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發布時間:2020-12-08 05:05  
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不銹鋼旋風分離器
一、旋風除塵器簡介
氣流在做旋轉運動時,氣流中的粉塵顆粒會因受離心力的作用從氣流中分離出來。利用離心力進行除塵的技術稱離心除塵技術。利用離心力進行除塵的設備稱為旋風除塵器。主要由筒體、錐體、進氣管、排氣管和卸灰管組成。

二、旋風除塵器工作原理
當含塵氣體由切向進氣口進入旋風除塵器時氣流將直線運動變為圓周運動,旋轉氣流的絕大部分沿器壁自筒體呈螺旋向下,朝錐體流動,通常稱此為外旋氣流。含塵氣體在旋轉的過程中產生離心力,將相對密度大于氣的塵粒甩向器壁。Muschelknautz提出了“臨界含量”的概念,并研究出了一種分析模型來解釋這種提高。塵粒一旦與器壁接觸,便失去徑向慣性力而靠下的動量和向下的重力沿壁面下落,進入排灰管。
由于旋風器對微細顆粒物效率較低,尤其對PM10(粉塵粒徑小于10μm的顆粒物)的除塵效率隨著顆粒直徑減小逐漸降低。也就是說,在旋風器的運行過程中,盡大部分微細粉塵穿透了分離區域,導致對微細粉塵效率下降。因此,為適應粗粒子物料的卸料,往往需要把旋風分離器設計成單個,直徑較大的型式。二次分離附件設置在旋風器本體頂部,稱之為POC。
POC二次分離作用是利用排氣芯管強旋流作用使微細粉塵受離心力作用向邊壁運動,并與擋板相撞后,通過縫隙1掉進擋板下部的殼體中,另一部分即使在一開始沒有與邊壁相撞,但由于始終受到離心力的作用,在到達POC頂部時,其中也有很大一部分通過縫隙2處而進進擋板與殼體之間的空間,隨后由于 POC中主氣流的約10%通過縫隙形成滲透流,在滲透推動下,顆粒物被吹出殼體。對粒徑1—5微米的粉塵,除塵效率仍能達到60%以上,對粒徑很小的煤粉爐,煙排放量仍可控制在國家標準之內,阻力損失為60—95毫米水柱。

旋風分離器型號規格在使用過程中會遇到堵塞的狀況,這種情況別著急,琦昌教您根據現象找原因,找對策:
1現象
a.在未增加燃料量情況下負荷上漲;
b.旋風分離器出口負壓增大,前各點負壓減小;
c.排煤機電流增大,如堵塞嚴重時,排煤機電流減小;
d.長時間煤位不漲或下降;
2、原因:
a.煤粉太濕
b.煤粉中有雜物,使篩子堵塞
c.下粉管鎖氣器失靈,使煤粉管堵塞
3、 處理:
a.司爐根據汽壓上升情況,減少燃料供應量,停止球磨機運行;
b.敲打下粉管,清除刪格上的雜物;
c.調整鎖氣器,使其動作靈活。
提高旋風分離器效率從哪幾方面入手
分離效果好的旋風分離器無疑是企業喜歡的,從旋風分離器的誕生到現在,人們為提高旋風分離器型號規格的效率,做了許多努力:將金屬多孔材料安置于旋風分離器中,組合成的旋風—過濾復合式除塵器就是其中之一。由于沒有運動部件所需的維修和保養相對較少,選用合適的材料和結構形式,對一些特殊操縱應用條件(如高溫,高壓,腐蝕性氣體環境等)也可以使用。這種結構設計在錐筒底部加了一段直管,機器到了增加分離的目的,又起到減緩旋流的目的,以避免二次揚塵的產生。
為此,實驗人員做了相關的測定實驗,選取了鐵合金冶煉粉塵等4種直徑大小從0.05μm~10μm的不等的顆粒(基本上涵蓋了所有常見粉塵的粒徑范圍),讓實驗更具有廣泛的實用性,分離效率可大幅提高至近100%。旋風分離器型號規格的效率和結構有著很大的關系,這里琦昌科技做過調查,改變入口切入角及外筒直徑對旋風分離器性能的影響根據模擬結果顯示,r=6000mm、θ=7。實驗結束后,用氮氣反吹濾管后,得到的結果非常理想,可進行再次實驗,即實驗的再生效果好。
