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發(fā)布時間:2020-12-14 07:59  
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從20世紀70年代個別工業(yè)部門就開始摸索“零排放”,那時主要指沒有廢水從工廠排出,所有廢水經(jīng)過二級或三級污水處理,除了回用就只剩下轉(zhuǎn)化為固體的廢渣。到1994年比利時的一位企業(yè)家Gunter Pauli 創(chuàng)辦“零排放研究創(chuàng)新基i金會”ZERI(Zero Emissioins Research Initiatives),才把“零排放”從個別分散的活動上升到一種理論體系。面對廢水、灰水系統(tǒng)綜合考慮,重新分配全廠水系統(tǒng),選取實現(xiàn)廢水閉路循環(huán)的優(yōu)化回收利用方案,進而達到效果。
反滲透膜組零排放脫鹽率偏低,分析偏低的原因
一般設(shè)備在用了一段時間后,大多污水處理設(shè)備都會出現(xiàn)異常的運行情況,即反滲透膜組的脫鹽率下降和壓差升高、產(chǎn)水量略有上升,每次經(jīng)過化學(xué)清洗后,反滲透膜組的壓差基本恢復(fù)正常,零排放技術(shù)脫鹽率卻呈現(xiàn)逐月持續(xù)降低的現(xiàn)象,造成膜產(chǎn)水電導(dǎo)率偏高,影響了后續(xù)用戶使用。如酸、堿廢水相互中和或利用廢堿(渣)中和酸性廢水,利用廢酸中和堿性廢水。
1、還原劑反應(yīng)速度
正常運行中控制超濾產(chǎn)水余氯的質(zhì)量濃度為0.3~0.8mg/L,只要保證足夠的還原劑投加量,由于還原劑和余氯的反應(yīng)速度很快,不會影響到余氯的去除效果。
2、還原劑投加量
經(jīng)過理論計算,1.34mg的NaHSO3還原劑可以脫除1.0mg的余氯,在工程實踐中,每脫除1.0mg的余氯需要加入3.0mg的NaHSO3。
鋼鐵零排放廢水處理設(shè)備運行旨在以生化工藝為主導(dǎo)的工藝流程,對廢水進行處理,經(jīng)過分離、沉淀、調(diào)節(jié)、生化等工藝,將無機污染物以固體分離,有機污染物轉(zhuǎn)換成CO、HO和剩余污泥,使污水得到凈化。
鋼鐵零排放廢水處理設(shè)備出廠前已注入適量的機械油,用以潤滑機械密封,該機械油應(yīng)每年檢查一次。如發(fā)現(xiàn)油中有水,應(yīng)將其放掉,重新?lián)Q油,更換密封墊,旋緊螺塞。二十天后,需要重新檢查,如果油又成乳化液,則機械密封應(yīng)進行檢查,必要時應(yīng)更換。鋼鐵廢水零排放設(shè)備處理通用工藝一般來說,分為三步:鋼鐵廢水零排放設(shè)備處理的預(yù)處理(一級處理,物理處理):主要是指去除大粒徑的物質(zhì)也去除部分的有機物質(zhì),比如樹葉,水中的塑料袋,沙粒等,一般使用格柵間(粗,和細的),沉砂池,沉淀池。每年至少檢查一次檢測設(shè)備的性能。