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              平臺液壓系統加工推薦,茂源液壓缸

              發布時間:2021-01-07 02:18  

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                   一個液壓系統的好壞不僅取決于系統設計的合理性和系統元件性能的的優劣,還因系統的污染防護和處理,系統的污染直接影響液壓系統工作的可靠性和元件的使用壽命,據統計,國內外的的液壓系統故障大約有70%是由于污染引起的。

              威海市茂源液壓機械廠現與您分享 油液污染對系統的危害:

              1)元件的污染磨損

                    油液中各種污染物引起元件各種形式的磨損,固體顆粒進入運動副間隙中,對零件表面產生切削磨損或是疲勞磨損。高速液流中的固體顆粒對元件的表面沖擊引起沖蝕磨損。把輸出量的一部分或全部按一定方式回送到輸入端,并和輸入信息進行比較,這就是反饋。油液中的水和油液氧化變質的生成物對元件產生腐蝕作用。此外,系統的油液中的空氣引起氣蝕,導致元件表面剝蝕和破壞。

              2)元件堵塞與卡緊故障

                   固體顆粒堵塞液壓閥的間隙和孔口,引起閥芯阻塞和卡緊,影響工作性能,甚至導致嚴重的事故。

              3)加速油液性能的劣化

                    油液中的水和空氣以其熱能是油液氧化的主要條件,而油液中的金屬微粒對油液的氧化起重要催化作用,此外,油液中的水和懸浮氣泡顯著降低了運動副間油膜的強度,使潤滑性能降低。



              液壓伺服系統的特點:

              (1)、反饋。把輸出量的一部分或全部按一定方式回送到輸入端,并和輸入信息進行比較,這就是反饋。反饋(測速裝置輸出)電壓和給定(輸入信號)電壓是異號的,即反饋信號不斷地低消輸入信號,這是負反饋。自動控制系統大多數是負反饋。

              (2)、偏差。要使液缸輸出一定的力和速度,伺服閥必須有一定的開口量,因此輸入和輸出之間必須有偏差信號。液壓缸運動的結果又力圖消除這個誤差。但在伺服系統工作的任何時刻都不能完全消除這一偏差,伺服系統正是依靠這一偏差信號進行工作的。

              (3)、放大。執行元件(液壓缸)輸出的力和功率遠遠大于輸入信號的力和功率,其輸出的能量是液壓能源供給的。

              (4)、跟蹤,液壓油缸的輸出量完全跟蹤輸入信號的變化。



              舞臺升降液壓系統優點:

              1、經典的高低壓液壓控制系統,節能環保綠色設計。

              2、嚴謹的工藝設計,保證高的能源利用率。

              3、主要的元件為國際品牌,安全穩定的系統會路。

              4、結構緊湊,動力強悍,高的工作頻率。

              5、所有元件保證良好的互換性,保證機床高的開機率。

              6、低噪音:施工細致、精工品質、噪音低;

              7、低能源:經設計油路、所需能源適切不浪費;

              8、省空間:泵與電機直結合、節省空間;



              液壓油油溫過高的原因及預防措施

              零部件磨損嚴重

                齒輪泵的齒輪與泵體和側板,柱塞泵和馬達的缸體與配流盤、缸體孔與柱塞,換向閥的閥桿與閥體等都是靠間隙密封的,這些元件的磨損將會引起其內泄漏的增加和油溫的升高。

                預防措施:及時檢修或更換磨損過大的零部件,據統計,在正常情況下,進口的液壓泵、馬達工作五六年后,國產產品工作兩三年后,其磨損都已相當嚴重,須及時進行檢修。否則,就會出現冷機時工作基本正常,但工作1-2h后,系統各機構的運動速度就明顯變慢,需停機待油溫降低后才能繼續工作。如,一臺WY160型液壓挖掘機在出現上述故障后,經測試各機構的工作壓力均明顯偏低,懷疑是主安全閥或主泵磨損所致。威海市茂源液壓機械廠液壓系統,采用新工藝結構生產,廣泛應用于石油機械、工程機械、輕工機械、橡膠機械、冶金礦山等行業,已得到了用戶的廣泛好評。先拆檢主安全閥,無異常現象;后拆檢主泵發現配流盤球面磨損嚴重。經對配流盤進行研磨后重新裝配并調整好其間隙,裝機運行情況良好。又如,一臺ZL50型裝載機動作緩慢無力,經測試系統壓力偏低,手摸齒輪泵感覺很燙,懷疑是齒輪泵內部磨損產生內漏所致;拆檢后發現,齒輪泵側板與齒輪端面的間隙超差。更換齒輪泵后,問題得以解決。