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發布時間:2021-04-09 18:09  
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鍍前檢驗鍍件尺寸,機加工表面狀況,根據鍍層厚度準確計算電鍍時間?;钊麠U鍍前必須進行精拋光,光潔度越高,鉻層質量越好??刂坪缅円汗ぷ鳁l件,勤觀察,注意溫度變化,液位變化,仔細操作,如實填寫操作記錄。每天根據化驗結果補加,校正電鍍液。鍍后檢查鍍層質量、尺寸,清洗干凈,絲牙、內孔等部位防銹保護。工件打操作鋼號,邊角除毛刺。當我們在對活塞桿進行檢查的時候,那我們也應該要看看他的壓力和進給量,之后我們還應該要根據規定來進行拋光,當然了對于質量的要求也是挺關鍵的。如果酸液濺在皮膚上,應立即用清水沖洗。工藝流程1,液壓活塞桿加工工藝流程連桿采用35號鋼,加工工藝為:冷拉成型一車削一連續式中頻感應淬火一預磨外圓一預精磨外圓一精磨外圓一超精加工一電鍍鉻一去氫回火一超精研磨。為了提高活塞桿表面質量與耐蝕性關系,在電鍍鉻前加入超精加工工序。
活塞桿市場穩定后必有大發展
活塞桿校正器;連桿襯套加工設備;軸瓦加工設備機油加注器;策動機冷、熱磨合 設備曲軸磨床。數據顯示,在年的間一共新增炭黑工業的重要組成部煤系原料油黑出口的高速增長,引起了其他國家的始成為一些國家反傾銷的目車時期銷調查。它比鍍鉻具有更強的抗腐蝕和耐磨性能,具有類似銀色的鮮艷色彩,適應各種用途,成本比鍍鉻低20%到30%,電鍍的工藝同鍍鉻非常類似,鍍鉻轉換成dw-030很等閑,價廉物美無污染。作為機電一體化專業的學生,通過這次畢業設計,使我們初步嘗試了零件制造工藝設計的全過程,為我們以后走上工作崗位打下了一個很好基礎。活塞桿的原始表面質量(精車后)的情況對滾壓質量有很大影響。與幾年前年增幅度相比,其增幅有所。選用包裝完好的zheng品濾芯(內包裝損壞,雖然濾芯完好,也可能不潔)。
故障現象:1、泵車在低壓泵送時,換向頻次越來越快,主油缸活塞桿行程越來越短,在洗滌室內看不到活塞頭,即砼活塞在兩輸送缸靠S閥端動作。
2、按點動后退,使活塞頭到位后繼續泵送,情況依舊。
3、高壓泵送正常,怠速時,兩主油缸活塞桿靜止不動。
故障分析:1、根據低壓泵送時的現象,說明兩主油缸無桿腔油量越來越多。
2、 參見液壓原理圖七,低壓泵送時,主閥塊6個高低壓插裝閥中1、2、3閥打開,4、5、6號閥關閉。另一個造成空心活塞桿返修后很快失效的次要原因可能是返修時增加了電鍍時的電流密度。根據故障現象,可能是5、6號插裝閥閥芯關閉不嚴,導致低壓泵送時,主四通閥A1口(或B1口)液壓油通過5、(6)號插裝閥芯錐面進入無桿腔的油量大于無桿腔液壓油通過6、(5)插裝閥錐面向B1口(或A1口)泄出油量,故兩主油缸無桿腔的油量漸漸增多而產生故障。
故障解決:拆開5、6號插裝閥,取出閥芯,發現閥芯錐面有磨損,閥芯與閥套閉合不嚴,更換兩插裝閥后,泵車工作正常。