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              鑄鐵球化劑價格量大從優 昌旭耐材

              發布時間:2021-08-25 07:22  

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                     在鑄造生產中廣泛使用的球化劑是稀土鎂硅鐵合金。其中的鎂元素主要是以硅化鎂(Mg2Si)和氧化鎂(MgO)兩種形態存在。硅化鎂作為球化劑中的一個單獨相而存在,氧化鎂則作為稀土鎂硅鐵合金中的非金屬夾雜物而存在。

                     一些鑄造企業只對球化劑中的Mg元素進行檢測,并作為其中有效Mg的含量。由于MgO對于球化不起作用,而傳統的Mg元素測定方法不能區分有效Mg和無效Mg的實際含量,所以在Mg元素達標的前提下,MgO的存在直接減少了球化劑中有效Mg的含量,對球化過程和產品質量造成不良影響。此外還與鐵液包形狀、球化劑覆蓋程度,以及鐵液溫度等諸多因素有關。

                     所以球化劑的生產過程中,控制氧化鎂的含量是一項十分重要的工作,而且球化劑中氧化鎂的含量也是檢驗球化劑質量的重要指標。





                     為提高球化率,對原來的球化和孕育處理工藝進行了改進,主要措施是:增大球化劑和孕育劑加入量、凈化鐵液、脫硫處理等。球化率仍然采用25 mm的單鑄楔形試塊進行檢測,具體方案如下:

                     (1)分析原工藝球化率偏低的原因,曾認為是球化劑用量較少,故將球化劑加入量由1.3%~1.4%增加到1.7%,但球化率并未達到要求。

                     (2)另一種猜測是認為球化率偏低可能是由于孕育不良,因而試驗加大孕育劑量,由0.7%~0.9%增加到1.1%,球化率亦未達到要求。

                     (3)繼續分析認為鐵液夾雜較多、球化干擾元素偏高等可能是造成球化率偏低的原因,因而對鐵液進行高溫凈化,高溫凈化溫度一般控制在1 500±10℃,但其球化率仍未突破90%。





                     球化劑密度大小直接影響球化元素的收得率。球化劑密度小,則在鐵液中上浮速度快。浮在鐵液表面的球化劑,鎂的氣化及氧化燒損增加,特別是鐵液溫度高、球化劑密度又小時,容易產生球化。

                     觀察球化劑斷口, 可以直觀分辨球化劑的優劣。球化劑色灰蘭略黃,斷口組織致密,斷口呈金屬光澤,劣質球化劑斷面致密性差,有氣縮孔、夾渣等異物,斷面灰暗。