免外取熱溫度過低造成催化劑和泥,外取熱A下滑閥開度保持在15%左右,提高流化風(fēng)量維持外取熱A的較低藏量(11%),逐步降溫。、