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              湖北80型輪式皮帶扒渣機供應廠家貨源充足,長興扒渣機使用壽命長

              發布時間:2020-11-04 07:10  

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              一臺扒渣機夜間作業時,出現不能行走、換擋壓力波動劇烈的故障。停機一段時間后,故障自動清除,但再作業一段時間后故障又出現。

                由于該機變速器僅使用2個多月,所有擋位離合器同時內泄的可能性能小;空擋時,從變矩器到變速分配閥的油路實際是一條死路,空擋時壓力劇烈波動,說明變矩器主調壓閥壓力不穩,或者說從變矩器過來的油量不足。變矩器主調壓閥首先保證換擋壓力,此時油量不足只能說明行走泵供油量不足。拆開變矩器與發動機的連接裝置,拆檢變矩器時發現緊固渦輪的螺栓發生了松動,渦輪產生了軸向串動并與泵輪發生了摩擦。行走泵供油量不足很可能是泵已損壞或不能正常有吸油。

                為此,首先檢查了行走泵吸油濾網。卸下濾網后,發現濾網表面有大量的鋁屑,說明正是這些鋁屑造成了行走泵吸油不足,而行走泵供油不足則導致了換擋壓力過低,終引起裝載機不能行走。離合器分離軸承回位彈簧斷裂,可以用自行車車座下的拉伸彈簧代用。同時,操作手反映,該裝載機油溫一直較高、牽引力不足。鑒于油溫較高和液力傳動油中含有大量的鋁末和鋁屑,我們斷定變矩器的泵輪和渦輪產生了摩擦。

                拆開變矩器與發動機的連接裝置,拆檢變矩器時發現緊固渦輪的螺栓發生了松動,渦輪產生了軸向串動并與泵輪發生了摩擦。拆下渦輪后發現,緊固泵輪和導輪的鎖緊螺母也松動了,這也造成了泵輪與導輪的軸向串動,同時泵輪和渦輪的端面已由平面被磨成魚鱗狀。處理時,先將泵輪及導輪端面和毛刺磨平,緊固好泵輪和導輪的鎖緊螺母,清洗泵輪、導輪及渦輪軸等零件;將渦輪沿軸向車去1.5mm,銳角倒鈍(不得傷及葉片),清洗各零件后裝上渦輪,堅固渦輪緊定螺栓;檢查泵輪和渦輪之間的間隙;徹底清洗變速器油底殼、行走泵吸油濾網及殼體、回油濾油器,將所有的零部件按要求裝復。試機時,各擋位油壓正常,牽引力較修理前增大,工作一段時間后油溫仍正常,說明故障已消除。還有,液壓油一定要定時更新,正常情況下,在扒渣機工作500小時后,必須更換,這樣才能保證油的清潔以及扒礦機的動力十足,從而起到延長扒渣機壽命的效果。


              以扒渣機的液壓系統為例,對其可能產生噪聲的原因、排除方法介紹如下。

                 1.柱塞泵或馬達的噪聲

                 (1)吸空現象是造成液壓泵噪聲過高的主要原因之一。當油液中混入空氣后,易在其高壓區形成氣穴現象,并以壓力波的形式傳播,造成油液振蕩,導致系統產生氣蝕噪聲。其主要原因有:

                 ①液壓泵的濾油器、進油管堵塞或油液粘度過高,均可造成泵進油口處真空度過高,使空氣滲入。

                 ②液壓泵、先導泵軸端油封損壞,或進油管密封不良,造成空氣進入。

                 ②油箱油位過低,使液壓泵進油管直接吸空。

                 當液壓泵工作中出現較高噪聲時,應首先對上述部位進行檢查,發現問題及時處理。

                 (2)液壓泵內部元件過度磨損,如柱塞泵的缸體與配流盤、柱塞與柱塞孔等配合件的磨損、拉傷,使液壓泵內泄漏嚴重,當液壓泵輸出高壓、小流量油液時將產生流量脈動,引發較高噪聲。此時可適當加大先導系統變量機構的偏角,以改善內泄漏對泵輸出流量的影響。3、扒渣機在工作(挖斗扒渣時),注意斗齒不要掛到正在轉動的輸送帶上。液壓泵的伺服閥閥芯、控制流量的活塞也會因局部磨損、拉傷,使活塞在移動過程中脈動,造成液壓泵輸出流量和壓力的波動,從而在泵出口處產生較大振動和噪聲。此時可對磨損、拉傷嚴重的元件進行刷鍍研配或更換處理。

                 (3)液壓泵配流盤也是易引發噪聲的重要元件之一。配流盤在使用中因表面磨損或油泥沉積在卸荷槽開啟處,都會使卸荷槽變短而改變卸荷位置,產生困油現象,繼而引發較高噪聲。1.柱塞泵或馬達的噪聲(1)吸空現象是造成液壓泵噪聲過高的主要原因之一。在正常修配過程中,經平磨修復的配流盤也會出現卸荷槽變短的后果,此時如不及時將其適當修長,也將產生較大噪聲。在裝配過程中,配流盤的大卸荷槽一定要裝在泵的高壓腔,并且其尖角方向與缸體的旋向須相對,否則也將給系統帶來較大噪聲。

                 2.溢流閥的噪聲

                 溢流閥易產生高頻噪聲,主要是先導閥性能不穩定所致,即為先導閥前腔壓力高頻振蕩引起空氣振動而產生的噪聲。其主要原因有:

                 (1)油液中混入空氣,在先導閥前腔內形成氣穴現象而引發高頻噪聲。此時,應及時排盡空氣并防止外界空氣重新進入。

                 (2)針閥在使用過程中因頻繁開啟而過度磨損,使針閥錐面與閥座不能密合,造成先導流量不穩定、產生壓力波動而引發噪聲,此時應及時修理或更換。

                 (3)先導閥因彈簧疲勞變形造成其調壓功能不穩定,使得壓力波動大而引發噪聲,此時應更換彈簧。

                 3.液壓缸的噪聲

                 (1)油液中混有空氣或液壓缸中空氣未完全排盡,在高壓作用下產生氣穴現象而引發較大噪聲。此時,須及時排盡空氣。

                 (2)缸頭油封過緊或活塞桿彎曲,在運動過程中也會因別勁而產生噪聲。此時,須及時更換油封或校直活塞桿。

                 4.管路噪聲

                 管路死彎過多或固定卡子松脫也能產生振動和噪聲。因此,在管路布置上應盡量避免死彎,對松脫的卡子須及時擰緊。


              扒渣機分配閥漏油的原因

              工作人員在操作扒渣機的時候經常會遇到分配器漏油的情況,這讓很多人都非常的煩惱,針對這個問題,網站管理員特意咨詢了相關維修人員,總結出來一下內容供大家學習:

                1、扒渣機運行頻繁的時候,就有可能造成分配器漏油的情況,所以在日常使用機械工作的時候,請注意隔一段時間,讓機械停止休息一下。

                2、當工作量遠遠超出了機械本身的負載能力,也會造成分配器漏油,適當的減少扒渣機的負載力,可以大大減少分配器漏油的情況發生。

                3、液壓油溫度過高,也會使分配器漏油,這個時候,降低液壓油的油溫。

                4、液壓油的雜質過多,也是形成分配器漏油的主要原因之一,這就要求工作人員要對液壓油進行適當的過濾清理。

                5、限位蓋出現變形情況也會使分配器發生漏油,一旦出現這個情況,要及時進行調整。

                以上幾點就是扒渣機分配器漏油的解決方法,若遇到這種情況,就逐步的對照去解決