您好,歡迎來到易龍商務網!
發布時間:2021-09-04 04:23  
【廣告】





三旋挖鉆機器桅桿油缸漏油,立桅不垂直
故障現象:旋挖鉆機器桅桿油缸漏油,立桅不垂直。
故障分析:桅桿油缸活塞桿頭斷裂或桅桿油缸油封損壞導致桅桿油缸漏油;立桅不垂直,可以從油缸和桅桿油缸平衡閥著手,油缸內泄或平衡閥內泄也可導致桅桿立桅不垂直。
故障理由:
1.桅桿活塞關節頭斷裂;2.桅桿液壓油缸油封損壞;3.平衡閥內泄。
排故方法:
1.、檢測發現油缸活塞關節頭存在裂痕,進一步排查:把桅桿油缸拆卸檢測,發現油缸表面存在一些明顯的斑點和淺凹槽;
2.打開整個油缸和油封發現油缸油封損壞和o型圈損壞,墊圈存在開裂的現象導致油缸漏油;
3.換下油封、密封圈和墊圈,把油缸重新裝好。測試無泄漏現象,鉆機器恢復正常。
排故體會:旋挖鉆機器主卷揚鋼絲繩在操作不當的時候,會碰觸到桅桿油缸的活塞桿外表面,這導致油缸活塞桿表面受損出現凹槽,這樣致使油缸密封件損壞出現油缸漏油現象。桅桿油缸泄漏會導致立桅不直、立桅和倒桅桅桿油缸不同步等故障。出現故障的的時候候應該及的時候排除和維修,不讓故障擴大。

五旋挖鉆機回轉抖動
故障現象:
一臺SR220旋挖鉆機,整機工作時間為8793小時。發動機工作在1檔,做回轉動作時回轉抖動嚴重;放在10檔時有輕微抖動,主泵1壓力波動大。空載試其它動作:當泵1提供液壓油時泵1的壓力就有擺動。當主泵2單獨供油時工作正常。
故障分析:
回轉動作時回轉抖動一般是:回轉主壓力油抖動使回轉斷續動作,從而導致回轉抖動。
故障原因:
1.回轉先導油路故障導致故障;
2.回轉繼電器工作不穩定導致故障;
3.回轉馬達損壞導致故障;
4.主泵損壞導致故障。
1.檢測先導油路油壓,壓力不正常。1檔時先導油路壓力為19bar;10檔時先導壓力達到38bar,但壓力比較穩定,不會引起回轉抖動。故排除先導油路故障及回轉繼電器故障;
2.假如是回轉馬達損壞就不會引起其它動作的抖動。而做其它動作時主壓力也隨著改變,故可排除回轉馬達損壞;
3.跟據故障現象及檢測結果判斷為主泵及先導泵損壞。更換主泵及先導泵后鉆機工作正常。
排故體會:
更換主泵及先導泵后鉆機工作正常。

斷樁常用處治方法
1. 原位復樁
對在施工過程中及時發現和超聲波檢測出的斷樁,采用清理后,在原位重新澆筑一根新樁,做到較為處理。此種方法效果好、難度大、周期長、費用高,可根據工程的重要性、地質條件、缺陷數量等因素選擇采用。
2. 接樁
為確保工程質量,停止混凝土的澆筑并提前拔出導管。確定接樁方案,首先,對樁進行聲測確定好混凝土的部位;其次,根據設計提供的地質資料確定井點降水-開挖-20#素混凝土進行護壁,護壁內用鋼筋箍圈進行加固。第三,挖至合格數處利用人工鑿毛,按挖孔法混凝土施工方法進行混凝土的澆注。
3. 樁芯鑿井法
這種方法說起來容易做起來難,即邊降水邊采用風鎬在缺陷樁中心鑿一直徑為80cm的井,深度至少超過缺陷部位,然后封閉清洗泥沙,放置鋼筋籠,用挖孔混凝土施工方法澆筑膨脹混凝土。此方法日進度緩慢,如果遇到個別樁水處理不好、降不下去,更是困難重重,導致質量、工期和經濟上的重大損失。