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發(fā)布時間:2020-12-15 08:05  
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針對切分軋制時切分導衛(wèi)頻繁粘鋼進而造成堆鋼問題,進行了分析,認為是切分導嘴設計不合理造成。原設計兩片切分導嘴之間留給紅鋼空間偏小,切分導嘴分料棱與紅鋼接觸過于緊密。而紅鋼塑性好,表面摩擦系數(shù)大,冷卻水又不充足,一段時間后,摩擦脫落物逐漸積累,發(fā)生粘鋼,進而堆鋼。為此,重新設計了切分導嘴,將分料棱改為圓弧過渡,增大過鋼空間。切分導嘴上開出冷卻水路,強制冷卻導嘴。 改造實施后,切分導嘴粘鋼現(xiàn)象大大減少。據(jù)統(tǒng)計,型鋼軋制過程的事故有一半以上是出于導衛(wèi)裝置,大中型銪軋機的導衛(wèi)裝置主要是橫梁、導板、衛(wèi)板橫梁是固定導衛(wèi)裝置的,橫梁要有足夠的強度,在軋件進出孔型時對導衛(wèi)裝置有沖擊,要保證橫梁不能發(fā)生變形和折斷。針對隨后出現(xiàn)切分輪嚴重粘鋼問題,改造切分輪壓緊碟簧和加強維護,減少了過鋼時切分輪彈跳。
產(chǎn)生線差: 15、16進出口導衛(wèi)安裝不正,還會差生線差,有了線差,在水冷箱里面就容易產(chǎn)生波浪彎,三線或四線有一線有波浪彎,在3號飛剪處容易下沉,造成在18號出口與水冷管處堆鋼。
15、16導衛(wèi)安裝不正還會使鋼產(chǎn)生傍彎或16號出口切成小鐵塊,或者有一線耳朵大,進不了17號。造成16、17堆鋼,小鐵塊也容易在過1橋上帶進導衛(wèi)而引起堆鋼。在軋制過中15、16導衛(wèi)開口度變大也會出現(xiàn)上述情況,由于導輪對軋件沒有夾持力,起不到對中的作用。所以在生產(chǎn)過中對15號16號導衛(wèi)應要極時的檢查調(diào)整,防止上述事故的發(fā)生。⑥二切分導衛(wèi)必須保證與軋機的安裝是正確的,料型的正確性才能保證進一步解決問題。
連軋廠四切分13 ?14 、15 、16 道次人口導衛(wèi)采用四輪導衛(wèi) ,根據(jù)不同道次料形的要 求 ,用不同的試料棒對相應的軋機入口導衛(wèi)進行調(diào)整 。導衛(wèi)調(diào)整步驟 : (1) 按要 求安 裝 導衛(wèi) 各 部件 。 (2) 用 試料棒 通 過 導衛(wèi)輪 ,調(diào)整 調(diào)節(jié)螺 絲 ,將 導衛(wèi) 輪調(diào)整 至輕 貼試 料 棒 。 (3 ) 試料 棒通 過 導衛(wèi) 輪時 暢順 。 (4 ) 左 右擺 動試 料棒 時不 能 有松 動 。 (5 ) 試料棒 通 過 導衛(wèi) 輪時 ,用 手按 著左1 輪 ,要 求左1輪 不轉(zhuǎn) 右輪 轉(zhuǎn) 動 ;反 之 ,右輪 不 轉(zhuǎn)左1輪 轉(zhuǎn) 動。 (6 ) 完成后 鎖 緊 調(diào)整 螺絲 。505滾動導衛(wèi)供油和供水的通道應用壓縮空氣吹掃,確保通道暢通無阻。