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發布時間:2021-05-19 12:21  
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應用效果分析編輯粉塵處理的主要對象是150μm以下的粉塵顆粒,特別是直徑5μm以下的可吸入性粉塵顆粒,其對人體造成不可恢復性傷害,是造成矽i肺i病等職業病的主要根源。
a. 減少了煤炭損失量。原噴水抑塵裝置抑塵效果差。經秦皇島環境保護監測中心對卸煤現場(翻車機房)監測,粉塵含量4.75mg/.m3。平均每天在每個翻車機房卸煤池產生的煤塵約10噸。共13個翻車機組,全年產生煤塵約46800噸,按每噸500元計算,共損失金額2340萬元 。微米級干霧抑塵裝置帶來的好處如下:控制需水量:以往的干濕式抑塵裝置需水量大,因而原煤通常含水量較高,而微米級干霧抑塵裝置應用在電廠輸煤線路上以后,節省了90%的噴水量,也減少了輸煤系統水沖洗衛生用水量。而使用微米級干霧抑塵裝置后,抑塵實測能力在90%以上,每年可減少煤炭經濟損失在2106萬元以上。
d.減少了因清理煤池帶來的勞務費用。使用原噴水抑塵裝置,需投入大量的人力來清理翻車機房卸煤池。使用微米級干霧抑塵裝置后,無需頻繁清理煤池,有效地減少了因清理煤池帶來的勞務費用。
e.無須交納環保不達標的罰款。原噴水抑塵裝置因冬季結冰,無法使用。若使用布袋式除塵裝置,因其除塵效果差,環保不達標,每年都要繳納環保不達標的罰款。而微米級干霧抑塵裝置冬季也可正常使用。
霧粒霧化在干霧抑塵上的機理是什么?
氣壓增大,霧化粒徑變小;在氣壓達到一定值(本實驗為0.6MPa)時,超過50%的霧化顆粒直徑可達到10m以下;由于霧化后顆粒間的撞擊凝聚,會有少部分顆粒粒徑較大,較大顆粒所占比例先隨氣壓的增大而減少,當壓力超過某一值(本實驗為0.6MPa)時,又隨著氣壓的增大而增大。使用微米級干霧抑塵裝置后,無需頻繁清理煤池,有效地減少了因清理煤池帶來的勞務費用。
當液壓不變時,隨著氣壓的增大,霧化粒子的平均粒徑減少對于此干霧噴嘴,當氣壓達到一定值時,有超過50%的霧化顆粒粒徑可以達到10um以下,滿足可吸入粉塵沉降對水霧粒徑的要求。