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發布時間:2021-06-26 07:21  
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外取熱器主要性能特征
外取熱器用于催化裂化過程中產生的過多熱量,具有以下性能特征:
立式換熱面:傳熱均勻,催化劑與管束之間直接接觸,從而降低因為溫度分布不均勻而產生的局部應力。除氧水進入汽包,飽和水以汽包下部抽出自然循環進入外取熱器,吸熱后部分汽化,形成汽水混合物返回汽包,汽水經分離后,飽和蒸汽從汽包頂部引出,飽和水重新進入外取熱器。換熱能力可調節:可對每個設備的熱平衡實現獨立控制。如果進料組成或工藝目標出現變化,用戶還可對設備性能進行微調。換熱器負荷的可調節功能對FCC設備的開車階段極為有用,可確保設備在該情況下以更小除熱量運行。
琦昌科技是一家專業的石化設備廠家,主要做的是催化裂化外取熱器廠家電話、提升管反應器、水封罐、主風分布器等。
再生壓力迅速升高。 旋風器壓降大幅度增加。 再生密相催化劑濃度增加。
外取熱給水流量不正常的大于蒸汽流量。 汽包水位下降,嚴重時水位無法保持。 蒸汽流量下降。
蒸汽壓力下降。 汽包干鍋,造成外取熱斷水
原因 給水泵故障,造成長時間汽包上水中斷。 動力供水中斷。 水位計指示不正確。 操作員操作失誤。
處理 立即關閉外取熱滑閥,切斷熱源。 反應崗位降低原料量和重油摻入量,以防超溫。
很多場使用催化裂化外取熱器廠家電話出現一些問題,但是苦于不知道原因,作為琦昌生產廠家從業多年,遇到很多案例,今天拿出來分享一下:
生產過程存在問題 某煉油廠外取熱器效果差,導致再生器床溫經常在710℃以上,成為生產中的瓶頸。通過三個月進行調查外取熱器產汽量平均6700kg/h,提升管密度平均160kg/m3,
原因分析 管束結垢嚴重 使外取熱器管束內結垢嚴重,直至堵塞管束,影響取熱效果,我們從往年檢修過程中,可看到管束內的結垢厚度達1cm,甚至將管束堵塞。
外取熱器催化劑循環量小 外取熱器斜管密度在0-100kg/m3內,且波動較大,提升管密度也只有160kg/m3左右,從中可說明催化劑的循環量較低,并且呈脈沖狀流動。

催化裂化裝置重新回到原來的重油加工模式,進料開始摻煉減壓渣油.為了實現大化摻煉減壓渣油的目標,裝置取熱負荷增加,外取熱系統的運行情況決定了該裝置的實際運行效益。外取熱器殼體內側的蒸發管設置為取熱段,蒸發管的取熱段外側均布設置針狀取熱柱,蒸發管的取熱段端部設置導向管道。影響外取熱器的關鍵部件是流化風環,其直接決定了外取熱器的取熱工況。建議對流化風環的結構進行適當改造,確保流化風環質量,降低檢修難度。
我們琦昌是一家專業從事催化裂化設備廠家,主要有外取熱器、提升管反應器等。
