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發布時間:2020-09-30 13:02  
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回轉窯的施工由一段筒體使用原來的舊窯省錢,兩端大,中間小,因為“”啞鈴形窯,從窯尾密封5m形成“桶”在150mm的高度,當窯料層低于正常窯層較高,以上窯口后,從窯尾密封泄漏。這是窯尾吐灰的根本原因。此外,回轉窯密封技術經常損壞是由吐窯灰引起的。采用石墨塊密封窯尾原設計。由于其頻繁破損和脫落,檢修前已經全部掉光,窯尾密封間隙過大,加劇了漏風、漏料現象。和窯尾煙室進板澆注后支撐全出材料的損傷,導致材料不落入窯,材料的一部分直接落在窯尾密封件,吐灰現象特別嚴重,不得不停窯檢修。為了保證材料不高于窯口后,以減少窯口直徑的措施和具體實踐的窯口澆注料加厚,使窯口內徑比原來縮小100mm后。破壞了原來的窯料板料移動后重新澆筑50mm。否則,加厚后的窯口和托盤相摩擦,造成板和窯口。此外,原來的彈簧壓緊石墨密封彈簧端面密封,效果好。回轉窯澆注料改造之后,一直沒有吐灰現象,達到了預期目的,不僅改善了周邊環境衛生,并不再擔心窯尾吐灰減少用量,回轉窯的生產也有了很大的提高,熟料質量明顯提高,大大提高了企業的經濟效益。


回轉窯是一種重要的設備,而窯頭、窯尾密封又是一種重要的結構部件。以前使地的窯頭、窯尾密封有著較大的缺陷,由于回轉窯在運行過程中筒體受熱的影響會產生軸向位移及徑向跳動,進而會影響到窯頭、窯尾密封的密封效果,特別是筒體產生的較大徑向跳動,有時會導致窯頭、窯尾密封失效。回轉窯窯頭、窯尾密封不嚴,造成漏風、粉塵外溢是回轉窯生產過程中常見的而且較難解決的問題,河北碩晟環保科技有限公司通過技術改造,采用新的雙柔性密封技術較好的解決了窯頭窯尾密封不嚴的難題,改善了環境,取得了較好的效果。回轉窯密封技術改造完成后取得了較好的密封效果,石灰質量也有明顯提高。


