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發布時間:2021-06-06 07:10  
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舞鋼耐磨鋼板將用于不同的高溫磨損工況,而時效溫度和時間對鋼板的組織和性能有較大的影響。該鋼淬火后經600°C時效,二次碳化物析出量較淬火態顯著增加,分布也較均勻。流量計與調節閥構成閉環控制,淬火機PLC根據水量反饋值和設定值,調用PID控制器實現水量控制。并且隨著時效時間的延長(從4一22h ),二次碳化物顆粒長大,在同一區域內具有相同晶體向的顆粒會接觸和合并,形成具有亞晶粒和亞晶界的粗大碳化物顆粒。具有面心立方結構的二次碳化物與同是面心立方結構的奧氏體母相間保持立方一立方晶體向關系。

由于晶格常數是奧氏體的3倍,所以在電子衍射花樣中,兩相的同名倒易矢量的模長具有嚴格的三分之一關系。該鋼板時效溫度為800℃時,二次碳化物的總量和尺寸與600℃時效的大致相當。在一定富氧范圍內,隨富mn13高錳耐磨鋼板氧率的增加,理論燃燒溫度升高,使熱量集中于高爐下部,使爐料熔化速率加快,當煤氣量減少到不能滿足快速熔化對鐵礦間接還原度的要求時,將會增加爐缸內的直接還原度,從而使焦比增加,這是高爐煉鐵所不希望的。隨著時效時間的延長,二次碳化物的析出量、尺寸及分布狀態也無明顯變化。在600°C和800°C時效時,盡管時效時間已22h,尚未發現a相,這可能是因為時效時間短所致。此外Ni、N和C的存在,以及大量優先析出,對析出a相也有抑制作用。該鋼板1000°C時效時仍然析出較多的M23,x射線衍射分析可知鋼板在1000℃10h時效后衍射峰較全,其強線明顯可見,經電鏡觀察,此時M23蛛比較粗大和分散。
2017年是鋼鐵去產能攻堅年,發展改革委會同相關部門和單位,狠抓各項政策措施落實,加強督查檢查,強化警示,加大問責力度,超額完成全年5000萬噸鋼鐵去產能政府目標任務。COREX工藝的這種創新使其能夠直接利用塊礦和非焦煤來煉鐵,但從能量利用和生產率等方面卻mn13高錳耐磨鋼板并不優越于傳統高爐。集中力量取締困擾行業發展多年的“地條鋼”,實現1.4億噸“地條鋼”全出清,有效扭轉鋼鐵行業“劣幣驅逐良幣”的局面。行業公平競爭秩序逐步形成、供需關系明顯改善、企業效益大幅提升,為鋼鐵行業脫困發展、轉型升級打下良好基礎。



北京科技大學的學者通過添加低濃度堿,可有效提高鋼渣碳酸化轉化效率。圍繞低濃度堿介質中鋼渣碳酸化過程,系統研究了攪拌轉速、低濃度堿濃度、反應溫度等工藝條件對鋼渣碳酸化轉化效率的影響。在攪拌mn13高錳耐磨鋼板轉速為450r/min,堿濃度為20g/L,反應溫度為70℃等優化工藝條件下可實現鋼渣碳酸化轉化效率為49.72%,是傳統水介質體系的1.8倍以上,且反應條件溫和,介質可循環利用。進一步開展了鋼渣碳酸化反應動力學研究,結果表明鋼渣碳酸化反應為內擴散控制,計算得到表觀活化能為22.48 kJ/mol