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發布時間:2020-08-23 16:38  
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皮帶機變頻改造后,將原有的電氣柜保留作為工頻旁路
皮帶機變頻改造后,將原有的電氣柜保留作為工頻旁路,同時將液力耦合器的效率調至;如果調試中變頻器發生故障,則可以利用原有的工頻啟動柜應急運行,啟動時調整液力耦合器效率為零,電機空載啟動,啟動后適當調整液力耦合器效率。當整個設備運行調試完成后,實驗運行一段時間證明設備整體運行穩定、良好后,可以拆除液力耦合器,將皮帶轉軸直接連接到電機上。拆下的液力耦合器入庫儲存備用,如果發生變頻器故障需要工頻運行時,可以把相應的液力耦合器再裝上實現應急運行。 經過變頻技術改造后皮帶機運行良好,徹底實現了皮帶輸送機的軟起、軟停運行方式,大大提高了系統的功率因數和系統效率。
皮帶機頭部漏斗改造成直角漏斗
根據以上問題的綜合分析,經過多次試驗(曾使用過鑄鋼襯板、鑄錳13襯板等,雖然有一定效果,但造價較高,而且更換不方便)通過實踐我們認為以下解決方案效果較好,而且便于實施。
1、將皮帶機頭部漏斗改造成直角漏斗,由于皮帶機帶速各不相同,漏斗底板根據物料下料點的不同,適當加長或縮短,取消底部襯板以減輕漏斗的重量,使物料在漏斗底部有一定堆積,這樣物料就不會直接沖擊和磨損漏斗,從而提高漏斗的使用壽命,也大大減少了物料對襯板的磨損。
2、將溜槽中平鋪的襯板改造成豎襯板這樣豎襯板的各個空檔之間就會存滿物料,基本上形成料磨料的狀況,物料對襯板的磨損就會大大降低。
通過實際應用效果很好,不僅節約了大量襯板用鋼板(原來使用14-16毫米厚的鋼板做襯板,現在改用8-10毫米厚的鋼板就可以了),而且大大降低了維修人員的工作量和勞動強度,節省了很多人力,減少了停機維修時間,提高了設備運轉率,為企業的正常生產提供了可靠保障。

高速運轉的帶式輸送機則是需注意來振動、噪聲和進行啟動、制動等等的問題。而且是對于以鏈條來作為牽引件的一些輸送機,而且輸送速度則是不宜過大的,一般以防止增大的動力的載荷。而且同時進行工藝操作的輸送機,輸送速度應按生產工藝要求確定。構件尺寸:輸送機的構件尺寸包括輸送帶寬度、板條寬度、料斗容積、管道直徑和容器大小等。這些構件尺寸都直接影響輸送機的輸送能力。固定式輸送機應按規定的安裝方法安裝在固定的基礎上。移動式輸送機正式運行前應將輪子用三角木楔住或用制動器剎住。以免工作中發生走動,有多臺輸送機平行作業時,機與機之間,機與墻之間應有一米的通道。輸送長度和傾角:輸送線路長度和傾角大小直接影響輸送機的總阻力和所需要的功率。