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發布時間:2021-10-11 16:29  
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金屬粉塵除塵設備
緊湊型金屬粉塵除塵設備濾芯上粉塵的整理是由來自儲氣室的緊縮空氣產生短時刻的沖擊完結的。跟著濾袋上塵埃的增厚,除塵器的阻力不斷上升,當上升到必定程度時,金屬粉塵除塵設備為了確保除塵器持續作業,需求進行清灰。緊縮氣的沖擊是按規則的時刻距離并經過整理閥來完成的,經過噴管或文丘里噴嘴施加的緊縮氣沖擊由內向外吹緊湊型濾芯,這一進程僅僅一會兒,沉積到緊湊型濾芯上的粉塵便松開并墜落到坐落其下面的鏈式刮板運送機上。
金屬粉塵除塵設備凈化了的風流(清潔空氣)經過清潔風流的風道脫離過濾器。金屬粉塵除塵設備首要技術參數:
處理風量/m3·min-1 600 濾芯數量/件104 設備壓力丟失/Pa 4 000
緊縮空氣壓力/MPa 0.45 除塵風機功率/kW 2×55 排塵電機功率/kW 0.75
漏風量/% ≤5 負壓風筒直徑準/mm 800 供電電壓/V 660/1 140
金屬粉塵除塵設備
除塵器內部流場的散布狀況直接影響濾袋壽數和除塵功率.針對金屬粉塵除塵設備內部流場散布不均和濾袋底部含塵氣流流速過高的問題,本文擬選用核算流體力學辦法對除塵器內部氣固兩相流場進行數值模仿.模擬結果表明:金屬粉塵除塵設備選用環形濾袋和5塊水平導流板安置計劃能夠很好地改進除塵器內部流場的均勻性,一起明顯降低了顆粒群沖擊濾袋底部的激烈程度,為該布袋除塵器的結構優化供給理論依據.金屬粉塵除塵設備具有運轉安穩、造價較低、功率極高的長處。立窯烘干除塵體系間隔立窯太近,煙氣管道太短,進入除塵器前無對大顆粒、火星等阻攔、沉降的辦法。
在國內外具有寬廣的商場,現在現已廣泛應用于化工、建材、機械、燃煤、鑄造等職業.當然金屬粉塵除塵設備也普遍存在內部氣流散布不均的問題,極易造成濾袋部分方位嚴峻磨損然后下降除塵功率.因而經過研討袋式除塵器的內部流場的活動特性,對優化規劃袋式除塵器的含義顯得分外重要.濰坊至誠環保經過對金屬粉塵除塵設備進行數值模仿得到的內部流場驗證了不同工況下濾袋破損的現象。當時GB13223-2003已正式施行,金屬粉塵除塵設備合格排放成為各火電廠的首要方針,除塵設備的造價、保護工作量、保護費用等要素將退居其次。
除塵器結構剖析
原規劃的金屬粉塵除塵設備過濾面積過小,使除塵器來不及處理含塵氣體,致使筒倉內部氣體不能順利排出,使筒倉內部壓力增大,不只存在安全隱患,也易使濾袋受過大的壓力而漲破,而且影響水泥運送速度。
三臺金屬粉塵除塵設備上各自安裝了一臺2.2 kW的振蕩電機用于清灰,因為三個水泥筒倉是連在一起的,導致除塵器上振蕩電機的振蕩力渙散,清灰作用差,并且振蕩電機毛病也多,影響清灰作用。后來添加的人孔大濾袋吊在樓頂棚上,根本就沒有清灰設備,所以濾袋上積灰不能有用鏟除,阻塞了濾袋空地,導致筒倉內部壓力增大,簡單漲破濾袋。作業原理:含塵氣體經由除塵風筒進入干式除塵器后,在過濾器內含塵風流首要流經粗顆粒別離器,將粗粒粉塵從含塵風流中別離出來。
金屬粉塵除塵設備用于運送水泥供給壓縮空氣的是一臺3L-20/3.5型無油潤滑空壓機,其排氣量為20 m3/min,排氣壓力0.35 MPa,排氣量為1 200 m3/h。袋式除塵器的處理風量應按出產設備需處理汽體量的1.1倍核算。明顯原規劃的除塵器過濾面積過小,使金屬粉塵除塵設備來不及處理含塵氣體,致使筒倉內部氣體不能順利排出,導致筒倉內部壓力增大,不只存在安全隱患,也易使濾袋受過大的壓力而漲破,并且影響水泥運送速度。昆明電廠1號爐布袋除塵器的本體由云南省火電建設公司制作和安裝,金屬粉塵除塵設備布袋裝置也是由該公司擔任。