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發布時間:2020-07-23 04:28  
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排泥閥閥桿變形斷裂原因分析
排泥閥閥桿變形斷裂原因分析
重慶東航機械有限公司:主營排泥閥,排氣閥,電磁閥,水利控制閥,閘閥,止回閥,蝶閥。歡迎咨詢。
近期一污水處理廠給我公司打來電話咨詢,其排泥管線中某處排泥閥失效,我公司技術部通過分別對失效閥門部件做硬度及化學成分測試,觀察樣品的金相顯微組織、斷口表面宏觀和微觀形貌,并對金相樣品作了微區成分分析等,得出以下結論。
1、從化學成分上看,排泥閥符合ASTMA350LF2的標準成分要求。從力學性能上看,樣品的布氏硬度均值均遠低于197HBW,也低于圖樣中規定的上限187HBW。就兩者硬度來看,閥體的硬度平均值比閥桿高。
2、從排泥閥的金相組織特征上看,樣品顯微組織為典型的鐵素體和珠光體組織,屬于低碳鋼退火或正火組織形態。排泥周期如果設定得過長,排泥時間過短,會使絮凝池池底嚴重積泥,水流通道變小,降低絮凝池的工作效率。閥桿鑄造枝晶組織特征非常明顯,說明鑄造后未經熱加工或熱加工變形量很小。閥體的鑄造枝晶組織不明顯,有熱加工痕跡,晶粒較堵頭細小。二者夾雜或縮孔等冶金缺陷不明顯,夾雜細小呈圓形,不是螺紋滑絲的主要原因。
3、從失效排泥閥的宏觀、微觀形貌上看,堵頭硬度、強度較閥體低,其外螺紋在升壓過程中產生滑絲而失效,斷口呈現明顯的韌性剪切形貌特征。
由上述可知,排泥閥失效的主要原因是閥桿硬度、強度過低。閥桿的金相顯微組織顯示了硬度、強度低的主要原因是組織形態為鑄造組織退火態。閥桿由鑄造完成,鑄造后未經熱加工或熱加工變形量很小,使閥桿螺紋硬度、強度偏低,導致螺紋失效。
因此,可通過淬火加適合的高溫回火工藝,獲得主要以回火索氏體為主要組織組成的顯微組織,使硬度合適,如170~185HBW;也可通過高溫擴散退火消除鑄造組織形態,并細化晶粒,提高材料的強韌性。

拐軸快開式排泥閥優勢特點介紹
拐軸快開式排泥閥優勢特點介紹
快開排泥閥主要用于自來水公司各類水池外,用以排除池底泥沙或污物。通常由主閥、齒輪箱、齒條手柄、擋位等組成。工作時只要把手柄往下按定位就可以開啟,相反就快速關閉。
某礦芒硝車間過濾設備密壓機排泥閥,原為螺桿結構。對于水質較好,泥沙含量很少的水庫水,山溪水等水源的反應-沉淀池,-般只在汛期水渾時運行。工人操作費力費時。每開閉一次排泥閥必須從樓臺上跑到樓臺下,很不方便。此外,由于排泥閥螺桿與螺母配合處泥沙滲入,磨損嚴重,不但操作者勞動強度大,同時泥漿從螺桿間隙處外流,到處濺滿泥漿,生產工人意見很大,要求早日改進此排泥閥。
根據大家的意見和生產的需要,我公司便為該車間設計制造了拐軸快開式排泥閥。進行沉淀池設計的基本依據是廢水流量、水中懸浮固體濃度和性質以及處理后的水質要求。使用一年來,實踐證明工作可靠,開啟截面大,排放泥沙暢通,從未發生阻塞現象,且操作者只需在樓面上即可啟閉,輕便靈活,清潔衛生。操作時間由原來的五分鐘左右縮短為二秒鐘,大大提高了工效,受到操作工人的歡迎。此快開式排泥閥為拐軸結構原理,除部分另件采用鋼件外,大部分另件用鑄件或不銹鋼。

自動閥門的常見故障和預防措施
閥后壓力不能調節。除上述各種原因外,
還有:①調節彈簧失靈;②帽蓋接縫泄漏,不能保持壓力。
這也要靠及時檢查處理來預防。
此外,還有一種現象,就是閥后壓力脈沖波動,極不穩定。采用電動二位四通換向閥或手動二位四通換向閥集中控制,操作方便。這是輸入介質與輸出介質差量太大之故,應重新選擇閥徑相當的閥門。還有一個造成閥后壓力不穩的原因是,調節彈簧選擇不當;一種公稱壓力的減壓閥,調節彈簧有幾種,例如公稱壓力為16公斤/平方厘米,調節彈簧就有1-3公斤/平方厘米、2-8公斤/平方厘米、7-11公斤/平方厘米三種,假如閥后壓力只需1-3公斤/平方厘米,而彈簧卻是7-11公斤/平方厘米的那種,閥后壓力就調不準了。
排泥閥,給水處理工藝之沉淀
穿孔管排泥:利用沉淀池內的靜水壓力排泥,在大型沉淀池中穿孔管較長,排泥效果不佳,使用在中、小沉淀池中效果好。
穿孔管可平行或垂直于池長方向,平底池子里,穿孔管間距為1.5-2.0m,管徑采用200-300mm,孔口向下與垂直線成45°-60°角度交叉排列,孔眼間距為0.4-0.8m,孔眼面積與穿孔管斷面面積之比一般采用0.4-0.5。穿孔管的排泥閥門宜采用快開閥,啟閉快速靈活;為了方便檢修疏通,穿孔管一端采用蒙板封堵,或安裝小口徑閥門方便沖洗。中國目前的用電量僅次于美國,為全球第二大電力消費國,2012年的總用電量為496萬億千瓦時。
