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發布時間:2021-09-30 17:23  
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鍋爐除塵器改造由于原來大部分廠家都是采用了靜電除塵器,但其排放已經達不到現行排放要求,如不達標排放將面臨著強制關閉,故而對鍋爐除塵器的改造勢在必行。
鍋爐除塵器改造的原因:鍋爐除塵器的內部結構和技術原因,已達不到有些地方環保的排放標準了,為了配合國家的政策,一些廠家面臨著靜電除塵器改造的問題,鍋爐除塵器改造成布袋除塵器能有效降低灰塵排放濃度。
1、拆除原電除塵器電場陰極框架和陽極板排、陽極板和陰極線、內頂蓋和外頂蓋等相關設備。保證電除塵器內部中空,并打掃干凈。
2、鍋爐除塵器改造的頂蓋重新設計加工,在頂蓋上裝設凈氣室,布袋清灰系統的部分部件,如脈沖閥,并加設煙氣旁路。
由于爐渣含有部分氧化硅、氧化鐵、氧化鈣左側水冷壁前5根接連發生爆管,爆口均在管中上 可溶性堿性物質,其在燃燒過程中形成了大量孑L部,爐膛火焰中心處,管內無水垢,未堵塞,鍋爐給水 隙,能有效截留除塵廢水中的懸浮物和粉煤灰,爐渣水質符合標準要求。(2)徑流濕式電除塵器存在的問題如下:1)由于接觸煙氣的部件全部采用2205雙相不銹鋼,前期成本投入較高。 中含有的微小碳粒能有效吸附廢水中的硫、氟等我們對上述鍋爐房的濕式除塵器進行檢查后,發 有害元素和HS04離子,降低廢水酸度,提高PH值。
現除塵器制造質量不良,筒體內襯砌筑不平,噴管噴 經邯鄲市釀造廠、峰峰礦務局牛二莊礦使用后鍋爐除塵器的改裝,效果嘴眼不圓。在轉動極板電除塵器投運的一個月以來,由于除塵器效率的提高,進入脫硫系統的粉塵量減少,沒有發生過改造前常發生的脫硫煙氣換熱器堵塞的現象,由于消除了堵塞現象,使脫硫系統運行阻力平均減少220Pa,累計每年可節省電耗110萬kWh。當鍋爐運行時,以環形噴嘴噴出的或溢流 良好,PH值由2~4變為6~7,懸浮物也大為降低,槽流下的水沖至不平處,引起水滴飛濺或煙氣中水滴 噴管使用二年未見腐蝕、堵塞,引風機葉輪也未見腐二次飛濺成小水滴,破壞水膜,形成機械粉碎小水滴 蝕。
鍋爐除塵器要注意主機設備的負荷變化,它會對布袋除塵器的性能產生影響。
目前熱電廠 1、2號鍋爐除塵器采用靜電除塵器除塵,3、6號鍋爐除塵器采用袋式除塵器除塵,4、5號鍋爐除塵器采用文丘里水膜除塵器除塵,靜電鍋爐除塵器的除塵效率是99.6% ,水膜除塵器的除塵效率是 95%,布袋除塵器的除塵效率是99.9 %。
熱電廠鍋爐除塵器經過近三十年的發展,熱電廠現有 6×410 t/h高壓燃煤鍋爐,3×25 MW、4×50 MW 汽輪發電機組,還有兩臺 56MW 高溫熱水鍋爐,同時熱電廠下設 110 kV變 電所2座。
熱電廠燃煤鍋爐共用兩個煙囪進行鍋爐煙氣的排放,其中1、2、3號爐合用一座 150 Ilq高、出口內徑為 5.5 Ilq 的煙囪,4、5、6號爐合用另一座 180m高、出口內徑為 5.5m的煙囪。
熱電廠使用的煤收到基硫份s為 0.18%,熱電廠鍋爐除塵器屬特低硫煤,鍋爐除塵器煙氣中對環境有顯著影響的是煙塵的排放量。
目前,玻璃纖維氈也已問世,長期工作溫度為220℃,短期耐溫為250℃,可允許的過濾風速較大,比玻璃纖維織布更具優越性。
金屬纖維濾布或濾氈,主要是由不銹鋼纖維制成,也有金屬纖維與一般纖維混紡制成的。在工程運行中,利用壓差監測,實現在線噴淋,無水循環系統,故耗水、耗電量小。金屬纖維濾料大的洸點是能耐高溫,使用溫度可達500~600℃,非常適宜在高過濾風速下處理高粉塵負荷的高溫煙氣。小型鍋爐除塵器并且其過濾,阻力小,易于清灰,而且耐磨性及耐腐蝕性好,其柔軟性與尼龍相似。此外,還具有防靜電,抗輻射等特性。但因其造價極高,故使用。