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發布時間:2020-08-14 05:09  
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冷水機風冷式冷水機供貨廠家
壓縮機及制冷劑管路系統的檢查 2.1)檢查壓縮機內油位是否正常,正常的壓縮機油位一般在視鏡的中部位置。
2.2)檢查壓縮機容調電磁閥線圈是否鎖緊,容調毛細管有無破損。
2.3)制冷系統中的全部制冷劑閥(冷凝器出口處角閥,壓縮機吸、排氣截止閥)都處于開啟狀態,使制冷劑系統暢通。
2.4)檢查高、低壓力值,壓力繼電器高、低壓設定值是否正常(高壓設定值為1.8MPa,低壓設定值為0.2MPa,用戶不得擅自更改)。
2.5)檢查壓縮機潤滑油是否預熱8小時以上。試運轉前至少將機油加熱器通電加溫8小時,以防止啟動時冷凍油發生起泡現象。若環境溫度較低時,油加熱時間需相對加長。在低溫狀態時啟動,因潤滑油粘度大,會有啟動不易與壓縮機加卸載不良等狀況。一般潤滑油溫度需達到23℃以上才可運轉。
2.6)檢查壓縮機接線是否正確。壓縮機啟動后立即關機,觀察瞬間系統壓力的變化,確保排氣壓力上升,回氣壓力下降。反之壓縮機為反轉,需重新調整壓縮機的接線順序。
2.7)在主回路斷開的情況下進行試運轉,檢查動作順序是否正常。正常的啟動順序是:接通電源,按下機組啟動鍵后三分鐘,星形交流接觸器吸合,短暫時間后,星形交流接觸器斷開,三角形交流接觸器吸合,機組開始以啟動負荷值啟動,逐步加載。

(三)關鍵質量控制點
1、閥體:內部泄露量、動作壓力差、動作壓力差、動作電壓、換向的靈活性;
2、電磁線圈:溫升、絕緣電阻、電氣強度、線圈匝間絕緣
(四)常見質量問題分析
1、內部泄露量超標:主要是主滑閥與主閥座配合不夠緊密所致;
2、換向過程中的產生異音:
A、在四通閥的換向過程中,電磁部的流體處于液體與氣體混合狀態,形成間歇的背壓,活塞移動發生了振動,伴隨發出“咕、咕”音;
B、當活塞和主滑閥的換向速度慢時,容易受到流體的影響,伴隨振動發生換向音;
C、換向時,壓力高則摩擦力大,主滑閥的振動而發出換向音;
D、換向時,尼龍主滑閥與黃銅閥座之間滑動摩擦而產生的異音。
3、四通閥換向不良(串氣)
A、系統原因:四通閥換向的基本條件是活塞兩端的壓力差必須大于摩擦力,否則,四通閥將不會換向,換向所需的低動作壓力差是靠系統的流量來保證。四通閥左右活塞腔的壓力差大于摩擦力時,四通閥開始換向。當主滑閥運動到中間位置時,四通閥的ESC三條接管相互導通,壓縮機排出的冷媒從四通閥的D接管直接經EC接管流向S接管(壓縮機的回氣管)使壓力差瞬間下降,形成瞬間的串氣狀態。若壓縮機的排氣量大于四通閥的中間流量,便可以建立足夠的換向壓力差是四通閥換向到位。相反,如壓縮機的排氣量小于四通閥的中間流量,則四通閥換向所需的低動作壓力差便不能建立,四通閥不能繼續換向而停在中間的位置,形成串氣。
B、閥體結構:活塞與閥體配合不夠和滑塊與腔體有間隙,密封性能不好導致串氣。
對于建筑面積較大,有內、外區分的建筑物,往往需要同時供冷又供熱,則應考慮選擇能夠同時供冷又供熱的冷熱源,可以選擇水環熱泵、水源熱泵、模塊式冷熱水機組。冷水機組選型時,還應認真考慮有關節能規定。
1.3 冷水機組容量的確定
電動壓縮式機組的總裝機容量,應按空調系統設計冷負荷確定,不另作附加。理由是: 通過詳細的調查和測試表明,制冷設備裝機容量普遍偏大,這些大馬拉小車或機組閑置的情況,浪費了冷暖設備和變配電設備的大量資金,而且,當前設備性能質量大大提高,冷熱量均能達到產品樣本所列數值。另外,管道保溫性能好,構造完善,冷、熱損失小,因此設備選型以正確的負荷計算為準。此情況是針對單幢建筑的系統而言,對于管線較長的小區管網,應按具體情況確定。
空氣源熱泵冷熱水機組冬季的制熱量,應依據室外空氣調節計算溫度修正系數和融霜修正系數,按下式進行計算。
Q = K1K2q (1)
其中,Q 為機組制熱量,kW; K1為使用地區室外空氣調節計算干球溫度的修正系數,按產品樣本選取; K2為機組融霜修正系數,每小時融霜一次取0.9,兩次取0.8; q 為產品樣本中的瞬時制熱量,kW(標準工況: 室外空氣干球溫度7℃,濕球溫度6℃) 。選用直燃型化鋰吸收式冷溫水機組時,通常按冷負荷選型,并考慮冷、熱負荷與機組供冷、供熱量的匹配。當熱負荷大于機組供熱量時( 直燃機組供熱量一般為供冷量的80%) ,不應采用加大機型的方式增加供熱量。當通過技術經濟比較合理時,可加大高壓發生器以增加供熱量,但增加的供熱量不宜大于機組原供熱量的50%。選擇化鋰吸收式機組時,還應考慮機組水側污垢腐蝕等因素,對供冷( 熱) 量進行修正。
