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發(fā)布時間:2020-08-21 17:09  
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河南浩博機械制造有限公司是一家集研發(fā)、設計、設備制造、現(xiàn)場安裝、調(diào)試于一體的專門除塵、氣力輸送、磨粉機及其配套設備的生產(chǎn)廠家!
主營產(chǎn)品:脈沖除塵器、布袋除塵器、袋式除塵器、鍋爐除塵器等
目前布袋除塵器常采用的清灰方式為氣箱脈沖式和行噴脈沖式,其中氣箱脈沖式具有結(jié)構(gòu)簡單維護方便的特點,但在使用的過程中,發(fā)現(xiàn)清灰效果不理想,布袋經(jīng)清灰后,阻力下降不明顯。
一般除塵器設計時,布袋除塵器生產(chǎn)廠家基于場地和成本的考慮會建議選擇長度較長的布袋。但在運行中,我們發(fā)現(xiàn)選擇布袋長度為7500mm的除塵器,其布袋下部的清灰效果較差,從而導致清灰后阻力下降不理想。而選用長度為6050mm的除塵器,檢查發(fā)現(xiàn)其上部和下部的清灰效果差異很小,清灰后阻力下降明顯。
布袋除塵器箱體數(shù)量應取多個,一般采用離線清灰方式,所謂離線清灰指的是進行清灰的布袋與正常運行的布袋隔離關(guān)閉進行清灰,完成后再自動投入運行。
因此箱體數(shù)量較少的除塵器在離線清灰時,由于過濾面積變動較大,造成鍋爐運行壓力相應變動較大。而箱體數(shù)量較多的除塵器就相對解決了該問題,對鍋爐正常運行的影響也比較小,可以保證鍋爐的穩(wěn)定負壓,且當箱體離線維修時,對鍋爐運行的影響也可降至低。

布袋收塵器調(diào)試初期曾出現(xiàn)脈沖閥漏氣,導致除塵器所有離線閥和旁路閥由于失壓而全部關(guān)閉的現(xiàn)象,造成鍋爐嚴重正壓被停爐。而在把控制離線閥和旁路閥的氣源改為獨立雙氣源后,發(fā)現(xiàn)不論是離線閥故障泄露還是空壓機停機都基本可以保證在30分鐘內(nèi)有效控制離線閥和旁路閥,從而保證了鍋爐的運行 。
使用發(fā)現(xiàn)布袋除塵器采用垂直上升的旁路煙道,由于在轉(zhuǎn)角區(qū)域形成一個緩沖沉降區(qū),使得在開啟旁路時間較長時,塵灰容易沉降,以致堵塞布袋倉室入口。而采用直通式煙道時,煙氣流通順暢,很好消除了該問題。
一般布袋除塵器出風口的冒煙灰情況有兩種,一是連續(xù)冒煙灰,由于除塵布袋長時間過度老化,損壞嚴重,除塵布袋綁扎不牢脫落,或者除塵器上下吊口不嚴密,上的吊口與花板、花板與花板之間的連續(xù)不嚴密而造成漏塵。另一種是瞬間冒煙灰,這種情況是除塵布袋雖然破損,但不甚嚴重,在布袋除塵器噴吹時出現(xiàn)瞬間冒煙灰。

單機布袋除塵器設置 旁路管道:當空氣相對濕度增加高時,進入除塵系統(tǒng)的含塵空氣很易結(jié)露,為避免水氣進入袋式除塵器粘結(jié)濾料,應設置 旁路管道,此時可避開袋式除塵器,讓含塵空氣只通過旋風除塵器,然后排入大氣。以上可采用自動控制。
單機布袋除塵器足夠的清灰反吹壓力:用反吹風清灰,可將進入濾料中的石灰粉塵清洗出來,而足夠的壓力,有利于較徹底清洗濾料中的粉塵。
單機布袋除塵器試車調(diào)整試驗:單機試車包括除塵設備主體(本體)和輔機的單機試車;單機是指具有獨立運轉(zhuǎn)功能的設備(系統(tǒng))。以上這些調(diào)試好了,能使您的單機除塵器工作效率較高,使用壽命 長久。
單機除塵器技術(shù)已經(jīng)發(fā)展成熟,主要技術(shù)水平進入了 先進行列。單機除塵器技術(shù)在火電廠等高溫煙氣除塵治理應用領(lǐng)域應用較為成熟。由于除塵機理的限制,單機除塵器技術(shù)的除塵效率已難有較大提高,新建靜電除塵系統(tǒng)一般可以控制其排放濃度在100mg/m3左右。同時,除塵效率因受煙灰比電阻變化影響大,在實際運行中,燃用燃料的不確定性致使工況煙氣參數(shù)偏離設計值,從而導致煙灰排放濃度往往遠高于設計的排放控制值。隨著 對煙氣污染控制要求不斷提高,對微細粉塵的排放要求日趨嚴格,單機除塵器技術(shù)正面臨著嚴峻挑戰(zhàn)。