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發布時間:2020-11-08 02:16  
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運動各軸到合適位置,準備油管,廢油桶,油品等放油(注意.?先打開下蓋,再打開上蓋)放油完畢,裝上下蓋,按量進油(泵或漏斗,用泵則要不裝油嘴蓋,下口進)
該軸低速運動后,裝上油嘴蓋,廢油處理,清潔;
■A4-A6 軸萬向傳動軸檢測
A4-A6 萬向傳動軸,清理及檢測線性導軌、球軸承,磨損情況記錄;
■管線包柔性檢查,檢測電纜線的絕緣,觀察有無老化問題。
二、電氣維護
■機器人控制柜清理
根據受污染的程度用刷子清潔外部風扇的保護柵欄,散熱器,熱交換器清灰;
■27V 電源電壓檢測
檢查低壓電源組件的到達各單位的電壓是否正常;
■控制柜及PC 模塊清理

拔掉插頭RP1,測量端子5、6、18控制電源電壓 5V、 24V均正常。
再檢查編碼器上數據存儲的電池線路,而機器人每個軸的伺服電機脈沖編碼器控制端由1~10個端子組成,端子8、9、10為 5V電源,4、7為數據保持電池電源,5、6為反饋信號,3為接地,1、2空。
先拔掉M1電機的脈沖控制插頭M1P,測量端子4、7電壓為0,同樣的方法檢查M2~M7電機全部為0,由此可以判斷編碼器上數據存儲的電池線路損壞。

故障原因:速度反饋的極性搞錯。
處理方法:可以嘗試以下方法。
a.如果可能,將位置反饋極性開關打到另一位置。(某些驅動器上可以)b.如使用測速機,將驅動器上的 TACH 和TACH-對調接入。
c.如使用編碼器,將驅動器上的ENCA和ENCB對調接入。
d.如在HALL速度模式下,將驅動器上的HALL-1和HALL-3對調,再將Motor-A和Motor-B對調接好。
(2)故障原因:編碼器速度反饋時,編碼器電源失電。
處理方法:檢查連接5V編碼器電源。確保該電源能提供足夠的電流。如使用外部電源,確保該電壓是對驅動器信號地的。
使得其從技術到市場的路徑顯得并么清晰,與資本市場上一個投資周期中追求“短平快”的激進打法適配度較低。2015年“中國制造2025”的頒布,2016年“十三五”規劃綱要的出臺,使得制造行業真正進入資本視線。但彼時消費互聯網、人工智能風頭正勁,作為制造的技術先鋒的工業機器人并未受到資本偏愛。其中很直觀的表現就是資本給定的市銷率,工業機器人全球者“庫卡”2017年被美的收購時市銷率僅為2倍。