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              河北滲碳爐配件供貨商的行業須知 新華模具

              發布時間:2020-07-22 12:36  

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              熱處理爐的生產率和熱效率比軋鋼加熱爐低得多

              生產率及熱效率較低:熱處理時,為了使金屬斷面上溫度均勻,使結晶組織轉變的完全,需要使金屬在爐內停留較長時間,不論是哪一種熱處理,材料在爐內都有一個或幾個均熱或保溫階段,冷卻過程也往往在爐內進行;2)、按工作溫度分類:有低溫爐(<650℃)、中溫爐(650~1000℃)、高溫爐(>1000℃)。有些品種的熱處理,甚至要進行多次加熱、保溫盒冷卻;許多熱處理爐又是周期性作業;綜合以上原因,熱處理爐的生產率和熱效率比軋鋼加熱爐低得多。


              爐罐輕微開裂后經補焊使用不久

              爐罐輕微開裂后經補焊使用不久,又很快損壞,這主要是由于經氧化、滲碳后焊接性能下降所致。由于滲碳爐罐的外側接近電熱元件,溫度較高,滲碳爐可達950一l000度,爐罐的內側處于滲碳氣氛中,這就要求滲碳爐又需具有良好的抗滲碳性。   結構:滲碳爐由爐殼、爐襯、爐蓋升降機構、爐用密封風機、馬弗罐、加熱元件及電控系統等組成 。2、檢查井式滲碳爐循環風扇、電動機,給軸承加潤滑脂、冷卻水套通水。滲碳爐爐殼由鋼板及型鋼焊接而成。爐襯是由0.6g/cm3高強度超輕質節能耐火磚、硅酸鋁纖維、硅藻 土保溫磚及石棉板砌筑而成的節能型復合結構。爐蓋升降機構由電機、齒輪泵等部件組成,當開啟爐蓋 時,只需按下控制箱上的按鈕,爐蓋即以30—70毫米/秒的速度上升。


              高溫真空氣氛井式爐技術標準

              井式電爐,集溫度控制系統、真空爐膛、真空泵、氣路、壓力保護、氣體流量控制、正負壓顯示、水循環水泵為一體,水循環箱與爐體為粉體。爐襯使用真空成型高純氧化鋁聚輕材料制作而成。

              采用高溫U型等直徑硅碳棒為加熱元件;是專為高等院校﹑科研院所的實驗室及工礦企業對陶瓷、冶金、電子、玻璃、化工、機械、耐火材料、新材料開發、特種材料、建材、金屬、非金屬及其它化和物材料進行燒結﹑融化﹑分析、生產而研制的專用設備。

              控制面板配有智能溫度調節儀,控制電源開關、主加熱工作 /停止按鈕,電壓、電流表、計算機接口,水泵開關,真空泵開關,氣體流量計,正負壓壓力表,電接點壓力表,閥門,以便隨時觀察本系統的工作狀態,靈活方便、操作簡單。

              控溫精度:±1℃無超調 恒溫精度:±1℃。升溫速度快,升溫速率≤45/min。

              爐膛材料全部采用真空成型高純氧化鋁聚輕材料,使用溫度高,蓄熱量小,耐急熱急冷、不裂縫、不掉渣、保溫性能好(節能效果是老式電爐的60%以上)。結構合理,內外雙層爐套,風冷散熱,可大大縮短試驗周期。


              氣體滲碳爐的五大爭取操作步驟方法

                氣體氮化爐具有處理溫度低,時間短,工件變形小的特點。

                1.滲氮前的氣體氮化爐需要是先經過正火或調質處理過的工件。

                2.先用和酒精擦洗氣體氮化爐工件表面,不得有銹斑、油污、臟物存在。

                3.裝入爐內后,對稱擰緊爐蓋壓緊螺栓。

                4.將爐罐和爐蓋進水口通入冷卻水進行循環水冷。氣體氮化爐爐蓋上管道冷卻水下端為進水,上端為出水,爐罐單獨進水,單獨排水,氣體氮化爐爐蓋所有水管可按低進高出原則串聯,由一個口進水,一個口排水。

                5.氣體氮化爐升溫前應先送氮氣排氣,排氣時流量應比使用時大一倍以上。

                排氣10分鐘后,將控溫儀表設定到150℃,自動加熱開關撥向開,氣體氮化爐邊排氣邊加熱150℃保持2h排氣,再將控溫儀表設定到530℃,把氨氣流量調小,保持爐內正壓,排氣口有較小氣流向上的壓力,當爐溫升到530℃時,恒溫恒流滲氮3-20h,再將氨氣壓力調大一點,讓排氣維持適中壓力,滲氮4-70h, 再將氨氣壓力調小,退氮1-2h,切斷電源,給少量氨氣,使爐內維持正壓,待爐溫降到150℃以下方可停止供氨出爐。但存在大量成批生產時能源消耗大、CO2排放多、畸變難以控制、生產環境差等尚未解決的問題。


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