您好,歡迎來到易龍商務網(wǎng)!
發(fā)布時間:2021-08-13 16:40  
【廣告】





針對切分軋制時切分導衛(wèi)頻繁粘鋼進而造成堆鋼問題,進行了分析,認為是切分導嘴設計不合理造成。原設計兩片切分導嘴之間留給紅鋼空間偏小,切分導嘴分料棱與紅鋼接觸過于緊密。而紅鋼塑性好,表面摩擦系數(shù)大,冷卻水又不充足,一段時間后,摩擦脫落物逐漸積累,發(fā)生粘鋼,進而堆鋼。為此,重新設計了切分導嘴,將分料棱改為圓弧過渡,增大過鋼空間。切分導嘴上開出冷卻水路,強制冷卻導嘴。彈簧板滾導機構安裝在導衛(wèi)本體兩側(cè),御導滾輪微調(diào)機構裝置在彈簧板滾導機構一側(cè),左右中央調(diào)節(jié)機構裝置在導衛(wèi)本體前上方中間,拉力彈簧調(diào)正機構連接在兩彈簧板滾導機構前上端,御導板插裝在本體中央。 改造實施后,切分導嘴粘鋼現(xiàn)象大大減少。針對隨后出現(xiàn)切分輪嚴重粘鋼問題,改造切分輪壓緊碟簧和加強維護,減少了過鋼時切分輪彈跳。
切分軋制工藝雖然有效的提高了作業(yè)率,使產(chǎn)量大幅度提高,但是受鋼溫波動、軋槽磨損、孔型系統(tǒng)設計、導衛(wèi)安裝、軋槽加工精度等方面因素影響,使每根軋件尺寸都不可能完全一致,從而形成線差,線差大時很容易影響產(chǎn)品質(zhì)量,造成波浪彎、冷床亂鋼、3#飛剪堆鋼等事故的發(fā)生。若想獲得較大的經(jīng)濟效益,保證產(chǎn)品質(zhì)量,就必須解決好線差問題。2個結(jié)構變?yōu)椋眰€結(jié)構,安裝簡單,減少了在線調(diào)整和更換時間,提高軋機作業(yè)率,滿足了軋機對導衛(wèi)的使用要求。
解決成品道次頂出口技術措施: ①嚴格控制各道次料型尺寸,與工藝尺寸相比,粗軋末架控制在±1mm以內(nèi),中軋末架料型尺寸控制在±0.5mm以內(nèi),精軋各道次控制在±0.1mm以內(nèi)。 ②嚴格控制K4、K3道次導衛(wèi)導輥間隙,要求比正常生產(chǎn)料型小0~0.5mm,確保安裝對中。 ③改進成品道次出口導管內(nèi)腔尺寸,由Φ30mm減小至Φ24mm,使舌頭盡量貼近變形區(qū),提高導向性。根據(jù)孔型布置情況,重新設計制作了滿足16~17機架和17~18機架之間的專用四切分活套。 ④出口導衛(wèi)安裝時保證導管與上下軋槽間距一致,同時保證水平度。