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發布時間:2021-06-15 07:17  
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電捕焦油器是煤氣凈化系統中清除煤氣中焦油霧的設備,我們知道要對其進行定期的清洗工作,以保證正常運行。因此對待每次的清洗任務,工作人員不能有絲毫懈怠。



電捕在工藝為復雜的煤氣凈化系統里起著至為關鍵的作用。如果煤氣中夾帶較多的焦油霧,在硫銨飽和器中凝聚下來,會使酸焦油量增多;進入洗苯塔里,會使洗油質量變壞,影響苯的回收;進入脫硫系統,則會降低脫硫效率。電捕的捕油效果對后續工段影響甚大。對饋電箱保溫蒸汽管回汽管改造、更換底部蒸汽加熱管、檢查電暈線垂直度、電瓷瓶、沉淀極管壁腐蝕情況、檢查調節螺栓腐蝕造成的松動和吊架的平整……維修人員必須對這個事關煤氣凈化回收的關鍵設備進行細致的檢查。車間有著較為復雜的自動化系統,為提高電捕的做功功率,自控人員需對其二次電壓和二次電流進行調節,有效提高了電捕的捕油效果。"輕裝上陣"的電捕才能讓廢水、貧液溫度達到洗滌要求指標,有效保證凈煤氣質量和生產的良性循環。
電捕焦油器的操作與保護電捕焦油器的工作效率及除焦油功率不只與安裝調試過程密切相關,更重要的是有必要加強操作保護,我公司在設備維護方面特別注意了以下幾個方面的問題,取得了較大的作用。
(1)由于電捕焦油器在負壓下操作,所以有必要隨時留意煤氣含氧量,在兩小時一次的人工含氧量測試的基礎上,安裝了氣體氧含量分析儀,主動顯現煤氣的氧含量。當含氧量超過0.6時,外表報警,以便及時查找原因,排除故障;當含氧量超越008時,外表再次報警并主動跳閘。
(2)為控制絕緣箱內溫度,保溫用蒸汽夾套有必要接連供汽,正常時應將溫度控制在95~11O’U規模內,一旦超過上述規模,外表當即報警,要及時進行人工處理。
(3)注意集氣管壓力及水封排液的疏通。集氣管壓力有必要控制在98~147Pa內,超出此標準時就要當即進行調整,電捕焦油器前的水封及電捕焦油器的排液要持續疏通。
(4)定時記載電壓、電流值。正常運行時,兩小時記載一次電捕焦油器的電壓和電流值。正常值應為電壓30~35kV、電流80~95mA,若操作電壓波動較大,應查看機體是不是有放電現象,并當即關機查找原因。若因污物沉積在電暈絲上而形成電壓波動時,可用熱氨水沖洗法排除。電氣控制箱內部和變壓器外部應每半個月清掃一次。高壓電纜和瓷瓶的連接要足夠緊密,并外加保護層。電捕焦油器的操作柜聯鎖報警時,應先查看是不是跳閘。
電捕焦油器的改進措施:
(1)出于技術處理可靠的考慮,進出口應盡可能的設置水封,便于安全出產,即便需求加盲板也是在水封之后進行,這樣更加安全,也符合當前的安全出產的總體需求。
(2)在電暈極絲距離蜂窩底部出口處添加一個套環,能夠削減電暈極絲在氣流動搖時瞬時碰觸沉淀極而打斷極絲。并在電暈極下端、吊環以上加裝內徑4~5mm、壁厚2.5~4mm、長200~300mm的不銹鋼套管,維護電暈極,以延伸其使用時間。
(3)因為目前的煤氣處理量較小,電捕焦油器沒有備用設備,一旦出現問題就愈加明顯,計劃新增1臺6萬m3/h 的電捕焦油器, 4臺電捕并聯運轉。
(4)因為凈煤氣中含焦油等雜質的影響,設備的壓縮機運轉周期短,故障率高。為此,我們在氣柜后又新建了2臺電捕焦油器,以改進煤氣壓縮機的運轉條件。
(5)為防止絕緣子因受潮而導致擊穿等事端,用氮氣維護絕緣箱的絕緣子十分重要,可采用電加熱,也可采用蒸汽加熱,氮氣出口溫度約80℃,氮氣用量約50m3/h。如果沒有氮氣,筆者以為也可用凈化后的焦爐煤氣加熱后作為維護氣。