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              發布時間:2020-12-20 04:02  

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              視頻作者:湖南聚信隆誠工貿有限公司











              慈溪市地處北帶南緣,屬季風型氣候。在夏季尤其在梅雨季節 氣候潮濕、髙熱,柜體內部斷路器等設備長期運行會產生熱量,終使 得變電所里的高低壓柜產生凝露,由于高低壓柜相對密封,產生的凝露 會掛在柜頂,當凝露積聚一定的數量時,形成水珠,水珠就會掉落到高 壓開關或其它供電設備上,造成絕緣降低,引發開關跳閘或電氣損壞。 根據我們的生產系統顯示,由于水汽使絕緣降低引起的故障發生幾率 較往年增加。目前慈溪地區變電所的開關柜帶有加熱裝置或溫控裝置,用安裝 加熱板的形式來作為除濕裝置,當開關柜內的濕度達到設定值時,加熱 板工作。但是開關柜相對封閉,當柜內溫度升高,水蒸氣上升,到柜頂形 成水珠,水珠滴落凋而復始,還是會引發開關跳閘或造成設備損壞。


              方案提出

              運用“頭腦風暴法”針對開關柜除濕裝置方案提出了各種初步選型 方案,并用親和圖歸納整理


              方案一:溫度控制原理解決除濕,開關柜內很多元器件對溫度和濕 度是有要求的,溫度過低元器件不能正常工作或損壞;溫度過高會在元 器件的表面形成凝露,降低絕緣而放電、溫度控制原理設計可以提供適 合電器元件運行的溫度,延長產品使用壽命,它的設計原理較為簡單, 當達到設定的臨界溫度時會報,

              方案二:釆用加熱原理設計,當開關柜內的濕度達到設定值時,加 熱板匚作使柜內環境溫度升高,空氣能容納更多水分,防止水汽在柜內 凝結。但是遇到突然降溫時,柜體內部斷路器等設備運行產生的熱量與 一直停留空氣中的水分凝露于電氣設備表面.

              方案三:冷凝原理是釆用空氣冷凝技術,通過風扇吸收空氣,經過 半導體制冷元件凝結空氣中的水分,并排出柜體外,產生的干燥氣體排 出除濕裝置外,如此循環,使汗關柜的潮濕空氣不斷減少,空氣濕度顯 著下降,直至柜體內空氣濕度達到要求即使環境溫度發生極大的變化 也不會再產生凝露,避免因潮濕而引發的安全事故,該方案的設計原理 較第二個方案簡單,費用相當,安裝較之前二個方案簡,選擇余地大, 綜上所述,我們選擇方案三。











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              智能溫濕度控制儀主要目的是將高壓室內溫度及濕度控 制在合適范圍內。其工作原理是用濕度(或溫度)傳感器把柜 體內的溫濕度信號輸送到監控器,根 據柜體內正常所需的溫濕度參數在監 控器上進行設定,兩信號進行比較后, 輸出接點信號接通負載(風扇或加熱 器),達到調溫除濕的目的。

              智能溫濕度控制儀由下列部分組 成:(1)感溫元件;(2)控制裝置包括: 智能模塊、繼電器等羅(3)輔件包括;顯 示器、外殼。

              將各元件尺寸統計后設計控制柜 圖紙,并聯系加工F進行加工,控制柜 設計示意圖如圖4所示。

              按照設計圖將控制裝置與顯示器

              根據我們變35kV高壓室現場情況,首先在高壓室內東西 兩端各安裝一臺工業專用除濕機,對室內空氣進行干燥化處 理,把室內空氣中的水分通過壓縮冷卻排除室外,在電纜溝東 西兩側設進風口,進風口外安裝離心式低噪高速風機,把通過 除濕機排出的干燥空氣強排進電纜溝,除濕機與風機全部設計為濕度自動控制,控制屏液晶實時顯示及控制濕度排放


              根據現場需求對風機啟動、停止的動作值進行了設置,啟 動值:濕度大于60%;停止值:濕度55%0

              該裝置操作便捷,能夠有效解決高壓室內空氣濕度過大 問題,排除設備安全運行隱患,提高電氣設備穩定運行水平。 可廣泛用于全省范圍內的變電站里,應用前景廣闊。





              (1)二、三高線集卷布料器電機減速機移位改造。集卷布 料器的功能是使風冷輻道運輸的線材在進入集卷筒時,使線 卷均勻,提高盤卷圓直度與同心度,為后續收集、打包等工序 提供基礎,是保障產品質量不可或缺的設備。其原始設計是將 電機減速機安裝于平臺下方,由于環境狹小、懸掛固定,不利 于設備的日常點檢維護和更換,更換電機減速機至少需要4 小時才能完成,期間會嚴重影響產品質量。為此,檢修公司鋼 軋機械作業區技術人員自行設計改造方案并實施,將電機減 速機改于平臺上方,使作業面積增大,懸掛式改為騎座式,利 于日常點檢維護和拆裝更換,只需1小時即可完成-(2)優化 集卷分離指潤滑方式。一高線6個分離指其潤滑點有23處, 在升級改造時沒有充分考慮到潤滑系統,造成分離指的潤滑 成為手動加油。該設備處于高溫、氧化鐵皮及粉塵較多等惡劣 環境之中,手動加油一方面不能滿足其潤滑需求,另一方面極 易發生堵塞無法潤滑,造成故障停機和零部件使用周期的縮 短。為此,檢修公司從風冷輻道集中潤滑主管路分支出供給分 離指集中潤滑的管路,與干油分配器配合使用,再連接銅管或 膠管至各潤滑點進行集中潤滑,了上述設計弊端,降 低了故障停機率和備件費用。(3 )一高線集卷托盤滑軌優化改 進。集卷托盤滑軌原始設計為鋼板拼焊而成,滑軌立柱焊接有 滑軌定位板,滑軌通過沉頭螺栓與滑軌定位板進行旋緊固定。 由于托盤不斷承接重約2.5噸成品材,其所受沖擊載荷較大, 因此,造成托盤滑軌撕裂、揪開等事故頻發,嚴重影響了生產 節奏,為此,檢修公司重新設計滑軌,將拼焊的滑軌改進為整 體鑄鋼件,新滑軌每段長1.5米,上下各加工1個通孔,螺栓 通過滑軌和立柱,用螺母進行緊固,新滑軌與立柱再進行分段 施焊,這樣極大地提高了滑軌的承載能力,杜絕了滑軌撕裂、 揪開等事故的發生。