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              發布時間:2021-01-05 22:03  

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              電鍍廢水中水回用工藝講解

              反滲透技術處理廢水效果良好,但其裝置費用較高,隨著膜材料的發展及膜的出現,其成本將不斷下降。其用于重金屬廢水回用處理,一次性投資相對于化學法及吸附法要高,但反滲透不需另外加藥,處理后出水不需后續處理就可以直接回用于車間,運行費用較低,節省用水量。

              反滲透裝置的主要工況參數為進水的PH、溫度和運行壓力等,運行過程中應根據原水的水質要求,合理選擇反滲透系統的工藝參數,提高出水水質。

              反滲透裝置長期運行后,膜表面會逐漸積累各種污染物。這些物質積累在膜表面,引起反滲透裝置性能的下降,因而須對反滲透膜進行定期的清洗和消毒。清洗時, 應根據膜的材質和污染物的種類選擇合適的清洗劑,而定期的反沖洗能很大限度的減少膜結垢,保證膜通量及延長膜的使用壽命。




              電鍍過程通常由鍍前處理、電鍍和鍍后處理組成。其中的電鍍,有時包括鍍銅→鍍鎳→鍍鉻或預鍍銅(或鎳)→鍍銅→鍍鎳→鍍鉻等多道工序。在多工序的工藝流程 中,電鍍出了故障,首先要確定故障起源于哪一工序,確定故障的起源,通常可進行跳越試驗、對比試驗和改變零件裝掛位置試驗,。

              1.跳越試驗

               所謂跳越試驗,就是跳越電鍍過程中某一可能產生故障的工序后進行電鍍試驗的方法。例如有電鍍流程:前處理→預鍍鎳→光亮硫酸鹽鍍銅→光亮鍍鎳……,鍍鎳出現發花現象。

              鍍鎳發花的起源,可能在光亮鍍鎳液中,也可能在光亮硫酸鹽鍍銅液中,還可能在預鍍鎳或前處理過程中。為了弄清故障的起源,先跳過光亮硫酸鹽鍍銅,把電鍍流 程改為:前處理→預鍍鎳→光亮鍍鎳……。假設跳過光亮硫酸鹽鍍銅后,鍍鎳發花現象消失,表明故障起源于光亮硫酸鹽鍍銅工序(即起源于跳越掉的工序)。同 理,可以在前處理以后,直接鍍光亮鎳,同時跳越掉預鍍鎳和光亮硫酸鹽鍍銅,觀察故障是否與預鍍鎳有關。

               2.對比試驗

              對比試驗就是用良好(沒有故障)的溶液與可能有故障的溶液進行對比試驗的方法。例如上述鍍鎳發花之故障,可以在前處理→預鍍鎳→光亮硫酸鹽鍍銅后,改用良 好的光亮鍍鎳液與原來的光亮鍍鎳液進行對比。若改用良好的光亮鍍鎳液后,鍍鎳發花現象不再出現,則故障起源于原來的光亮鍍鎳液;若改為良好的光亮鍍鎳液 后,故障依然存在,則故障與光亮鍍鎳以前的工序有關。




              ?塑料電鍍的進程

              塑料電鍍的進程分為:清洗、溶劑處置、調理處置、敏感冉、成核五個過程.

              (1)清洗(cleaning):去掉塑料成型進程中留下的污物及指紋,可用堿劑洗凈再用酸浸中和及水洗潔凈。

              (2)溶劑處置(solvent treatment):使塑料外表能濕潤(wetting)以便與下一過程的調理劑(conditioner)效果。

              (3)調理處置(conditioning):將塑料外表粗化成內鎖的凹洞以使鍍層密著住不易剝離,也稱為化學粗化。

              (4)敏感冉(sensitization):將還原劑吸附在外表,常用(stannous chloride)或其它錫化合物,即是sn^ 離子吸附于塑料外表具有還原性外表。

              (5)成核(nucleation):將具有催化性物質如金、吸附于敏感冉(還原性)的外表,經還原效果成具有催化性的金屬種子(seed)然后可以用無電鍍上金屬。反響如下:sn pd = sn4 pdsn 2ag = sn4 2ag。




              關于電鍍鋅合金產品的起泡現象

              下面呢,小編來帶大家簡單了解一下關于電鍍鋅合金產品為什么會有起泡現象:

              電鍍鋅合金產品會有起泡現象的原因大部分與前處理不良有關:

              1.除油未盡:弱堿性除油粉至少要將零件表面處理成變為灰色,表示除油干凈了

              2.粗化:粗化時間要看到表面均勻的冒氣泡,再延遲幾十秒取出零件。此外粗化液的溶液要保證濃度在正常范圍內,經常分析更換粗化液為好。

              3.青銅:零件帶電入槽,大電流先沖擊幾十秒然后再調回至正常電流范圍內,至于青銅槽鍍液成分需要保持正常。



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