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發布時間:2021-07-20 06:06  
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除塵器內部流場的散布狀況直接影響濾袋壽數和除塵功率.針對旋風除塵器內部流場散布不均和濾袋底部含塵氣流流速過高的問題,本文擬選用核算流體力學辦法對除塵器內部氣固兩相流場進行數值模仿.模擬結果表明:旋風除塵器選用環形濾袋和5塊水平導流板安置計劃能夠很好地改進除塵器內部流場的均勻性,一起明顯降低了顆粒群沖擊濾袋底部的激烈程度,為該布袋除塵器的結構優化供給理論依據.旋風除塵器具有運轉安穩、造價較低、功率極高的長處。旋風除塵器結構優化規劃除塵器的詳細結構如l所示,該除塵器首要F}t煙氣進¨、機械除塵室,布袋除塵室、濾袋組、體和進氣ffI口等組成.炯氣的進口是等腰梯形尺度為3800mmX4800lnmXl600itlnl。
旋風除塵器
在國內外具有寬廣的商場,現在現已廣泛應用于化工、建材、機械、燃煤、鑄造等職業.當然旋風除塵器也普遍存在內部氣流散布不均的問題,極易造成濾袋部分方位嚴峻磨損然后下降除塵功率.因而經過研討袋式除塵器的內部流場的活動特性,對優化規劃袋式除塵器的含義顯得分外重要.濰坊至誠環保經過對旋風除塵器進行數值模仿得到的內部流場驗證了不同工況下濾袋破損的現象。一起,旋風除塵器裝置濕式電除塵器出口煙道除霧器,以下降進入管式GGH煙氣加熱器的煙氣霧滴含量,下降煙氣對管式GGH煙氣加熱器的腐蝕。
旋風除塵器
在布袋除塵器規劃選型時,有必要挑選適宜的過濾風速并進行合理的風量分配。而320 m 燒結煙氣旋轉噴霧旋風除塵器體系投產初期,除塵器規劃過濾風速高達1.35 m/min,運轉初期除塵器壓差就現已達到了l 600 Pa,在高過濾風速下,旋風除塵器布袋外表的濾餅層堆積速度很快,而且粉塵極易嵌入濾袋基布內部;2m,新規劃除塵器滿意裝置要求的前提下充分利用花板空間,在旋風除塵器花板上開設28只準130mm花孔,則每只濾袋的過濾面積要1m2,依據濾袋直徑可算出濾袋長度約需2。一起,除塵器選型時沒有規劃配風擋板,每個除塵室沒有獨自阻隔,無法完成真實含義卜的離線清灰,形成除塵器運轉阻力敏捷升高。一般,布袋除塵器的經濟運轉風速為0.7~0.9 In/lliin 。
在320 m 燒結煙氣旋轉噴霧旋風除塵器體系投產初期,除塵器前選用的是國產霧化設備,霧化輪轉速較低,漿液霧化作用欠好,導致少部分液態水能直接抵達布袋外表;一起布袋沒有選用覆膜布袋,形成除塵器運轉阻力敏捷升高。
為了操控除塵器的煙氣溫度,確保濾袋的運用壽數,在布袋除塵器進口煙道上裝設煙氣測溫設備、噴水霧降溫設備,嚴厲操控進入除塵器的煙氣溫度不超越165度。
旋風除塵器除塵功率比較
雙層雙室四電場靜電除塵器規劃除塵功率為KK=DL,除塵器出口含塵濃度為200理論上滿意現行排放規范的要求,但除塵功率不能保證;雖然在設計時考慮了運轉進程平分室替換破損濾袋,但在實踐運行中發現,濾袋破損后,很多的煙氣經過破袋短路進入袋室,袋室成為巨大的沉降場,很多的高溫飛灰沉降堆積鄙人花板上,修理工人很難進入高溫袋室更換破布袋。布袋除塵器規劃除塵功率為99%,實踐除塵效率更高,除塵器出口含塵濃度小于50mg。可滿足將來對粉塵排放規范更高、更嚴厲的要求。
旋風除塵器外形尺度比較
雙室雙層四電場靜電除塵器長、寬、高分別為21.5m*44.2m*46.19M,因為受已施工場所的約束,高度方向規劃成了雙層安置,在技術上并非優化設計,屬不得已而為之,旋風除塵器雙層安置大大增加了裝置工程量,一起也增加了除灰體系出資。布袋除塵器長、寬、高分別為721.5m*44.2m*46.19M,其結構尺度較小,比原單層四電場靜電除塵器的平面尺度還小。對工程整體安置極為有利,且為裝置發明了便當條件。45m2,取整到28m2,因為空間方位受限,除塵器筒體仍選用原除塵器的直徑1。
原因剖析
(1)形成“旋風除塵器燒袋”的原因。蘭炭的燃點較低(僅為350 ℃),含硫、磷等元素,其間含硫約為0.3%,含磷約0.001%,易焚燒;立窯烘干除塵體系間隔立窯太近,煙氣管道太短,進入除塵器前無對大顆粒、火星等阻攔、沉降的辦法;除塵器原規劃噴吹體系為單腔室離線噴吹,供氣源也不穩定,形成很多碳顆粒物無法及時吹離旋風除塵器布袋,附著在布袋外表;在篩分和運送等工藝進程中發生,并在構成中末呈現任何物理或化學的改變。
除塵器箱體變形嚴峻,密封不嚴。當進口溫度較高,混入空氣后易形成附著在布袋上的碳顆粒焚燒,焚燒后溫度到達400 ℃以上,形成旋風除塵器布袋燒損。(2)形成“糊袋”的原因。冬天蘭炭含水分較高,經烘干窯后以水蒸氣方式混入除塵氣中,當除塵器內溫度低于100 ℃以下即呈現液化;旋風除塵器袋式除塵器使用有幾纖維或無機纖維過濾布把氣體中的粉塵過濾出來。噴吹不及時造成很多碳顆粒物無法及時吹離除塵布袋,與液化水滴混合后形成布袋氣孔糊死,長期集聚后布袋被碳泥”包裹。