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              江西蜂窩式捕焦油器廠家銷售可按需定制 電捕焦油器價格

              發布時間:2021-07-30 15:42  

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              視頻作者:湖北裕久隆環保電氣設備有限公司






              在瀝青煙氣處理時,煙氣首先經過預處理塔洗滌降溫處理。煙氣進入預處理塔前的氣體溫度比較高,其比電阻較高,電捕焦油器收集困難,通過預處理(水洗降溫)把煙氣溫度降至60℃左右。

               首先、降低煙氣溫度,避免因煙氣溫度過 高造成電捕內部著火,產生不必要的損失。

               其次、降低煙氣溫度,接近適宜的收集溫度,能夠更好的解決進入電捕氣體的比電阻值,又抑制瀝青焦油集結;經過預處理的氣體在噴淋水霧的作用下。大于100μm的顆粒基 本上被除掉,從而減輕電捕的工作壓力。小于100μm的微粒很難用水洗掉,其原因是水表面張力的作用 ,經過預處理洗滌處理后的氣體,進入電捕的顆粒范圍一般在0.01--100μm之間。電捕對大于5μm以上 的顆粒物質效果明顯;電捕對于3--5μm之間的顆粒物質作用不明顯;對小于3μm以下的顆粒物質沒有作 用。5μm以下的顆粒物質可用化學反應后清除處理。3、檢查電捕的煤氣入口、出口閥門、放散管閥門,是否處于關閉的狀態。


               


               電捕焦油器配件高壓發生器空載電壓檢查情況:

                    1、扯下控制柜空氣的開關,關閉電源;

                    2、撤除高壓發生器輸出線,將高壓發生器開路;

                    3、將轉換開關置于手動狀態;

                    4、關上空氣開關,接通電源指示燈亮;

                    5、按下智能溫控以上的“SET”和“ENT”鍵,接通主控電源;

                    6、按下發動按鈕,指示燈亮;

                    7、按下自檢按鈕,ma表無度數,kv標有額外電壓三分之二的讀數,通常40-55kv,輸出電壓有200-

              280v,電網電壓無讀數;

                    8、自檢按鈕按下后應堅持1-2分鐘,手不要移開,如無異常則空載實驗完畢。按停止按鈕停機;

                    9、空載實驗應盡量少做,避免高壓發生器受空載拉閘過電壓損害;

                    10、開路時禁止按點流挑選按鈕,否則將會嚴重的損害高壓發生器。


              電捕焦油器的優化特點

              焦爐煤氣在生產過程中需要將煤氣中的雜質去掉,凈化后煤氣供應給有關的用戶使用。從焦爐出來的荒煤氣進入之前,被冷凝成液體的同時,煤氣中夾藏的煤塵,焦粉也被收集下來,煤氣中的水溶性的成分也溶入氨水中。被分離出來的焦油霧滴順著蜂窩狀沉淀極內壁向下活動,從設備底部排出。焦油、氨水以及粉塵和焦油渣能夠通過電捕焦油器去掉,研討對煤氣凈化車間的電捕焦油器毛病剖析和對應的改造,確保電捕焦油器的良好效果,確保煤氣的正常凈化


              電捕焦油器處理不當對焦化廠的影響

              焦化廠生產車間的主要工作為凈化煤氣及回收化工產物。集氣管處被冷卻后的煤氣進入橫管初冷器在一段循環水、二段制冷水的冷卻后煤氣溫度由80℃左右降至22℃左右,因此煤氣中的焦油成霧狀,大部分的焦油被氨水噴灑并隨之進入澄清槽,其他小部分的焦油霧隨煤氣進入電捕焦油器,經電捕焦油器電捕后的煤氣含焦油量小于50mg/m3,達到工藝指標。4、待電捕的筒體冷卻,涼下來后,在電捕的入口、出口閥門與電捕本體連接處插入鐵制盲板。

                若電捕焦油器處置不妥,使煤氣中的焦油含量過高,勢必會對鼓風機形成負擔,減少鼓風機使用壽命,容易導致事故發生,增大事故頻發率;含過高焦油霧的煤氣進入脫硫工段時,焦油會附著在脫硫塔輕瓷填料上,導致設備阻力增大,污染脫硫液,還會造成再生塔中硫泡沫生產困難,脫硫液無法再生,H2S在脫硫液中逐步飽和,脫硫液吸收H2S能力降低,煤氣質量惡化;(3)最后接好瓷瓶箱中的高壓電纜后,給三個瓷瓶箱注入經耐壓試驗合格(新油擊穿電壓不低于35KV/2。煤氣經過硫銨工段時若含過量焦油,容易導致煤氣預熱器的堵塞,給操作帶來影響,母液噴灑后酸焦油留在飽和器內部,導致裝備阻力增大,硫銨結晶質量降低,同時阻礙了煤氣中氨的吸收;從飽和器出來的煤氣進入cu苯工段的終冷塔,大量的焦油霧滴再次冷卻后著于終冷塔內, 使終冷塔阻力上升,通過洗苯塔時還會有部分的焦油進入洗油中影響洗油質量,使洗油黏度增大在設備內流通困難,吸取苯族烴能力下降,從而影響cu苯的產量, 而且使洗油質量降低,再生器使用頻次增加,導致洗油的浪費,使生產成本,企業損失增大。