您好,歡迎來到易龍商務網!
發布時間:2021-03-22 22:38  
【廣告】





曲線落煤管:
傳統的輸煤系統落煤管及皮帶機頭部漏斗設計為標準部件,不考慮物料的拋料曲線及其在落煤管內部的運動軌跡,雖然可使得設計簡便,但存在以下的一些問題:轉運點處現場粉塵污染嚴重、堵煤現象時有發生,落煤管內部襯板磨損特別嚴重,需頻繁更換。目前的曲線落煤管技術通過對煤流的動態模擬仿i真從源頭上控制粉塵的產生、避免堵煤現象的出現。(4)曲線落煤管截面采用圓形,截面為圓形落煤管的坡谷角比其它形式的落煤管更小,更不容易積料和堵煤。
南京新鴻洋科技有限公司位于中國四大古都、首批國家歷史文化名城,全國重要的科研教育基地和綜合交通樞紐,地處長江下游、中國東部沿海經濟帶與長江經濟帶交匯的重要節點城市南京。
實際應用針對輸煤系統落煤管堵塞、落煤筒腐蝕磨損漏粉、膠帶運行跑偏、撒煤,輸煤棧橋粉塵濃度超標,噪音大等問題,徹底i解決了落煤管堵塞、落煤點不正、膠帶運行跑偏等問題,使粉塵濃度降低到6 mg/m3以下,噪音降低到80 dB,輸煤系統堵煤漏煤情況得到改善,現場工作環境得到改善.
1.輸煤皮帶轉運點粉塵原因分析
1)物料在頭部滾筒處按皮帶機的速度拋物出去,煤流與頭部護罩爆i炸式撞擊產生大量的粉塵。
2)紛亂無序的煤流在落煤管內與空氣充分混合形成高壓含塵氣流。
3)物料隨著下落時產生的大量誘導風進入導料槽,導料槽與皮帶機之間密封不嚴時,造成粉塵從縫隙中外泄。
4)傳統除塵器設計、布局不合理,除塵效率低,維護費用高。
3.2.2 針對堵煤的治理:來料皮帶速度賦予煤流的動能在轉運點落煤管內與煤流勢能疊加,疊加后具有合能量的濕煤流克服了傾角管壁的摩擦力,使煤流能夠靠自身能量沿落煤管滑落到接料皮帶上,防止了堵煤。
3.2.3 針對跑偏的治理: 通過模擬物料運行的軌跡,從而控制落料點的位置,保證皮帶受力均勻不跑偏;煤流與皮帶的相對靜止也消除了煤流墜落的沖擊,減少皮帶跑偏的可能。