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              山東高壓離心通風機誠信企業「在線咨詢」

              發布時間:2021-10-26 01:34  

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              因此,當高壓離心通風機產生振動故障現象時,首先必須從基礎查找原因。基礎因素主要是:

              (1)混凝土基座結構設計有缺陷,基座強度和剛度不夠;

              (2)基礎地質差,風機運行一段時間后,造成基礎沉降或松動;

              (3)混凝土基座材料不合格,澆筑不符合規范要求;

              (4)地腳螺栓及墊鐵的安裝不當。實際中,常采用二次灌漿的方法將地腳螺栓進行固定定位,其施工、安裝應嚴格執行規范要求,以確保質量。根據上述分析,基礎因素引起風機振動的表征主要有:基礎周圍地坪有明顯振動;基礎與地坪或二次灌漿產生的結合面存在明顯裂縫,墊鐵或地腳螺栓松動,應注意,此類振動往往比較劇烈,嚴重時發生螺栓斷裂,軸承座螺栓孔崩裂,直接造成軸承座報廢;BEENA等[11]通過應用層次分析法(AHP),對蝸殼的重要幾何參數進行了優先排序,闡明了各參數對離心風機性能的影響。基礎產生不均勻沉降,產生基座傾斜。高壓離心通風機處理措施:一是驗算基礎的質量是否符合要求,對于風機等旋轉式設備,由于回轉而產生的慣性力作用在基礎上,為確保安全運行,則基礎質量應等于10 倍的風機機組質量,不符合要求應采用加固加重措施;二是有松動的二次灌漿地腳螺栓應破除拔出,孔壁鑿毛后重新澆筑混凝土固定地腳螺栓。二次灌漿應保濕養護7 天以上,混凝土強度達到設計強度后才能進行下一步的安裝。二次灌漿的混凝土強度可提高一級,固定效果更佳。





              高壓離心通風機進氣箱出口處(葉輪進口處)水平橫向截面速度的矢量圖及云圖,從圖中可以看出,雖然其出口幾何結構是對稱的,然而在出口處其流速為不均勻分布,靠進氣方向處流速較高,被進氣方向速度較低,氣流經彎頭轉彎后,流速分布比較紊亂,從而使得進入風機葉輪的流速不均勻,與文獻的研究結果一致,這是導致離心風機效率低的原因之一。因此,必須優化集流器結構,通過減小集流器的錐度、增加喉部半徑的方式,提高離心風機的效率,保證金屬葉輪的平穩運行。



              進氣箱內的流動損失

              進氣箱的流動損失可以通過數值模擬計算分析,為理論研究提供參考,其大小為進氣箱出口截面的動壓乘以損失系數。由于進氣箱出口速度大致與葉輪的進口速度一樣。

              進氣箱對離心風機性能的影響可知在進氣箱出口與高壓離心通風機葉輪進口處存在渦旋現象,研究中發現該渦旋與流量大小有關,在大流量區渦旋不明顯,且位于進氣箱側的葉輪葉套的進口處,隨著流量的減小,渦旋形狀更加的明顯,并向進氣箱出口方向B側偏移。可以看出,原始風機葉輪流道內靠近出口處形成渦旋,主要原因是葉片出口附近存在較為嚴重的邊界層分離現象。高壓離心通風機葉片表面存在附面層,隨著葉輪旋轉,吸力面和壓力面附面層的結構和形態是不同的。進氣箱是離心風機重要的組成部分,主要應用于大型離心風機與雙吸離心風機。





              高壓離心通風機在大流量區計算值比實測值偏高,小流量區計算值比實測值偏低,但是整體上計算結果與實測結果基本吻合。由效率曲線圖可知,大流量區計算結果比實測結果偏高,小流量區計算結果比實測結果偏低,說明計算結果與實測結果吻合。通過實驗值與計算值的對比,CFX 軟件的數值模擬結果與實測結果一致,由此驗證了采用CFX 軟件對帶進氣箱的離心風機的數值模擬是可靠的。也證明了消聲蝸殼有很好的降噪效果,并且高壓離心通風機蝸殼尺寸雖然有一定的增大,但相對于消聲器等其他降噪方法優勢還是很明顯的。



              試驗噪聲分析

              離心風機的噪聲按照流體動力聲源的發聲機制,分為三類:1)單極子,2)偶極子,3)四極子,風機正常工作狀態下產生的噪聲主要來源于偶極子源。根據GB/T2888-2008《風機和羅茨鼓風機噪聲測量方法標準》對有無進氣箱離心風機的噪聲進行測試。試驗地點:浙江上風高科專風實業有限公司CNAS 檢測中心;此類振動的預防處理措施為:(1)檢查高壓離心通風機殼體,如殼體存在裂紋的或磨損及其腐蝕嚴重的,應加固或整體更換。采用聲級計對風機出口處的噪聲進行測試,測試方式及儀器。測量時,除地面外無其他的反射條件,測點位置D 距地面的高度與風機出口中心持平,水平方向上與出氣口軸線成45° ,距離出氣口中心L=1m。

              高壓離心通風機的噪聲在小流量區,帶進氣箱的離心風機噪聲低于不帶進氣箱,隨著流量的增加,帶進氣箱的風機噪聲顯著提高,在大流量區,明顯的高于不帶進氣箱的噪聲。





              為改善高壓離心通風機受氣體粘性影響導致流動分離加劇的現象,在傳統蝸殼型線設計理論的基礎上,研究氣體粘性力矩對蝸殼壁線分布的影響,并采用動量矩修正方法對其進行改型設計。另外,為真實反映風機內流場分布情況,在標準k-ε 計算模型的擴散項中加入粘性應力作用,使其高計算誤差降低至3%。對比分析改型前后風機數值模擬計算和試驗測量結果可知,采用修改的k-ε 模型進行計算發現改型后風機內旋渦強度減小,蝸殼出口靠近蝸舌處流動分離得到改善。試驗結果表明:改型高壓離心通風機出口靜壓提升約25Pa,較大全壓效率較原型機提升約10%。對電站鍋爐高壓離心通風機進氣箱三維粘性流場進行了數值模擬,分析了進氣箱內氣體流動特性的影響,并對進氣箱的設計和改造提出了建議。



              同時,由于蝸殼張開度擴大能夠抑制流動分離,使蝸舌附近區域的旋渦強度及其影響區域減小,從而有效地降低了多翼離心風機噪聲2.5dB。多翼離心風機廣泛應用于國民經濟的各個領域,是工業生產中主要耗能設備之一,蝸殼作為離心風機中不可或缺的基本元件,其結構的不對稱性及內部流動的復雜性會對葉輪出口氣流角造成較大影響,使其沿圓周方向呈現出明顯的不對稱性。以離心風機在掘進工作面環境下的運行工況為依據,進行高壓離心通風機參數設置:流量取22806。而在風機實際運行過程中,高壓離心通風機葉輪出口氣流與蝸殼壁面間存在強烈的非定常干涉,使得蝸殼壁面成為風機的主要噪聲源。因此提高蝸殼型線設計水平,不僅能改善風機氣動性能,還能達到降低噪聲的效果。目前國內外學者對離心風機蝸殼型線的研究,主要集中在尋找能真實反映蝸殼內流體流動狀態的設計方法。


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