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發布時間:2021-09-05 01:34  
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空壓機優化冷卻系統運行故障解決方案
空壓機溫度異常是造成空壓機發生故障事故的主要原因,所以如何降低系統溫度,保持一個好的冷卻系統對延長空壓機的壽命至關重要。可以從以下幾個方面對空壓機的冷卻系統進行優化。
通過改善壓縮機機房的通風條件,降低空壓機溫度。機械設備的工作環境,對機械設備使用有較大的影響,降低設備的溫度,可以減輕對設備帶來的不利影響。隨著機組使用年限的增加,機組發熱量也日益上升,原有的從進風道進氣來滿足產氣和冷卻機組的方式已不適用。如杭州卷煙廠通過將機組左右兩扇邊門改造成下進風的百葉形式,將環境溫度的空氣從設備下部吸入,再從上部的排風扇排出,有效降低機組溫度。該公司原有機組冷卻排氣直接排入排風通道,然后從屋頂排出,但由于機組排風風扇功率小。
通道內空氣換氣率不高,從而使得通道內溫度升高,影響機組冷卻。通過在排風通道口加裝排風扇,增加通道內空氣流速,增加通道內空氣換氣次數,從而使得機組冷卻效果提升。
避免冷卻系統結垢。冷卻系統結垢是空壓機溫度異常產生故障的主要原因,其使冷卻水不能有效地與氣缸壁進行換熱,導致氣缸運行溫度升高而引發事故。了解決這一問題,國內外許多學者進行了大量的研究工作,并取得了一些研究成果。主要通過加強冷卻水水質的監控和管理,對冷卻水進行改造和定期對空壓機進行清洗等方法來避免冷卻系統結垢,其中對空壓機清洗除垢法包括是機械除垢法和化學除垢法等,因為氣缸水套的結構比較復雜,機械除垢法很難清除干凈,所以,目前的除垢方法以化學除垢法為主。

移動空壓機有哪些特點
移動空壓機特點:
1、牢靠性高:壓縮機零部件少,沒有易損件,因而它工作牢靠,壽數長,大修距離期可達4~8萬小時;
2、操作維護便利:自動化程度高,操作人員不必經過長期的專業培訓,可完成無人值守工作;
3、動力平衡性好:沒有不平衡慣性力,可平穩地高速工作,可完成無根底工作,格外合適用作移動式壓縮機,體積小,重量輕、占地面積少;
4、適應性強:具有強行輸氣的特色,容積流量簡直不受排氣壓力的影響,在廣大的轉速范圍內能堅持效率。
5、主機:選用大直徑螺桿轉子,主機與柴油機經過高彈性聯軸器直聯,沒有增速齒輪,牢靠性好;主機轉速與柴油機一致(不超過2400r/min),壽數更長。
6、運轉參數一望而知,并具有多重提示包金報警和停機維護功能。

移動式空壓機氣缸過熱或溫度不斷增加是何原因?
氣缸過熱溫度不斷增加主要是冷卻和潤滑有關,其主要原因是下列幾點:水套、氣缸蓋內冷卻水不足或冷卻水中斷;二級氣缸過熱,可能是中間冷卻器缺水,由一級氣缸排出的壓縮空氣得不到冷卻,或中間冷卻器冷卻不好;水套中沉積物太多(太污)附于氣缸壁影響冷卻,冷卻管堵塞;活塞組件偏斜在氣缸內加劇摩擦生熱或氣缸中缺油引起干摩擦;氣缸余隙容積太小,使上下死點壓縮比過大或氣缸余隙過在,殘留在氣缸內的高壓氣體過多,而引起氣缸內溫升高;吸入溫度過高;排氣伐內氣體泄漏;運動機構中的活塞桿彎曲,使活塞在氣缸中不垂直度超過規定而引起活塞與氣缸貼面傾斜,摩擦加劇產生高溫。
排除方法:冷卻水供應不足時(此時水溫較高)可適當加大;冷卻水后應立即停車檢查,待氣缸冷卻后再行開車;清洗氣缸和缸套和冷卻器;檢查潤滑系統適當調整供油量;調整氣缸的上下死點間隙,保持在規定標準內;調整活塞組件與氣缸同心,若活塞桿彎曲應修理或更換;降低吸入溫度;確定哪只氣伐后應更換氣伐零件。
正確使用螺桿空壓機,切勿進行這些操作!
目前,在空壓機市場中,螺桿式空壓機在市場中占據主導地位。螺桿式空壓機是通用機械設備,機械設備在長期使用后,或多或少都會出現故障。以下小編羅列出了幾個螺桿式空壓機典型事故案例,以供大家參考。
01混用潤滑油導致空壓機積碳
故障現象
該廠共安裝10臺空壓機,采用廠家提供的原裝潤滑油,由于潤滑油價格較貴,擬采用替代油品,替代油品同樣為合成油,為安全起見先在兩臺小功率的空壓機上試用新的合成油。在新的合成油使用1500h,空壓機出現電氣故障報警,經進一步檢查故障原因是因為空壓機積碳導致電機超電流。
原因分析
經檢查#1空壓機內部沒有積碳現象,且在以后累計運行了約6000h至正常保養,空壓機為不同的兩組工作成員開展工作,經過調查確認#2空壓機的機組組成員沒有按照要求對空壓機徹底排油和清理,存在僥幸心理,導致不同成分的潤滑油混用引起積碳發生
02保養不及時造成主機故障
某工廠空壓機運行中出現電氣故障報警空壓機停運,打開進氣口發現空壓機轉子上粘附大量淺色膠狀物,空壓機殼體內也粘附有大量淺色狀物,確認該空壓機已產生積碳現像,查維護記錄,發現該空壓機已連續運行8000H而沒有進行保養。對該空壓機及其系統進行清理保養后,決定將空壓機返廠檢修。經廠家解體檢查發現空壓機多個軸承滾動道和滾子有明顯磨損溝,空壓機主轉子與副轉子間隙小于設計值,主、副轉子均有明顯磨損痕跡,更換空壓機軸承,打磨磨損的主副轉子后空壓機組裝,經電廠回裝后試運正常
目前常用的空壓機合成潤滑油其使用壽命約6000H,由于潤滑油已使用8000H,其黏度、雜質顆粒、積碳傾向性均已不符合使用標準,繼續使用而造成空壓機軸承磨損和積碳的發生。